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- 2016-03-01 发布于安徽
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维普资讯
I ·生产 石化 技 术,2007,14(4):40
PETROCHEMICAL INDUSTRY TECHNOLOGY
聚丙烯装置节能降耗措施
刘 慧
(中国石油化工股份有限公司天津分公司烯烃部,天津 ,300270)
摘 要 : 对 中国石油化工股份有 限公司天津分公司烯烃部聚丙烯 (PP)装置节能降耗措施进行 了介绍 。通过
扩大出料管线管径、增加备用出料管线、更换级间冷却器、对造粒和计量系统进行技术改造 ,2006年PP装置物耗 由
2oo5年的 1017.63ke~t降到 1014.03ke~t;通过节 电、节汽、降低循环水和氮气用量,2006年PP装置能耗 比2005年
降低了 135.85kJ/t。节能降耗措施在保 障安全生产 、降低成本 、提高企业经济效益方面发挥 了重要作用 。
关键词: 聚丙烯 节能降耗 技术改造 优化操作
中国石油化工股份有限公司天津分公司烯烃 由表 1可以看出,聚合工段开停车、丙烯高压
部 (简称天津石化烯烃部)聚丙烯 (PP)装置反应系 回收塔底部管线堵塞以及丙烯回收压缩机故障是
统由液相环管反应器和气相流化床反应器组成。 造成 PP装置物耗较高的原因,因此保证装置长
1999年 4月装置扩能改造后,生产能力 由40kt/a 周期平稳运行是降低物耗的关键 。为此,天津石化
提高到60kt/a,设计生产时间由7200h/a增加为 烯烃部在加大管理和考核力度 、加强员工岗位培
8000h/a。由于装置规模小、产能低 ,因此物耗 、能 训的同时 ,对工艺和设备进行了技术改造。
耗一直较高。为了降低成本,提升企业核心竞争
力 ,天津石化烯烃部在强化细节管理和技术改造 2 降低 PP装置物耗措施
方面下功夫,使 2006年节能降耗工作取得显著成 2.1 扩大出料管线管径
效并创造了良好的经济效益。 Z211C是预聚合反应器 R200至环管反应器
R201的出料管线 ,2003年技术改造时将其管径
1 PP装置物耗偏高原因分析 缩小了 1/2。管径变细后虽然预聚合反应停留时间
2005年天津石化烯烃部共生产 PP树脂 增加约2.2倍 ,改善了催化剂的聚合条件 ,但是却
61.133kt,装置累计物耗 1017.63kg/t,聚合工段 限制了预聚合温度的提升 ,使物料易在管内发生
全年非计划停车 1次 ,造粒系统停车 38次 ,影响 堵塞;管径变细还导致丙烯流速 由 1.94rn/s增大
2005年PP装置物耗的因素见表 l 为 5.67m/s。由于 Z211C与环管反应器 出料阀
表 1 影响 20o5年 PP装置物耗的 因素 LV231A的位置很接近 ,因此温度变化激增时主
增加物耗, 催化剂活性中心易在 LV231A处聚
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