中厚板厂4100mm粗精轧机压下装置降本改造.docVIP

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  • 2016-09-10 发布于北京
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中厚板厂4100mm粗精轧机压下装置降本改造.doc

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中厚板厂4100mm粗精轧机压下装置降本改造   摘 要 重钢4100 mm生产线的压下抱闸系统因厂家设备过于复杂,造成连接螺栓等故障频繁,影响较大。维护单位在维护检修的过程中通过不断摸索、不断试验和改进,将该压下系统的抱闸拆除,更换为连接板。减少故障、降低成本还保障了使用效果,实践证明改进效果较好。   关键词 重钢;压下装置;抱闸系统;改进   中图分类号:TG334 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)20-0149-01   1 实施背景   1)概况。   中厚板厂4100 mm生产线热轧区域共设粗轧机、精轧机各一台,完成从坯料到成品的轧制工序。其中,粗、精轧机均设有电动压下装置,其主要用于辊缝调整,保证轧制精度及产品要求,是整个轧机不可或缺的重要设备。   2)压下装置简介。   轧机轧制钢板时,为了调整辊缝,上辊系须升降,该动作由压下与平衡装置完成。轧机的压下系统是轧机最为关键的   设备。   压下装置由电机、蜗轮副减速机、压下螺丝、压下螺母、APC装置等组成,安装在轧机顶平台上。   两台压下电机为自带水冷风包低惯性矩电机,通过蜗轮副减速机(i=27.5,A=910)带动压下螺丝转动实现辊缝调节。压下减速机为尼曼蜗轮副,传动效率高、运转平稳、寿命长。压下螺丝规格为S850 mm,螺距50 mm,锯齿形螺纹,采用高强度的合金锻件制造,通过装配在牌坊内的压下螺母,使上辊系升降。压下螺丝上部为花键,与压下减速机蜗轮的内花键套啮合;压下螺丝下部装有球面承压垫及测压仪。在传动侧蜗杆出轴上装有液压缸驱动的回松装置,当出现卡钢时能快速回松。   压下螺丝上端装有高精度的MTS磁致传感器,准确地反映压下螺丝位置,与下置式AGC装置一起高精度、高效率控制辊缝,从而保证所轧钢板厚度准确、板形良好。两压下电机通过牙嵌离合器、压下减速机串连,这样保证两电机同步。另外,通过离合器可脱开同步轴进行单侧压下调整,以保证辊缝调平。   3)刹车盘系统。   从中厚板厂4100 mm生产线投产以来,压下装置高精度,高效率的控制着辊缝,从而保证轧制钢板厚度准确、板型良好。而在长期使用过程中,通过观察与经验提炼,我们也发现了一些问题,其中较为突出的就是压下电机刹车盘系统。该刹车盘系统又称抱刹装置,它被安装在压下电机的联轴器上,通过螺杆与减速机的联轴器串装在一起。其主要作用是在调整辊缝的时候能够敏捷的制动压下电机,从而达到高效精确调整辊缝的目的。在未调整辊缝时刹车盘处于常抱死状态,而需要转动压下电机调整辊缝时,通过刹车盘系统上的推杆电机顶起杠杆装置来打开刹车片(如图)。   在日常轧制过程中经常会碰到的问题如下:   ①在工作辊咬钢时,支撑辊会承受相当的纵向反作用力,并将这股力通过涡轮蜗杆机构一直传递到刹车盘处,对刹车盘产生相当大的剪切力,由于固定刹车盘和联轴器的仅有12颗M12的螺丝,所以在长时间使用后会造成螺丝变形、松动以致刹车盘不平衡甩动,甚至剪断所有螺丝。这一直是困扰着我们的压下系统最易发生的设备故障。   ②我们在抱刹装置上安装了两个接近开关,以检测和确认抱刹是否打开或是抱死。但是,由于轧机在轧制过程中平台顶抖动明显,并且环境温度、湿度相对较高,造成接近开关松动、失灵或损坏,以致信号传回来抱刹是打开的,但是实际转动压下电机却报堵转的情况。接近开关的检测也不准。   ③最主要的一点,在长期使用的情况下,磨损最快的无疑是刹车片,抱刹装置价值27万元整,其中刹车片为德国进口,每片4000元,粗、精轧机合计8片,使用周期最多1年,作为一种易损件,此项费用是相当昂贵的。   下面为2013年1~8月因压下抱刹装置导致的停轧事故及时间的统计:   1月份:刹车抱死停机24分钟;   2、3月份:无停机;   4月份停机1次,螺栓剪短,停机86分钟;   5、6月份:无停机;   7月份:刹车抱死停机30分钟;   8月份停机1次,螺栓剪短,停机105分钟   2 改进方案   1)方案商讨。   既然问题多,成本高,我们就与相关单位一起开始商讨改进方案。   首先考虑到的就是拆除抱刹装置,得益于压下装置涡轮蜗杆减速机的自锁特性,在不使用抱刹装置的情况下,完全可以把支承辊停在需要的位置上。理论上来说,该抱闸系统的实用性不强。   2)实验过程。   我们通过对接近开关的强制,让刹车片一直处于打开状态来调整辊缝。我们经过对多种常用板型的辊缝调整,发现在不使用抱刹装置的情况下,辊缝调整依然准确到位。事实证明,拆除抱闸系统的方案可行。   考虑到拆下刹车盘后压下电机与减速机联轴器无法拉拢,于是通过检修时间,我们详细测量了刹车盘的尺寸,并制图加工一个连接盘

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