同步回转增压排水工艺试验小结3.19new技术总结.pptxVIP

同步回转增压排水工艺试验小结3.19new技术总结.pptx

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大牛地气田同步回转增压排水 现场试验效果分析 汇报人:林新宇 华北分公司 采气一厂 2015年3月 一、同步回转增压排水工艺原理 二、现场试验及效果分析 三、意见与建议 工艺原理:采用同步回转增压装置对气井进行抽吸,降低井口油压至常压,大大提高气体流速,提高气井带液能力,达到气、液、固三相混输增压排水采气的效果。 工艺本质:降低井口压力,增大生产压差,释放气井压能,实现降压开采。 (一)工艺原理 一、同步回转增压排水工艺原理 (二)工艺优点 一、同步回转增压排水工艺原理 与常规增压设备相比,混输泵具有两方面优势:①不需气液分离,即可实现增压;②能实现任意气液比混输抽吸。 与气举排液相比,避免将水压入地层,造成气井产能下降。 可部分替代放空带液,回收天然气,避免环境污染。 安装方便,装置可较好匹配站内流程,增压流程与生产流程可以实现半自动倒换,提高安全系数。 积液井,排出积液后,可延长稳产期;水淹井,复产后,可增产。 一、同步回转增压排水工艺原理 二、现场试验及效果分析 三、意见与建议 二、现场试验及效果分析 (一)试验目的及选井思路 试验目的: 1、摸索同步回转工艺在大牛地气田水平井应用可行性; 2、解决频繁水淹井及积液减产井的排液问题; 3、杜绝放空带液,实现天然气零浪费、环境无污染。 选取积液井、水淹井,开展同步回转增压现场试验,验证工艺排液、复产效果。 选井思路图 二、现场试验及效果分析 (二)试验选井 选井原则:①气井具有一定产能,由于积液或者频繁液压,需要频繁放空带液来维持生产;②生产管线畅通,出砂不严重;③产气量<2万方/天(设备最大处理能力),产水量<10方/天,采气管线长度<10km。 气井类型 井号 层位 油管尺寸(mm) 无阻流量(万方/天) 管线长度(m) 临界携泡流量(万方/天) 日产气 (方) 日产水(方) 放空带液(次/天) 流压测试结果 水淹井 DPH-21 H1 60 6.6029 2360 1.03 (13000) (4.1) (0.33) 液面深度2058m DPH-40 H1 60 5.6127 7100 0.85 (8000) (6.5) (0.75) 液面深度1561.5m DPH-42 H1 60 13.5652 5670 1.11 (19000) (5.7) (0.5) 液面深度1000m 积液减产井 DPH-20 H1 60 2.9555 1200 1.08 13500 3.67 1.5 平均压力梯度0.09MPa/100m DP19 H1 73 1.7977 4800 1.36 4500 2.53 3 平均压力梯度0.13MPa/100m;存在明显段塞流 D28-4 S1+S2  73 0.4755  2500  0.45 600 0.52 3.5 平均压力梯度0.14MPa/100m 6口试验井数据表 选取45号集气站开展同步回转试验,选取3口水淹井(减产量达到4万方/天),开展水淹复产试验;选取3口积液减产井(均存在放空带液,减产量1万方/天),开展辅助排液试验。 二、现场试验及效果分析 (三)现场流程 选取DP19井进行设备最优参数调试,得出以下两点认识:1、装置可匹配目前大牛地的流程要求,运行期间安全可靠;2、最优功率30-40Kw,进气压力小于3.6MPa,出口压力最高达到4.5MPa。 采取阶段性调节功率12↗22↗38KW 电流稳定、排气压力最大4.5Mpa 进气压力1↗2.1↗3.6,确定出设备的最高的进气压力不应超过3.6MPa 瞬时流量100↗212↗350↗653方/小时 二、现场试验及效果分析 (四)装置调试 装置调试期间参数变化曲线 类型 井号 油压(MPa) 套压(MPa) 日产气量(万方) 日产水量(方) 放空带液频率 (次/天) 油压(MPa) 套压(MPa) 日产气量(万方) 日产水量(方) 稳定生产时间(天) 放空带液频率 (次/天) 日恢复产气量(万方) 抽吸次数 排水量(方) 减少放空带液回收天然气量 (万方) 效果 水淹井 DPH-21 水淹  3.7 5.85 0.7 0.4 >25   0.7 2 0.2 0.71 好 DPH-40 水淹 水淹 3   差 DPH-42 水淹 水淹 1 差 积液减产井 DPH-20 4.5 7.4 1.7 3.08 0.5-1.5 4.3 7.5 1.6 3.1 -  0.33-0.6   1 2.77 1.47 一般 DP19 4.1 6.3 0.4 2.3 2-3 4.6 6.2 0.5 1.36 >30 0.25-0.5 0.1 3 22.6 3.6 好 D28-4 3.95 8.24 0.06 0.66 3-4 4

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