煤焦一车间焦炉放散点火方案20160221.docVIP

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煤焦一车间焦炉放散点火方案 施工时间:2016年2月 施工地点:1#、2#焦炉炉顶 施工内容:1#、2#焦炉放散管点火放散 施工负责人:李正伟,负责此次放散的总体指挥、协调 现场负责人:袁海峰,负责此次放散的具体实施及安全确认 技术负责人:孟 凯,负责此次放散的总体技术监督 安全负责人:周 超,负责此次放散的总体安全监督 参与放散人员:潘绪光、韩荣金、王伟及焦炉炉顶区操作人员 按照操作规程操作步骤如下: 准备工作: 手动排空集气管防止回火蒸汽处阀门及管道内的冷凝液; 检查并确认点火放散管、防止回火蒸汽正常; 检查并确认阀门、翻板开关灵活。 准备8只水桶,并提前装满水。 准备两个6米长的点火杆。 具体步骤: 炉顶放散操作: 1、提前联系调度,做好准备工作,将集气管自动调节切换成手动。(负责人:孟凯) 2、待化产煤气鼓风机吸力降低时,1#、2#炉集气管逐步打开放散阀门,用单侧翻板进行放散。(负责人:潘绪光) 3、用点火杆引火,使放散口煤气着火。(负责人:袁海峰) 4、如果集气管压力仍超标时,打开放散阀门另一侧翻板,并使其充分燃烧。(负责人:潘绪光) 5、若集气管压力仍高,可关闭1#、2#炉新装煤号阀体翻板,打开上升管进行放散,但必须确保上升管不能着火(此时有荒煤气冒出),当压力下降后,立即打开阀体翻板,关闭上升管放散。(负责人:孟凯) 6、随着放散工作进行,集气管压力逐渐降低,根据压力情况,逐步关闭集气管放散,确保集气管压力。(负责人:孟凯) 7、关闭放散管时,缓慢关闭放散阀门翻板,切断。(负责人:潘绪光) 8、确认没有荒煤气冒出后,最后关闭防止回火蒸汽。(负责人:潘绪光) 地下室停止加热操作: 接调度室通知,化产煤气鼓风机准备停止运转;(负责人:孟凯) 提前安排人去M67阀门处,调节煤气压力;(负责人:王伟) 1#、2#炉分别拉动交换旋塞停止加热,根据煤气压力,调节M67放散阀门;(负责人:王伟) 关闭1#、2#炉加减旋塞;(负责人:王伟) 两个换向内,用小铁板遮闭所有废气瓣进风口,只留出10mm缝隙;(负责人:韩荣金) 降低烟道吸力至最低值(约80-100Pa);(负责人:王伟) 地下室煤气主管通蒸汽保压,不小于500pa;(负责人:韩荣金) 停止加热期间,废气前两小时期间正常换向,两小时后,1小时换向一次;(负责人:王伟) 并跟踪测温,观察炉温下降情况。(负责人:王伟) 检修完毕后,化产车间煤气鼓风机开车后,炉顶按照上述方案关闭放散,恢复正常;(负责人:孟凯) 焦炉地下室必须在化产车间对回炉煤气进行含氧量分析合格后,方可进行恢复加热操作,严禁未经分析直接恢复加热。(负责人:孟凯) 特殊情况操作: 在放散过程开始时,若打开放散管后,集气管压力仍高于上限值时,需拉开新装煤号上升管盖进行放散; 若上升管放散着火,立即关闭着火的上升管盖,并及时扑灭; 若机动车间检修工作时间延长(超过5小时),我车间需提前引二期焦炉煤气回炉加热,以确保炭化室温度; 引二期煤气时需进行置换,并做氧含量分析,合格后方可恢复加热; 若放散时间过长,集气管压力低,保不住压时,我车间需进行推焦装煤操作,以确保集气管压力,防止在检修完毕后,化产车间煤气鼓风机吸负压。 需其他车间配合的工作: 遇上述特殊情况,机动车间检修时间延长时,生产技术部及化产车间要做好,往我车间焦炉送二期焦炉煤气的准备; 质检中心需留部分化验人员,对回炉煤气进行氧含量分析。 三、安全措施 1、进入工作现场所有人劳保用品穿戴整齐,并听从现场负责人统一指挥。 2、现场配备两只灭火器。 3、提前检查放散管阀门及翻板开关是否灵活。 4、集气管压力不允许负压,也不允许超过正常压力20-40pa。 5、打开放散管后,如果压力仍高,将新装煤的上升管盖打开几个。 6、集气管压力调节翻板须固定在全开位置。 7、上升管各部位有着火,须及时熄灭。 7、炉顶操作人员及时与调度室及风机工联系。 8、如果停风机全部放散时,不可将放散管进行点火,以避免打开的上升管大面积着火而发生事故。 四、质量标准 放散完毕后,关闭所有放散管,确保放散管不冒荒煤气; 恢复集气管自动控制系统; 确保回炉煤气氧含量分析合格后,方可进行加热; 调节煤气及废气系统吸压力,保证正常加热。 五、危险作业风险分析(见附件) 六、参加放散人员签字。 七、参加验收人员签字。煤焦一车间焦炉放散点火方案 技术负责人:施工负责人:生产部领导:设备部领导:安环部领导:公司 领导:

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