基于PLC技术的发生炉汽包水位调节异常分析.docVIP

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基于PLC技术的发生炉汽包水位调节异常分析.doc

基于PLC技术的发生炉汽包水位调节异常分析 [摘 要]本文以煤气发生炉汽包水位调节异常为例,针对汽包水位波动异常现象,分析了引起汽包水位异常波动的各种因素,针对实际情况提出自动调节系统的改进方法,从而提高汽包水位自动调节系统的调节品质。 [关键词]汽包水位;PID;调节分析;影响因素 中图分类号:TD327.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)41-0133-01 一、引言 某动力厂的煤气发生炉生产的煤气为氧化铝厂焙烧炉提供燃料。每台发生炉配备一个小型汽包,用于提供发生炉内所需要的蒸汽,发生炉在运行中,维持汽包水位在一定的范围之内是保证发生炉正常运行的必要条件。汽包调节系统的自动投入率是自动化程度的一个重要标志,基于西门子PLC技术的PID调节系统是投入状态比较稳定的自动调节系统之一,该系统检测汽包水位信号,通过调节汽包进水调节阀的开度来控制汽包水位,使水位维持在已设定值范围。当进水调节阀出现故障时可切换至手动调节。 二、PID自动调节在发生炉汽包水位调节中的应用 PID自动调节系统实质上是一种模糊控制的系统,它是以模糊各项数据集合来实现自动化控制的一种智能系统。模糊控制系统不需要经过特别的数据分析,因此具有反应快和调节及时的特点。这种装置设计的主要理念是找出PID三个参数与误差e和误差变化率?之间的模糊关系,在运作的过程中通过不断反应误差e和误差变化率?的大小和方向,通过模糊化接口及它们的隶属度函数,将所有的数据转换成模糊量,再根据模糊推理对三个冲量进行不断修改,达到不同的应误差e和误差变化率?条件下对PID控制器参数的不同要求。这种调节控制系统能够有效解决传统的PID控制的不足,还可以通过修改PID的运行参数,使得控制的工程更加有效。 在现场进行整定一般要用到临界比例带法、经验法、衰减曲线法,其整定过程如下: 1、临界比例带法:由大到校调整比例带,观察调节阀输出和汽包水位的变化情况,如果为衰减振荡,比例带减小;如果为增幅振荡,则比例带增大至调节过程为等幅振荡为止。 2、经验法:该方法通过试凑来实现,根据汽包水位的变化曲线反复调整参数,直至满意。 3、衰减曲线法:与临界比例带的操作相同,即先用单纯比例作用将系统投入调整,但不是使调整过程为等幅振荡,而是使系统达到最佳衰减比。 煤气发生炉的控制系统使用的是西门子S7-300,PLC编程运算完成PID控制,其工作原理是根据水位变送器的数值控制汽包进水阀的开度,调节进水流量,最终完成汽包水位的闭环控制。 三、发生炉汽包水位调节异常和原因分析 1、发生炉汽包水位调节异常 目前,多台煤气发生炉汽包运行中液位波动大,且不规律,经常造成汽包夹套缺水,影响到发生炉的正常运行,下面是从曲线图中截取的两张图片,图片中有反映汽包水位波动规律的,也有反映汽包水位调节异常的。图一:407炉液位波动平稳,进水调节阀动作频率规范,使液位一直处在300-400mm之间波动。图二:203炉液位波动大,进水调节阀开完后,液位仍会降到0后再上升到500mm,且液位上升和下降的时间非常快。 2、影响发生炉汽包水位变化的因素 影响发生炉汽包水位变化的主要因素 (1)水位计读数不准确。发生炉汽包水位是采用差压变送器,以高低压侧的压差来计算汽包水位。当差压变送器发生故障或者损坏时,变送器读数则不准确,也就无法判断水位的真实性。若差压变送器取样管道堵塞或者泄露时,变送器读数会出现偏低或者偏高,影响水位的准确性。所以在发生炉运行时,对差压变送器进行严格的校验和维护,及时发现变送器的问题并进行处理,时刻保持变送器读数精准。 (2)汽包进水调节阀自动控制失灵。汽包进水调节阀出现故障时,无法准确地进行自动调节控制,从而无法保持汽包水位维持在一定的设定范围。这就需要运行人员密切监控调节阀的运行情况,当调节阀出现故障时,及时处理,保证调节阀正常运行。汽包进水阀出现阀体内漏时,当进水阀关紧时,汽包水位仍持续上升,汽包水位的PID调节失灵,也就无法自动控制汽包水位。若阀体出现内漏时,及时更换阀体。 四、汽包水位自动调节系统的改进 发生炉汽包水位自动调节系统自投用以来,因汽包进水调节阀特性、差压变送器取样管道设计缺陷等原因,造成汽包水位自动调节系统调节品质差,大多数发生炉汽包水位没有维持在设定值范围,利用发生炉大检修的机会,对汽包水位自动调节系统进行改进。 首先,对差压变送器高、低压侧的取样管上的截止阀进行更换,更换成球阀,以便于取样管道的疏通,确保差压变送器能正常运行。与此同时,校验差压变送器,使变送器示值更加精准。 其次,更换汽包进水调节阀。因汽包进水调节阀设备寿命和环境原因,以达到更换周期,所以更换新的汽包进水调节阀,同时防止调节阀出现阀体内漏,提高调节阀的调节品质。 最后,调整水位自动调节系统的PID参数,观

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