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高硫煤洗选过程中的精细化管理.doc
高硫煤洗选过程中的精细化管理 【摘 要】针对付煤公司选煤厂的高硫煤洗选,通过采取的一系列精细化管理措施,有效控制了精煤硫分,保证了精煤质量,取得了良好的社会效益和经济效益。 【关键词】合理配采;控硫措施;;经济效益 付煤公司选煤厂是一座现代化的矿井型选煤厂,2001年4月投产,设计能力120万t。2005年,由粗精煤重介改为原煤全重介生产系统并投入运行,年入洗原煤能力达240万t。采用跳汰―浮选和重介―浮选联合工艺流程。该厂入选付村矿原煤,原煤主要是3上煤和3下煤,选后主要产品是1#精煤灰分Ad% 8%。该精煤为优质炼焦煤,供本省及南方各大钢厂、焦化厂等。 1 现状分析 最近一段时间,精煤硫分持续偏高,已接近销售指标0.80%的红线。为保证精煤质量,通过各个环节的排查,认真查找影响煤质因素。 (1)该公司的原煤主采面为3下401面、3上402面,首先,对两个采面的 原煤煤质情况进行采样分析。 根据井下采面原煤化验结果分析可知,3下401面的上浮物硫分较高,平均硫分在0.95%左右,而3上402面的上浮物平均硫分在0.61%左右。因401面原煤上浮物硫分已超出了精煤的0.8%硫分,无法用物理选煤方法降低精煤硫分。考虑到402面上浮物硫分较低,可采取两个面配采方法来降低原煤上浮物硫分。 (2)精煤硫分偏高。洗选过程中,应查找影响精煤硫分的关键点,对高硫点采取有效措施,禁止高硫煤进入精煤线。通过对进入精煤产品的各个关键点采样分析,力求查出精煤产品中硫分较高的物料组成,以利于采取措施,降低硫分。 对煤泥水工艺流程图分析后发现,首先,原煤硫分较高,是精煤硫分偏高的主要源头。325煤泥筛筛上物硫分在 0.80%,筛下物硫分在 0.88%,倾斜板沉淀器底流硫分在0.9%。这3个点的硫分较高,主要由于粒度较细,高灰细泥含量高,而且硫含在细粒物料中。这些细泥颗粒在系统中循环,污染了精煤质量。因此,应从洗煤工艺流程方面采取必要措施,将高灰细泥颗粒从系统中排走。 由表1分析看出,物料粒度越细,其硫分越高,灰分也越高。浮选操作时,应调整药剂制度,加大捕收剂与起泡剂的配比,增加煤泥选择性,减少细粒级颗粒的浮出,控制浮精的灰分,以降低浮精中的硫分。 以上分析可以看出,硫分的控制是一个系统性工作。从采煤面配采、皮带运输中的配比、毛煤提升等各个环节都要加以配合,才能生产出适销对路的精煤产品,以增强公司精煤的市场占有率,提高全公司的经济效益。 2 高硫煤洗选过程中的控硫措施 针对井下煤中硫分居高不下的采场条件,要洗出外运精煤硫分在0.8%以下的合格产品,必须先从源头抓起。 (1)对3下401面和3上402面的煤,以4:3的比例配采,煤质检测部门对井下配采入仓原煤进行及时检测,并将检测结果及时上报公司调度,保证井下入缓冲仓原煤上浮物灰分控制在6.00%左右,原煤上浮物中的硫分控制在0.90%以下。 (2)控灰保硫。为确保精煤销售,拓宽市场,在高硫煤时,对洗煤、浮选小指标考核标准进行修订,适时放宽精煤灰分下限,让部分无机硫从矸石和洗混煤中排走。 (3)生产车间要抓好跳汰、浮选等质量岗点的管理。 一是,控制原煤小时入洗量。在高硫煤时,入洗原煤量由原来的650 t/h降到550 t/h,跳汰司机调整风水制度,让床层跳起来,达到松散状态,增加沫矸石与洗混煤的透筛量,让高灰细泥、高硫物通过透筛过程排走。 二是,对于倾斜板沉淀器底流的排放,应根据煤泥筛筛上物采样检测结果确定。在筛上物硫分超出0.8%时,沉淀器底流实行中、夜班不间断排放到集中水仓。排放时,放料闸门开度控制在1/5~1/3。对煤泥筛的喷水设施进行技术改造,加大喷水量,降低+0.5 mm颗粒中的硫分,筛下水直接进入集中水仓,并将高硫煤泥回收后作为洗混煤进行销售。 (4)化验中心确保煤样在采、制、化过程中的代表性。在控硫期间,应及时、准确报出各项硫分的检测结果。 一是对原煤上浮物中的硫分实行严格管控:中、夜班原煤开车30 min后,在原煤主皮带上采第一个原煤样,做上浮物硫分测定,以后每隔1 h采一个做一个。要求从采样到出结果不得超过40 min。对于当班连续2个原煤上浮物中的硫分超过0.8%,调度室要在接报硫分3 min内汇报到厂当天控硫小组组长,并在5 min内汇报到公司调度室申请原煤落地,待下一个原煤上浮物硫分低于0.8%时,再向公司调度申请原煤灌仓,进行入洗。 二是对精煤的硫分进行及时检测:每班抽查一个(要求正常开车4 h后),硫分超标,应适当加大底流放料阀的开度,确保外运精煤硫分在控制范围之内 三是,对浮精煤硫分的测定:每班抽查一个样(要求正常开车4 h后)。如果硫分偏高,超出规定指标,浮选司机应调整指标,减少起泡药剂用量,并适时加大捕收剂用量,增加选择性,保浮精煤的硫分。 (5)调度室要加强对硫分指标的调
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