综采工作面压架处理的方法.docVIP

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综采工作面液压支架“压架”处理 通过介绍煤矿工作面的支架“压架”情况及抢救实践,完整地归纳出一套针对综采工作面液压支架“压架”的处理实施方案。 [关键词]:综采工作面,压架,压架处理 1.????概述 煤矿工作面位于井田东翼一水平一采区,工作面起止标高-418.3~-580m,平均走向长1280m,倾向宽174m,煤层平均厚度2.4m,平均倾角15°,可采储量为43.96万t。第四系松散含水层底部第四含水层(简称“四含”)直接覆盖于煤系地层之上,距工作面上方70.7m。采用综合机械化采煤法,全部跨落法管理顶板。工作面安装ZZ4400/1.7/3.5型液压支架118架,SGZ-764/400刮板运输机一部及MGZ-250/600-WD1采煤机一台。 本工作面于2004年7月12日开始回采,在推进21.5m时(7月22日早班),直接顶冒落充分,第29架及第76架附近顶板出现淋水,并伴有采空区出水现象,总水量为3~4m3/h,压力显现不明显。7月29日上午10时30分左右,即工作面推进43.2m时,老顶发生初次来压,压力显现明显,顶板迅速下沉,液压支架安全阀全部开启,煤壁大面积片帮,顶板淋水加大,淋水点增多,采空区出水量也加大,总水量约为15m3/h。区领导立即向调度汇报并组织全区员工奋力抢救,采取果断应急措施,以最快速度回收液压支架立柱加长杆,并将泵压调至33MPa,以期增大支架初撑力,减缓顶板下沉。但到29日中午12时20分左右,已有17架支架后立柱被压死,整个工作面支架高度降至2.0~2.4m。29日中班,立即对个别死架进行处理,试图迅速推进工作面,把压力甩至采空区。但工作面顶板仍然持续下沉,压力继续增加,工作面出水量也不断增加。到8月1日上午11时,已有69架支架被压死,17架支架顶梁开焊,第99、第100架支架的顶梁和底座均被穿通。截至8月12日,工作面顶板压力基本上保持稳定,这时总共有83架支架被压死,37架支架受损,其中有12架底座被穿通,个别支架立柱炸裂、顶梁开焊。并在煤壁侧形成一落差为0.5~1.0m的顶板下沉台阶,整个工作面支架高度在1.7m~2.3m之间,工作面出水量稳定在60m3/h。 2.????抢救处理措施 事故发生后,有关领导立即做出了进行抢救复面的决定。具体是采用“刷帮移架”的方法,抽救被压死的支架,保证工作面恢复生产。 2.1.????工作面“刷帮” 由于工作面采煤机已无法进行割煤,故采用放炮落煤的办法,为后续的架棚和移架工作创造空间。刷帮从工作面两头到中间依次进行,刷帮宽度为2.8m,在刷帮以后立即架设一梁三柱工字钢大棚支护。 2.2.????施工抽架大棚 在刷帮以后立即架设工字钢大棚,以对放炮采出的空间及时进行支护,保证后续工作在支护完好的顶板下进行。大棚为一梁三柱走向棚,如图1所示。 由于施工抽架大棚后要进行推移刮板运输机、挑顶、卧底等工序,因此还要不断进行改棚,最终保证大棚的高度要不低于2.5m。 图1??7114工作面压架处理示意图 2.3.????推移刮板运输机 推移刮板运输机分三次进行。第一次将运输机推至支架梁端棚腿;第二次回掉梁端棚腿,将运输机推至中间加强点柱处;第三次回掉加强点柱,将运输机推至煤帮棚腿。由于液压支架被压死,支架本身推移千斤顶无法使用,所以要先去除推移千斤顶与运输机的联结销,用单体液压支柱推移运输机。推移运输机顺序为从机头到机尾依次进行,对于采煤机停*处,可先将采煤机开至推移完毕的地点,再进行推移。在每次推移结束后,及时补上推移前拆掉的大棚支柱。 2.4.????挑顶、卧底 为使支架前梁能升起,使用挑顶的方法,去掉被抽支架前梁上的浮矸。挑顶是由有经验的工人使用长柄钎子站在安全的地方进行。在挑顶后使用单体液压支柱托住支架前梁使其抬起,每架支架至少要有两根托柱。 由于在挑顶后的大棚高度仍不能达到2.5m,需要对底板进行卧底。卧底的范围是液压支架底座前端至刮板运输机。卧底采用手镐和风镐进行,必要时放震动炮松动底板。要保证卧底后的大棚高度不低于2.5m,并且底板平整。 2.5.????移架 在对所抽支架进行挑顶、卧底,保证支架前方的升架空间后,即可进行移架。移架时,先在被抽支架上下三架用单体液压支柱固定输送机。为防止在卧底时支架整体下沉,要对被抽支架前梁处的两根托柱进行持续供液。然后利用运输机链条及锁紧螺扣,联结运输机和支架,通过支架推移板的伸缩,使支架前移。为防止咬架、趴架,支架一次前行距离不可超过0.8m。支架出位时,要及时用单体支柱托住支架顶梁。 支架前移后,及时对支架进行升劲,并对坏架用单体液压支柱加强支护。 2.6.????工作面调整 由于此次来压造成工作面机电设备的大量损坏,并且在抽架后支架整体位态不好(支架高度过大,歪斜,顶梁、底座存在较大的倾角等)。因此在抽

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