溶剂再生波动原因分析及对策.docVIP

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溶剂再生波动原因分析及对策.doc

溶剂再生波动原因分析及对策   摘 要:中国化工山东华星石油化工集团有限公司(山东华星石化)近期溶剂再生塔时常发生酸性水罐液位突然上涨,酸性气不能被解析,溶剂再生效果差的情况,严重影响本装置液化气和干气脱硫效果,甚至会导致下游硫磺装置原料气中断。本文就此对溶剂再生的这种情况做了简要分析,希望能为减轻再生系统波动,搞好装置长周期运行提供些许帮助。   关键词:溶剂 波动 浓度 冲塔   引言   溶剂再生是石油产品精制脱硫工序中关键的一部分,溶剂再生不正常会直接导致石油产品硫含量不合格,甚至能够使其后面脱硫工序中的一系列脱硫助剂耗量增加,甚至失活,不仅增加处理成本,还会导致产品不合格。如何搞好溶剂再生系统的平稳运行,前段时间内成为了山东华星石化140万吨/年催化裂化精制脱硫工序一段时间以来重点需要解决的工作。   山东华星石化正式成立于2000年6月,2011年加入中国化工集团。目前公司140万吨/年催化裂化装置所产液化气和干气要经过产品精制脱硫后外送,精制脱硫主要由溶剂再生系统解析出酸性气,酸性气直接供给下游硫磺装置做原料气。前段时间,溶剂再生时常波动,导致酸性气频繁中断,严重影响到本装置液化气和干气脱硫效果,同时也严重影响到下游硫磺装置正常运行。在此就溶剂再生波动过程做了简要分析,希望能为溶剂再生平稳运行提供帮助。   一、现象   溶剂再生系统出现波动前,首先是溶剂缓冲罐内液面缓慢下降(此时的溶剂已经慢慢积聚到了再生塔内),达到一定程度后再生塔顶部温度会迅速升高,再生塔顶部出口酸性气冷后温度会直线上涨,尔后酸性水罐液位跟着直线上涨,即使加大酸性水回流量也无济于事,严重时酸性水罐液位能够超过100%,再生塔顶底差压变化很大。   二、原因分析   (一)溶剂发泡   精制脱硫系统所用溶剂为传统的甲基二乙醇胺溶液配一定比例的水,再生塔采用的是填料塔。甲基二乙醇胺(MDEA)溶液相对于一乙醇胺(MEA)、二乙醇胺(DEA)溶液,具有化学稳定性好,不容易降解变质的特点,并且发泡倾向和腐蚀性都比后两者要小,所以近年来多数脱硫装置采用甲基二乙醇胺溶液做脱硫剂。不论采用哪种脱硫剂溶液,都会存在溶液发泡的可能,因此脱硫剂溶液发泡是溶剂再生系统中必须关注的一个重点。溶剂一旦发泡,很容易破坏溶剂再生系统内的气液相平衡,导致再生塔持液量增加,进而出现波动现象。   (二)操作条件变化   1.富液量突然变化   富液量的大幅变化会直接导致再生塔内气液两相负荷快速变化。在正常情况下,从再生塔中部进料的富液温度达100℃左右(视再生塔压力和换热器换热效果影响),进入再生塔后,迅速分离为气液两相,部分液相靠重力作用自上而下,与自再生塔底经加温后的向上运行的气相部分逆流接触,进一步解析硫化氢;部分气相向上与从塔顶酸性水罐打回的酸性水逆流接触,发生传质传热,进一步将酸性气净化。一旦富液进再生塔流量发生剧烈变化,势必打破原有平衡。假设进料量突然减小,此时塔内液相回流会迅速减少,塔底所产生气相负荷仍然很大,填料塔内减少的液相会被向上的气相迅速携带至酸性水罐,导致酸性水罐液位迅速上涨,塔底液位迅速下降,形成冲塔现象。   2.塔底温度过高   塔底温度过高同样会导致气液两相负荷剧烈变化。塔底温度高,则底部气相负荷大。进入再生塔富液在填料塔内自上而下流动过程中即被加温,而加温后产生的气相再次补充到原来气相中产生更多气相,而液相会进一步减少,气液相失去平衡,最终导致冲塔。   3.贫液浓度低及浓度变化大   因为频繁波动,我们对精制脱硫系统前期几次波动做了一下统计,如下:   2012年11月27日13点开始波动,经水洗、置换溶剂后自2012年12月7日开始至2012年12月31日止运行平稳,脱硫剂(贫液)浓度平均为30.55%;   2012年12月31日浓度为31.8%,2013年1月1日浓度为24.46%(浓度变化大);   2013年1月1日17点开始溶剂再生波动,至1月17日期间平均浓度为23.03%(浓度低);   自1月17日加入消泡剂以来,运行平稳,偶尔出现小波动,至2月26日平均浓度为27.92%(消泡剂影响);   2014年2月25日脱硫剂浓度为38.51%,上午向溶剂缓冲罐补水,当日22点40分,溶剂再生开始波动,加消泡剂后正常;3月16日因缓冲罐液位低(6%),立即补水至20%,18日15点35分波动,加消泡剂后正常;26日白班再次波动一次;   仔细梳理历次波动,分析与缓冲罐补水导致溶剂浓度变化大密切相关。   从以上统计数据可以看出,溶剂浓度变化和溶剂浓度大小对溶剂再生装置平稳运行很关键,影响很大。   三、对溶剂再生波动所采取对策措施   (一)加消泡剂   一般认为,MDEA溶

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