气动一般损坏实例.ppt

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气动一般损坏实例

* SMC(China)Co.,Ltd. SMC 营业技术 气动元件维护 故障诊断及对策 气动元件维护的目的:及早发现异常及故障苗头,采取措施减少和防止故障发生,保证气动元件和系统的使用寿命。 1保证洁净干燥的压缩空气供给-----------工作基础 2保证气动系统气密性-------------------节省能源 3保证气动元件和系统得到规定的工作条件-保证寿命 开始维护的前提: 切断电源、气源,确认系统内残压释放完毕 必须确保以上条件方可拆卸拆卸元件及其配管,以免发生危险。 潜在危险:触电、高温、管子乱甩、部品飞出等 直接结果:工件、设备、人员损失 每日维护:冷凝水排放,确认排水阀或自动排水器工作是否正常 每月维护:1-检查滤芯颜色、状态(或者检查进出口侧压力差),判断是否需要更换;2-检查排水器工作是否正常。 滤芯是否需要更换判断标准: 进出口压力差超过0.1MPa 故障:压力损失大,流量减少 其它原因: 流量过大 过滤精度过高 原因:滤芯堵塞 故障:排水器漏水、漏气 原因: 固体异物堵塞节流口,排水口 排水口密封圈破损 压力控制元件部分 每周维护:检查减压阀的调压能力,确认配管、溢流口是否有异常泄漏。 调压手柄 调压弹簧 膜片 主阀 溢流阀 主阀弹簧 上盖 本体 故障:压力无法调高 直接原因:主阀芯打不开或开度不够 间接原因:主阀芯被卡死 阀杆异常,膜片破损脱位, 弹簧破损,手柄至弹簧传动异常 故障:溢流阀持续溢流 直接原因:出口侧压力高于设定压力 间接原因:溢流阀异常,主阀异常 每周维护:检查减压阀的调压能力,确认配管、溢流口、排气口是否有异常泄漏。 案例分析1 客户: 环境相关设备制造商 产品: 减压阀 型号: AR40-03G 故障现象: 溢流口持续溢流 使用情况; - 一次侧压力:1.0Mpa  - 二次侧压力:0.7Mpa,     - 使用时间: 1个月 - 流体: 空气 - 冷干机: 未知 -过滤器: 未知 - 油雾分离器: 未知 -环境温度: 常温 案例分析1 分解检查结果; 1主阀芯滑动部分及O型圈处已无润滑脂。 2压铸铝本体内部和OUT口处生出白色铝锈(一次 侧),本体内有残留的冷凝水。 3在阀座上和阀杆滑动部位有白色固体颗粒物。 原因: 1侵入的冷凝水冲掉滑动部位的润滑脂,导致主阀 芯卡死在开启状态,因此,溢流口出现持续溢流。 2我们无法确定阀座和阀杆滑动部位的白色物 质成分,可能是冷凝水和铝锈混合生成的。 Picture 1 Picture 2 白色物质粘在阀杆和阀座部位 主阀芯滑动部位无润滑脂 案例分析2 检查结果; 排水器排水口漏气 分解检查; 一些固体外物粘附在孔口, 活塞上方及O型圈滑动部位。 原因; 异物粘附在阀座导致漏气 外物从浮子处进入导致故障 异物粘附在活塞上侧面和O型圈处 异物残留在活塞孔口部位 方向控制元件部分 月次维护:1-确认阀的切换动作是否顺畅、迅速;2-排气口是否漏气,排出的气体状态是否正常; 3-电磁阀需检查电磁线圈温升是否正常 更换 阀体密封圈破损 外部泄露 确认阀体材质、密封圈材质与流体的匹配性 流体与产品不匹配 清理 异物混入 内部泄漏 清理 异物混入 降低漏电压(AC规格-额定电压20%以下,DC规格-额定电压2%以下) 漏电压过大 使用产品允许的粘度适当的流体 流体粘度过大 必要时更换 部品变形、破损 确保两侧压力差在额定范围内(常见于先导式2通阀) 两侧压力差过大 更换电磁线圈 线圈断路、短路 确保环境温度在额定范围内 环境温度过高 确保供电电压在额定范围内(通常为额定电压±10%) 电压低于额定值 阀无法工作 对策 故障原因 故障现象 故障:2通阀不能关闭 阀体及密封材质与流体不匹配 故障:2通阀不能关闭 1电路中存在漏电压 2复位弹簧异常 3阀芯阀座之间卡有异物 改善气源净化 异物、不良油分、水分等导致主阀芯滑动阻力大、卡死 主阀异常 确保动力源参数 先导压力、气控压力、机控位移不足 改善气源净化 动铁芯或先导阀芯锈蚀、卡死 确保电磁头工作的正常条件 过电压、高温、高频、动铁芯卡死、通电时间过长等导致的线圈烧毁 修正配线及电压 配线不良或电压异常 动力源异常 不能换向 换向不到位 (通常伴有R口泄露) 对策 故障原因 故障现象 动力源异常-电控阀 1、电压异常,线圈或先导阀烧毁 1、电压过大或波动过大 2、水侵入电路电路部分导致短路 3、通电时间过长 4、交流电压直动阀阀芯被卡死 动力源

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