炉分隔屏过热器爆管原因分析及对策.docVIP

炉分隔屏过热器爆管原因分析及对策.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
炉分隔屏过热器爆管原因分析及对策

#2炉分隔屏过热器爆管原因分析及对策???[ 日期:2005-06-28 ]???[ 来自:平圩发电厂 ] 7月2日20:22平电公司#2炉分隔屏过热器发生严重爆管,巨大泄漏声震整个锅炉,炉外几十米处听到刺耳声,当时机组负荷560MW。21:00机组降负荷,22:19机组解列,?4日8:30炉内脚手架搭设并具备检修,?5日16:08检修完工,6日4:31机组并网,机组停运时间78.2小时,停炉准备时间34.18小时,抢修时间31.63小时,启动时间12.39小时。 1 现场检查及检修情况 (1)爆管位置:分隔屏#4屏前组件出口段#2根,EL:55.6m焊口上50mm处,距屏底2.1m。 (2)相邻受热面情况:爆管泄漏的蒸汽对邻近的管壁有吹损,蒸汽在高温烟气中对区域内管外壁有腐蚀,但皆较轻。爆漏的#2根由于受较大的蒸汽冲力而变形,将#3环下弯头挤扁。相邻的#3、#4、#5、#6根管外壁有过热氧化现象,在较高处有明显的氧化皮。较为严重的是在其对面后组件出口段#2、#3、#4、#5、#6根在较高处严重变形,其变形是由过热引起,且管外壁已有较厚的氧化皮。前组件流体冷却间隔管前端部与垫块错位相磨碰,管壁磨损达2mm。 (3)现场处理:更换爆漏的#2根下弯头和8米长的上升段,共4道焊缝;更换挤扁的#3环弯头。 2 爆管管样 管材:12Cr1MoV,规格:Ф57×9。 爆口:棱形,对角120×51,爆口边缘厚2mm,内外壁有氧化皮生成。在爆口上方100mm内,管子胀粗成Ф61,胀粗率6.56%,管壁硬度119HB;距爆口100~200mm内,管子胀粗成Ф59,,胀粗率3.5%,管壁硬度109HB,在爆口下方30mm内,管子胀粗成Ф60.5,胀粗率6.14%。爆口处硬度116HB,爆口侧面和背面硬度112/98HB。 在爆口上方1.5和下方0.4米范围内管外壁存在大量纵向裂纹,管壁氧化皮较厚。爆口处由于受泄漏蒸汽很大反作用力,此处已变形成近90°弯管,并使爆口扩大,爆口处边缘管壁拉薄和撕裂。 3 分隔过热器结构介绍 进口三通分隔屏过热器结构示图 分隔屏过热器位于上炉膛,在前墙水冷壁和后屏过热器之间,沿炉膛宽度方向分6大屏,并以2286、3048的横向节距将上炉膛分隔。每大屏分成并联的前组件和后组件二部分,管径为ф57,前组件外环为ф60,每组件有31根管。由于分隔屏左右进出口联箱在大包箱内是纵向布置,而炉内管屏是横向布置,因此管子走向较为复杂,交叉布置全在炉顶大包箱中,这种布置方式是CE?公司的专利。 进口联箱比出口联箱长近一倍,前半部分分三路组成三个大屏前组件,后半部分同样分三路组成三个大屏后组件,前后组件介质流向成对流方式。进口联箱由于较长,在三通部位和延伸段无开孔引出管;而出口联箱较短,整个联箱包括三通在三个方向都有开孔引入管。在出口联箱三通处前后组件最外环8根管皆接入此三通,这8根管全为前后组件出口段最外环。 4 爆管原因分析 根据爆管管样在2米范围内出现相差不大的硬度、胀粗率、内外表面氧化皮,此管段存在长期过热,且长期过热度较大;从爆口的形状象是短期过热,但其爆口受弯曲拉伸,使诊状趋向于短期过热。其实主要因素是长期过热,其次为短期过热。其原因如下: (1)存在同屏热偏差 所谓同屏热偏差是在同屏并联各环路中,由于系统结构的原因,使得各自阻力的变化并引起并联各环路流量的变化。流量偏小的环路,介质吸热量小,管壁温度升高。当管壁温度超过材料的许用温度时,管内壁出现氧化、生成氧化皮,氧化皮热阻大,进一步促使管壁温度上升,并在其外壁生成氧化皮,此时在氧化皮下管壁将产生裂纹,外壁氧化皮一旦脱落,管壁过热更快,管壁强度下降、裂纹扩张而爆管。 本次爆管是在锅炉负荷560MW时发生的,此时锅炉各受热面热负荷处于设计较佳工况,燃烧热偏差和减温水量较小。#4屏处于上炉膛左侧,正常运行处于热偏差偏低处,不应出现管屏过热现象,抢修时将联箱封头割除,也没有发现有异物堵塞,短期超温也不应发生。 在2002年10月U207C检修中,对分隔屏过热器分三层检查,发现问题以下问题: 1)、#3~#6屏上部管子外壁普遍存在微胀粗现象,#3~#4屏管过热现象较严重,其中#3屏过热最严重。 2)、#1~#6屏自夹管变形,各屏后组件前几根都有变形出排现象。 3)、处理方案:换#3屏后组件第一根;其它作记录缺陷。 建议对分隔屏共6屏最上一层作快速诊断寿命分析,以便确定下次大修换管方案。 由中试所对上述问题进行诊断,#3~#6屏上部管子外壁普遍存在微胀粗现象是管子制造缺陷,不是胀粗;所进行的氧化皮测厚寿命分析,没有发现有短期寿命管,存在的问题是各屏后组件前几根都有变形出排现象。 2002年06月12日18:00,#1炉分隔屏过热器№3排前组件前数№6根出口段,在EL68000处

文档评论(0)

kabudou + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档