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恒大煤矿2132综采工作面火区治理实践.doc
恒大煤矿2132综采工作面火区治理实践
【摘 要】针对恒大煤矿发生的2132综采工作面瓦斯燃烧事故,先后采取封闭工作面、调风调压、注氮、合理控制瓦斯抽采量、降温等综合治理措施,最终控制并消除了工作面火灾,对煤矿火灾治理具有借鉴意义。
【关键词】矿井火灾;注氮灭火;风压调节;降温
1 2132工作面概况
2132工作面西部为主副井工业广场煤柱,东部为平安二号断层与刘家井田相邻,南部无采区,北部为β10带岩墙组相邻,顶部为1315工作面和1316工作面采空区,底部为南翼156新下山区。该工作面开采上限-680m,开采下限-730m,开采深度850m~900m。工作面走向长605m,倾向长180m,平均煤层厚度为3.2m,地质储量为47.4万t,可采储量为:45.0万t,工作面呈仰斜开采,仰角0°~6°,采用综采工艺开采。据地质资料显示,落差为H=0~1.3m的W9断层,贯穿整个2132工作面走向,对该工作面的开采有一定影响。
2132工作面隶属于孙家湾煤层,瓦斯含量4.551m3/t,工作面绝对瓦斯涌出量65.6m3/min,工作面风量1260m3/min,回风瓦斯浓度0.55%。煤层属于容易自燃类型,自然发火期3-6个月。煤尘爆炸指数为41.23%,具有爆炸危险。
2 事故发生经过及原因
2.1 事故发生经过
2132工作面回采期间,38号支架后方老塘侧发生瓦斯燃烧后出现明火,当时当班瓦检员、盯班副队长立即将工作面所有作业人员全部撤出,并切断工作面及两顺所有电源,回风流出现青烟,且一氧化碳浓度达到0.02%。其二人立即将所发生情况汇报矿调度。
2.2 原因分析
2132工作面回采过程中,W9 断层深入到2132工作面中,贯穿整个工作面走向。当工作面回采距离采终线50米时,在工作面38号支架处断层显现明显,该处底板瓦斯涌出异常,采煤机上行割煤至27号支架附近,因38号支架移架时,金属摩擦产生火花,将该处低浓度瓦斯引燃,发生瓦斯燃烧事故。
3 火区封闭和治理措施
3.1 封闭工作面
(1)利用运输巷和回风巷防火非常门对2132工作面进行初次封闭;(2)在2132运输巷施工单道木板密闭,同时由运输巷向封闭区内注氮气惰化,进行气体置换;(3)在2132运输巷第一道木板密闭外侧又加设了一道木板密闭,两板闭形成隔绝气室;(4)经过封闭区内气体惰化和置换,在回风巷施工单道木板密闭,对2132面进行了彻底封闭。
3.2 火区治理措施
3.2.1 调整通风系统
(1)将126运输上山两道永久风门、两道临时风门敞开,对封闭区风流短路;126运输上山永久风门处风量由980m3/min调至2240m3/min,126运输上山临时风门处风量由120m3/min调至750m3/min。(2)封闭区稳定后,两次调整主井主扇叶片角度,以减风南翼井下总风量。叶片角度由-2.5°下调至-12.5°,南翼总进风量由7870m3/min降6208m3/min。经过一周的连续观测,此风量完全满足南翼生产需求,通风系统稳定、可靠。
3.2.2采用均压法调节封闭区压力
为进一步降低密闭区两端压力,使用2×45kW对旋局部通风机,重新铺设Φ800风筒至回风巷闭前。同时,回风巷密闭前增设一道调压限制口,开启局部通风机增加回风巷巷道压力,以平衡、降低密闭区两端压力。通过观察两顺槽密闭压差计读数,调整回风巷风筒出口至闭前的距离,直至两顺槽密闭均呈现正压为止,即回风巷闭内压差计读数+30Pa,运输巷闭内压差计读数±0Pa,气室压差+10Pa。
3.2.3对封闭区大量注氮
2132采面封闭后,恒大煤矿的1#、2#氮气站9台DM-500型制氮机全部向封闭区内注入氮气惰化,合计制氮流量为3276m3/h,后期陆续增设4台DM-500型制氮机,近10日内,氮气注入流量为5166m3/h(即86.1m3/min)。回风巷闭内压差计读数+50Pa;运输巷闭内压差计读数+10Pa、气室压差+20Pa。封闭区压力、参数等逐步趋于稳定。
3.2.4 控制瓦斯抽采量
由于大量注氮,回风巷闭内瓦斯浓度60%,闭前瓦斯浓度由0.8%逐渐增至3%。运输巷闭内瓦斯浓度20%,闭前瓦斯浓度由0.3%逐渐增至1.5%,且有逐步增加的趋势。鉴于此,在回风巷闭前铺设可缩风筒与回风巷Φ377主干抽采管路汇接,逐步开启安设好的阀门。解决回风巷闭前瓦斯超限后,再逐步调节顶板瓦斯巷管路阀门,限量抽采封闭区内瓦斯。考虑到瓦斯抽采与注氮防火的关系,瓦斯抽采流量在30m3/min时,抽采管路内瓦斯浓度70%,整体效果可达到最佳状态。
3.2.5 对封闭区内降温
通过上述举措,工作面封
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