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(word)2011年10月水处理工作总结
2011年10月水处理工作总结
过来的一月,由于原材料供应紧张,导致从8号到18号夜整个生产停止10多天,在此期间:
一:对本单位生产设备进行了一次全方位的保养,包括:离心机差速器、轴承的润滑,各个泵的润滑油的更换,更换了三级A/O回流泵,清理了溶气气浮及其沉淀池、调节池、IC沉淀池浮泥及其沉淀之泥的清理,使所有设备保持良好工况。
二:再者,把对于污水所存在的不合理的工艺结合外企的实际使用,整理出比较实际的改进意见,写成报告提交于张总,有公司领导商量定夺。
下面,我把污水处理本月实际运行情况做一简要说明:
一:预处理单元:
上月8号停车前,车间两条线生产,进水COD在18000mg/L左右,溶气气浮出水COD在11000左右,保持在一个合理的去除率,该气浮出水悬浮物在800—1000mg/L,比平时稍微显高,水温在41°C左右,得开冷却塔风扇降温;在18号夜开车后,由于一条线生产,调节池水难于置换过来,外加离心机水又进入调节池,导致所产浮渣颜色变黑、有臭味,一连7-8天不能出售。在两条线启动后,本段各项指标开始恢复正常水平。
二:IC单元:
停车前,IC各项运行指标均在正常范围内;18号开车后,进水水温有点偏低,在34°C左右,挥发酸、氨氮、出水COD均没有明显的大的波动,在原料供应充足后两条线启动,经每4小时一个频次的连续3天的检测和观察,IC出水COD一般稳定在700—850mg/l左右,挥发酸在180—230mg/l之间,氨氮一般在170—240mg/l之间,监控的各项指标正常,可以放心的组织两条线生产。
三:好氧段单元: 8号停车前,由于没开IC气浮等,一级好氧进水占25%,其COD在800-1000mg/l左右,出水COD在420mg/l左右,氨氮没有检测;二级好氧出水COD平均在150—190mg/l左右,氨氮间隔检测在10mg/l以下;三级好氧出水COD平均在130-150左右,由于有离心机出水,有时其COD比二级好氧还高些;
18号开车后,开始启动IC气浮,进过该气浮后,其出水COD值一般在300mg/l以下,二级好氧出水COD一般在120—140mg/l,氨氮一般在7-8m/l左右,三级好氧COD值一般在80—110mg/l之间,正常稳定100mg/l以下,处于非常理想的状态下运行。
看来,IC气浮的启动运行效果还是比较明显的,另外,好氧段进水温度适合、悬浮物较少也是一个重要原因之一;所带来的另一个不利因素就是增加了运行成本。
水处理 2011-11-1
质量部2011年10月份工作总结
一产品验证
1、辅料、包装材料的验证:
8月份采购1930吨、9月份采购2114.5吨、10月份采购1746.3吨
8月份采购禹王豆粕 1079吨 ,蛋白含量不高,有73吨粗蛋白达不到55%.
9月份采购禹王1971吨,其中229吨粗蛋白不合格。10月份采购871吨,NSI不稳定,库中有4车不合格品
9月份采购万德福豆粕224.6吨,10月份采购万德福豆粕74吨
10月份采购天马豆粕230.7吨,
8月份采购吐温1吨、9月份采购磷脂2.05吨、
9月份液碱171.1吨全部合格、盐酸142.21吨。10月份液碱112.45吨全部合格、盐酸88.07吨
9月份月份采购焦亚硫酸钠1吨。10月份月份采购焦亚硫酸钠1吨
9月份采购包装材料 117014条,其中禹城佳利丰白色纸塑41260条。
温州白色纸塑30181条,棕色纸塑25460条,上海明克方底白皮20113条。
10月份采购包装材料32815条,全部佳利丰,内包装袋133430条
9月份采购焦作消泡剂7吨。10采购消泡剂1吨
本月来煤 3930.45吨,共100车。发热量(5400大卡的1车37.93吨
5600大卡的2车77.44吨 5700大卡的2车78.69吨、5800大卡的17车670.28吨、5900大卡的24车946.56吨、6000大卡的35车1370.12吨、6100大卡的16车630.35吨、6200大卡的3车119.08吨)
并及时传递结果信息,为原料的采购及生产过程中各项指标的控制提供有利的数据,并及时完成外来样品的检测。
2、生产车间成品的验证:
大豆蛋白595.86吨,其中不合格品29.81吨(NSI不合格14.52吨,灰分不合格27.5吨、凝胶不合格17.6吨)合格率94.9%。
大豆纤维243.41吨,合格率100%、(9吨小于7.80%,)。
1月份纤维蛋白含量14.6%、2月份纤维蛋白含量16.1%
3月份前20天纤维蛋白含量16.9%、后十天粗蛋白含量14.2%,全月平均15.8%,
4月份纤维粗蛋白含量14.67%,5月份纤维粗蛋白含量14.45%,6月份纤维蛋白含量15.0%
7月份纤维粗蛋白含量16.0%,8月份纤维粗蛋白
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