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独山子石化 产品分布 序号 物料 设计 实际 偏差 1 干气 % 2.18 2.52 +0.34 2 液化气 % 1.66 0.43 -1.17 3 轻石脑油 % 3.80 1.73 -1.9 4 重石脑油 % 10.70 14.87 +4.17 5 轻柴油 % 35.52 31.44 -4.08 6 重柴油 % 16.24 20.69 +6.45 7 尾油 % 30.00 28.32 -1.68 8 总液收 % 97.82 97.48 -0.34 9 合计 100 100 / 注:洛阳院依据UOP工艺包设计数据,转化率为70% 实际数据为10月17-19日标定数据,转化率72 独山子石化 3.4 加热炉负荷不足。开工过程加热炉负荷严重不足,影响反应升温速度,延缓了反应开工时间;正常生产加热炉进出口温差设计可达98℃,实际生产<80℃,通过核算,在炉膛温度≯800℃条件下,燃料气燃烧放热7.57MW,循环氢吸收热5.14 MW,燃料气的有效热效率68%。循环氢量已达到设计负荷,但燃料燃烧热没有被循环氢有效吸收。 独山子石化 3.5精制与裂化床层温度控制问题。 开工后,无定形催化剂的特性表现明显,在所需的转化率下,裂化初始温度较高。 按照UOP的操作要求,裂化按床层出口等温控制,裂化各床层的入口温度和平均温度实际都呈温升控制,以10月18日为例,入口温度分别为:381℃、386.3℃、392.2℃,床层平均温度为390.9℃、393.1℃、395.5℃,而床层温升分别为18.6℃、14.6℃、8℃,三床温度最低然而温升却最高,由此分析应当是部分精制反应在裂化床层发生,从而造成温升较大;由于裂化催化剂为无定形催化剂,本身具有良好的抗氮性,对氮中毒不敏感,而没有表现为催化剂活性的抑制;裂化床层呈温升控制,五床的催化剂积炭的倾向很大,实际表现为活性的衰减很快。UOP坚持认为床层出口等温控制方式是最好的控制方案,有利于装置长周期运行。 独山子石化 3.6 化学氢耗略高于设计值。装置刚开工,在未掺炼CGO时,由于原料性质较好,氢耗在设计范围;但掺炼CGO后,原料性质变差,反应温度提温很快,化学氢耗上升较多。 3.7 床层压降稳定、径向温差略高。虽然床层采用了密相装填技术,但开工后一床压降和总床层压降分别为166KPa和528KPa;掺炼CGO后,压降略有上升,达到196KPa和528KPa;在设计负荷条件下,在200KPa和659KPa,基本保持稳定。 床层各支径向温差在循环氢环境下,全部<3℃;但从进低氮油开始,各床层出口径向温差最高达到10℃,随着VGO进料和装置负荷的调整,目前保持在在5-7℃,初步判断即使反应进料保证在设计进料的50%以上,但床层直径4000mm,仍然存在一定程度的物料偏流。 独山子石化 四、试车过程问题分析 独山子石化 4.1 仪表联锁误报,造车装置紧急停工 在装置设计上,UOP设计裂化床层温度、反应器表面热电偶共162支一取一参与装置紧急停工联锁,UOP仪表设计为一旦温度失灵,温度指示跑低点,避免造成装置停工,而且,UOP坚持认为选择可靠的仪表后,能够避免仪表失灵对装置的影响。 8月22日在高压气密阶段,凌晨4:00点裂化第三床层出口中间热偶TI1053突然跳越,最高达到551℃,装置2.1MPa/min紧急泄压打开,装置紧急停工。 9月1日20:22分裂化第四床层一支多点热偶TI1084突然跳越,最高达到519℃,装置2.1MPa/min紧急泄压打开,装置紧急停工,使催化剂予硫化工作推迟1天。 原因:仪表检查接线无问题,两次原因均是温度变送器损坏,更换后正常。 独山子石化 4.2 高压设备出口管线震动 在装置高压气密过程,耗时48天,主要解决新氢机出口管线震动和高压注水泵出口管线震动问题;分别通过增加支撑、管线调整等方式基本解决了管线震动问题。 4.3 循环机干气密封故障 循环机采用德国John Grane干气密封系统,设计流程使用除湿除雾器保证干气不带凝液,2009年9月4日,装置开工进行到高温硫化阶段,低压端漏气压力突然升高,达到0.8MPa,机组停机,装置紧急泄压,拆检发现低压端密封动环损坏;更换密封。随后,主密封气增加伴热措施,防止干气不干。 独山子石化 4.4 分馏塔柴油抽出管线泄露 2009年9月12日凌晨,操作人员巡检发现柴油抽出侧线泄露,装置降温降量循环,经检查,发现施工时固定管线的临时支撑焊透管线且在施工完毕后未割除,随着管线升温膨胀后将管线拉裂,产生裂纹,属施工不规范问题;处理7h后,装置恢复生产 独山子石化 五、开工体会 独山子石化 通过本次开工,深切感
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