一次调频试运引起机组跳闸的原因分析及处理措施.docVIP

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一次调频试运引起机组跳闸的原因分析及处理措施   摘 要:本文以300MW亚临界机组为例,论述一起 DEH 投遥控时引起调门波动,最后造成机组跳闸的经过,通过对调门波动的原因进行了分析,最后提出处理措施。   关键词:DEH;一次调频;跳闸原因;处理措施   DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.14.027   1 机组概况   我厂五号机组锅炉系采用上海锅炉厂生产的循环流化床锅炉,是首批具有自主知识产权的循环流化床300MW锅炉,其设计特点是为单炉膛、炉膛集中给煤、3个绝缘旋风分离器,具有区别于其他引进型锅炉的新特性,设计燃用煤种为烟煤。对比国内引进型CFB锅炉多为具有外置床,炉膛为裤衩腿的炉型而言,云浮C厂所采用的炉型在运行技术上没有足够的经验参数可以遵循,一些普遍性的控制参数都是借鉴较接近类型机组的经验,但由于炉型的不同、煤质的差异等等在很多方面都需要去自行摸索,特别是在一些关键操作和重要参数的控制方面,总结现场经验更显得尤为重要。   特别是在事故处理方面,锅炉、汽轮机、电气等专业各方面的配合尤其值得总结经验和教训,以下是一次机组调试过程中,由于一次调频试验导致机组跳闸的原因分析及应对措施。   2 事件经过   6月18日应调试所要求,云浮C厂由当班运行值长向中调申请五号机组进行一次调频试验,建模和PSS试验。   21:17分,五号机组运行参数为:负荷N265MW 给煤量125.3吨/H,主蒸汽压力14.11MPa/530℃,再热蒸汽2,71MPa/532.调试所人员告知运行人员开始做机组一次调频试验,要求投入锅炉阴风、一二次风自动,调试所及热控专业人员在DEH频差计算与负荷补偿逻辑中,强制转速差为8r/min,这时对应的一次调频负荷修正目标量为4%(125MW)。   21:25分,机组给煤量一分钟内从126.3吨t/h降至72.8吨,总风量从917,5KNM?/h,降至715 KNM?/h(其中一次风353.7 KNM?/h,二次风361.7 KNM?/h),#1二次风机电流151.6A降至123.9A,#2二次风机电流149.7A降至109.4A;#1一次风机电流233.9A降至196.7A;#2一次风机电流237.3A降至202.1A。炉膛压力向负压方向快速增大,引风自动退出,值班员发现后迅速调整引风,手动加煤至94吨/h,但炉膛压力迅速降至至-2373pa,炉MFT动作,联跳引风机、一二次风机。   21:28分,负荷降至N168MW,主蒸汽9.26MPa/500℃,再热蒸汽1.82MPa/494d℃,“汽轮机高压缸进汽温度10分钟内下降大于30℃”保护动作跳汽轮机、发电机,五号机组与系统解列,厂用电自动切换成功。   21:33启动炉点火成功,21:38分,五号机组重新启动风机组正常,点卓C角床上油枪,启动给煤机开始投煤,锅炉逐步增加热负荷,控制炉膛温降、稳定床温,调整参数符合要求。   21:47机组各项参数符合要求,五号机组重新挂闸冲转,22:04分机组定速,22:18五号机组顺利与系统并列,检查设备无异常逐步加负荷恢复正常运行。   3 原因分析   3.1 直接原因   一次调频介入动作时,CCS中风煤比自动调节量太大,没有设置低限制。经查阅历史曲线记录,当天及前一天进行的五号机组一次调频试验进行过程中,已经出现煤量及风量波动较大的情况,炉膛负压多次出现报警值,运行值班员已就此存在问题向调试所人员提出疑问,并要求修正,给出一次调频试验时逻辑跟踪的具体定值,以及给出应急预案,但由于自动控制仍能勉强跟上调节,调试所人员认为不需要做进一步的处理措施。   五号机组在做3008r/min一次调频模拟试验时,调试所人员未及时告知运行值班员试验进入了另外一个层次,而该试验相较之前所做的转速高,一次调频逻辑指令使机组协调系统动作幅度也是最大,当模拟的转速达到3008r/min后,机组负荷未能及时跟上调整,一次调频指令使五号机组给煤量一次往下减,而协调逻辑中二次风量跟踪给煤量是最紧密的,煤量急剧下降令二次风量也同样急剧降低,二次风机挡板开度关小至10%开度,远远不能满足燃烧要求,同时使炉膛总风量减少太多,导致引风机动叶引负压扰动大退出自动,炉膛压力保护动作触发MFT,此期间虽然煤量调整增加,但一次调频逻辑指令一直动作,煤量、风量一直在执行减指令,炉膛负压仍然低至-1720KPa,保护动作跳闸全部给煤机,因二次风挡板关闭后令风量监测滞后,炉膛总风量仍然往下走,引风机、一次风机接着跳闸。   由于锅炉MFT动作全跳给煤机,锅炉热负荷瞬间损失太大,汽机侧仍未来记得减去负荷,汽轮机高压缸“10分钟内温降大于30℃”保护动作跳汽轮机。   3

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