提高王南区杆式泵应用效率分析.docVIP

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提高王南区杆式泵应用效率分析.doc

提高王南区杆式泵应用效率分析   【摘要】由于我区的井深和产液量条件比较适合杆式泵的应用条件。2010开始在我区大量推广使用杆式泵,通过近两年不断的摸索、实践和分析,发现了杆式泵在应用中暴漏的问题,本文结合修井现场,针对暴露的问题进行了细致的分析和总结,为我区杆式泵的管理和推广提供了一定的技术支持,从而使杆式泵在我区有较好的应用前景。   【关键词】杆式泵 暴露问题 卡泵 密封不严 王南   王南区块最早开发时间为1998年,大面积开发为2002年,随后产能建设规模逐步加大,到2012年底,全区油井总数达到1011口。其中塞160区块油井739口,下入杆式泵油井140口;塞169区块油井96口,下入杆式泵油井4口;高34区块油井175口。由于杆式泵对井筒条件要求较高,以及杆式泵的制造工艺还不成熟,存在诸多缺陷。   本文主要通过对王南区2010年推广杆式泵以来,在检泵过程中发现的问题,进行深入分析和总结,为今后杆式泵在我区的推广提供参考依据。   1 杆式泵简介   杆式抽油泵主要由两大部分组成:一是与油管连接的密封支撑接头;二是杆式泵部分。作业时,按照设计要求,将密封支撑接头随油管下入井下泵挂位置。抽油泵部分随抽油杆柱下入油管,锁定并坐封于密封支撑接头,调整防冲距,试抽憋压,即可进入正常抽汲作业。检泵时,可不提管柱,使作业更方便、快捷,大大提高工作效率,节约作业成本,被广泛应用于小泵深抽、中小排量的油井。   长庆油田采油一厂选用的杆式泵为定筒式顶部固定杆式泵   2 王南区杆式泵整体应用状况   为了降低作业成本,我厂从2010 年开始在我区进行较大规模应用杆式泵,截止目前共下入杆式泵175 口,目前在用175 口,开井175 口,泵况正常175 口,平均检泵周期484 天,累计作业23井次,维护比例13.1%。   3 应用过程中存在的问题及解决办法   3.1 泵卡   王加21-1183、王加21-1161两口油井2011年7月7日投产完井后泵卡;2011年7月11日活动解卡无效,提出管柱发现活塞备帽与泵筒支撑总成内部螺纹处间隙过小卡死,导致活塞未入泵筒。该种问题同样出现在了王47-014等油井(图1)。   3.1.1 原因分析   (1)杆式泵在往复座封和打泄油器过程中,活塞备帽与支撑总成内部多次撞击,导致活塞备帽变形。   (2)防冲距调的过大,导致活塞备帽与支撑总成内部多次撞击而使活塞备帽变形。   (3)杆式泵设计不合理,活塞备帽与支撑总成内部间隙配合过小,且备帽外观形状设计不平滑,若发生泵卡,在活塞下行过程中未留缓冲余地。   3.1.2 解决办法   (1)针对柱塞上阀罩与内筒接头配合间隙小导致卡泵的问题,规范间隙公差。   (2)每次作业完井后,认真校正防冲距,尽量防冲距调到最小。3.2 不易坐封   杆式泵在不坐封的情况下,内外工作筒分离,上冲程无法加载,与下载荷相近,类似于杆断的功图,在下放防冲距后,会出现碰泵的迹象,从而导致油井不出液。   王55-014油井2012.8.24检泵下入杆式泵后不出液,功图显示断脱。作业队伍落实能碰到泵,判断杆式泵未座封,座封后工作正常。这种情况同样出现在王57-013、王39-017等油井。   3.2.1 原因分析   (1)坐封装置淬火过大,导致硬度过高无法坐封到位。   (2)缺少有效检验装置,无法保证坐封及密封,为不合格杆式泵下井留下隐患。   (3)由于杆式泵支撑总成与油管内壁间隙过小以及受到井斜等因素影响,导致泵筒无法下到预定位置。   3.2.2 解决办法   (1)座封装置在热处理过程中,调整淬火工艺,硬度不宜过高,要有适当的韧性。   (2)加强对杆式泵的检验,杜绝不合格杆式泵下井。   (3)合理设计下泵深度。   3.3 尼龙密封圈座封不严   2010年至今我区共发现由于密封圈座封不严漏失油井4口。其中王401-3油井2011年9月21日投产,2012年1月31日不出液检泵,提出核实原因为杆式泵尼龙密封圈磨损,导致座封不严漏失。3.3.1 原因分析   (1)杆式泵尼龙密封圈材质不达标,硬度不够,易磨损。   (2)杆式泵在座封、打泄油器和校防冲距过程中对尼龙密封圈的损坏磨损较严重。   (3)在杆式泵管理和拉运过程中对尼龙密封圈的损坏。3.3.2 解决办法   (1)提高杆式泵尼龙密封圈的硬度,提高泵的稳定性,减少漏失。   (2)加强对杆式泵的管理,在运输和存放过程中,要有专职人员负责监管。   3.4 杆式泵在检泵过程中受井筒条件影响,易发生倒扣   3.4.1 原因分析   (1)杆式泵检泵起钻前,要将杆式泵推杆下放以便打开泄油器,但在使用过程中

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