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主观过多 湖南同心 提高模具镗孔加工质量
模具分公司 数控QC小组 二、选题理由 十、检验成果 十二、总结及巩固 经过这次QC活动,我们成功地实现了既定目标,镗孔合格率达到了95%; 为了使活动成果得到巩固及进一步提高,我们做了如下工作: ①.把《导柱孔、导套孔及嵌套孔的工艺要求》列入 数控车间工艺文件,在车间全面实行。 ②.12月份,把《提高镗孔质量的相关规定》从试行 文件改为正式文件,并对全体操作员进行考核。 ③.制定《数控车间镗孔加工工艺文件》,要求编程 员统一按此文件制定的参数及工艺进行编程,操 作员按照此文件进行镗孔。 镗孔加工 工艺文件 数控车间开粗的加工效率低,影响新产 品的开发进度,我们下个QC课题是: 提高开粗加工效率 求真、务实、创新、进取 湖南同心实业有限责任公司 * * * * 提 高 模 具 镗 孔 加 工 质 量 企 业 简 介 湖南同心实业有限责任公司,始建于1984年,地处湖南省会、历史文化名城 ——长沙。朴实厚重的湘楚文化孕育了同心人诚实、守信、高效、严谨、创新的经营风格。同心人以过人的胆识、智慧和顽强的拼搏精神,使企业以跨跃式的速度发展,现已成为一家专业从事汽车驾驶室、客车和模具的研发、生产和销售为一体的大型集团企业。公司现有产品六大系列八十多个品种,具有年产30万台各类汽车驾驶室的生产能力,并与国内98家汽车厂提供配套和新产品开发服务,产品销往全国26个省市,形成遍及全国的销售网络,并出口东南亚和南非。 公司于2002年、2005年、2008年连续三次荣获湖南省名牌产品,并历年被评为质量信得过单位,多次被评为行业和省级群众性质量管理活动优秀企业。 一 小 组 概 况 方 案 实 施 组员 技师 操作班长 男 罗 成 7 方 案 实 施 组员 技师 操作班长 男 陈俊军 6 方 案 实 施 组员 技师 编程员 男 盛征阳 5 数据资料统计 组员 技师 编程员 男 彭林志 4 组织策划、成果制作 组长 工程师 编程组长 男 李锦德 3 组 织 策 划 组员 工程师 主任 男 周善兴 2 技 术 指 导 顾问 工程师 副厂长 男 李 雄 1 组内职务 职称 岗位 性别 姓名 序号 现场型 课题类型 2007年4月 小组成立时间 提高模具镗孔加工质量 课题名称 数控QC小组 小组名称 3、荣获2008年度湖南省机械汽车行业优秀QC成果一等奖 1、荣获2007年度湖南省机械汽车行业质量管理成果一等奖 2、荣获2008年度全国机械工业优秀QC成果一等奖 4、荣获2009年度全国机械工业优秀质量管理小组活动成果一等奖 小组荣誉 数控QC小组全体成员合影 因镗孔出现 的质量事故 频繁,模具 钳工投诉多 ,返修率高 达20%。 公司质量方针 坚持科技兴业,确保质量领先。下工序 是顾客,全体员工都要持续改进自己的 工作,满足顾客不断增长的需求 模具导柱、 导套的装 配工艺改 变,对镗 孔的精度 要求提高 质量事故 工艺变更 提高模具镗 孔加工质量 三、现状调查 我们对与镗孔有关的事项进行调查,结果如下: 2、模具工艺员给定的镗孔尺寸不合理,导柱、导套的公差值是一样的,与标准件的公差尺寸不匹配。 0~+0.035mm ¢100mm 0~+0.035mm ¢80mm 0~+0.03mm ¢60mm 公差带 基本尺寸 孔的极限偏差H7级(摘自GB1801—79) 1、模具的装配工艺改变:购买新的标准件,精镗孔后直接装配,对镗孔的精度要求高。 (单位:mm) 工艺员制定 的导套孔镗 孔尺寸 工艺员制定 的导柱孔镗 孔尺寸 孔的极限偏差 H7级对应数值 如右表所示, 与标准件的公 差值不匹配 按工艺员制定 的公差,导套 孔精镗后的尺 寸是:100.03 毫米,标准件 能轻轻压入。 导套压入后 配合过松, 模具钳工制 作一个骑缝 螺丝,以防 止导套脱落 标准件公差如下表: 模具装配 工艺改变 09年前,是 先镗孔,模具 钳工以镗孔尺 寸为准,研磨 标准件装配 镗孔的公差 0.01-0.1mm 09年后,是 以标准件尺寸 为基准进行镗 孔,模具钳工 直接装配 镗孔的精 度要求高 3、QC小组成员彭林志经调查后发现:数控编程员编程参数不统一,具体情况如下: 35 300 30 360 30 380 盛征阳 40 300 40 350 40 450 李 为 40 300 40 400 40 500 彭林志 40 320 45 400 50 500 谭 林 20 280 25 320 25 360 李锦德 F(mm/min) S(rpm) F(mm/min) S(rpm) F(mm/min) S(rpm) 编程员 ¢100mm孔 ¢80mm孔 ¢60mm孔 直径
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