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PROFIBUS-DP在桥式斗轮取料机中的应用.doc

PROFIBUS-DP在桥式斗轮取料机中的应用   中图分类号:G267 文献标识码:A 文章编号:   本文介绍了通过西门子PLC与变频器实现了对桥式斗轮取料机控制方式的升级。并可以实现取料机电机频率、运转时间的远程控制及监控。   1 前言    北方重工生产的桥式斗轮取料机广泛应用于水泥、煤炭、码头等大量需要散料预混匀的行业。随着市场竞争的日益激烈,降低设备生产成本,减少设备故障率,已成为扩大利润、增加客户满意度的必要手段。   为此对取料机变频的控制方式进行了一次技术更新。原有设备存在以下问题:   1、 需要配备PLC模拟量输出模块,用来实现对频率的控制。   2、 配备PLC的模拟量输入模块才能实现对工作频率的监控。   3、 在对变频器的控制远程控制中需要布置多根电缆与继电器等原件。   4、 在功能拓展时,需要相应增加一定数量的配套元件。   为了提高生产效率,使设备适应多样性的现场环境,本设计采用PROFIBUS-DP通讯的方式代替原有的变频器硬线控制方式。该方法优化了电器柜的布线,减少了PLC模拟量模块的使用,和数字量输入、输出点的占用,取消了与变频器控制相关的继电器等相关电器元件。并实现了模拟量数据的数字化传输,使中控室远程监控及连续控制桥式斗轮取料机成为可能。同时由于电气原件的减少也大大的降低了电器元件的故障率,减少了设备维护的工作量,降低了维护成本。而且可以再不增加硬件设施的情况下仅通过更新程序,增加对变频其他功能的控制或监控。   2 系统简介   桥式刮板堆取料机平面图如图所示1-1所示。   图1-1   本设计主是同过PROFIBUS-DP通讯将PLC与斗轮小车行走变频器、大车行走变频器组成总线网络。用户可根据需要,将取料机PLC与中控室DCS系统通过无线通讯或光纤等传输介质实现远程监控与传输,实现远程监控与控制,本文中不详细介绍。   本文种组成PROFIBUS-DP网络的主要元件及软件明细如下:   1、 CPU模块:西门子(6ES7 315-2EG10-0AB0)*1   2、 变频器:西门子(MM440)*2   3、 变频DP接口模块:西门子(6SE640X-1PB00-0AA0)*2   4、 PROFIBUS总线连接器*6   5、 DP电缆若干   6、 西么子step 7 V5.4   7、 WINCC flexible 2007   2.1总体设计思路   PROFIBUS-DP为主、从站之间轮询的方式进行通讯,因此本设计中将PLC设为主站,斗轮小车行走变频器、大车行走变频器、触摸屏设为从站。 通过其他输入端口(例如:触摸屏、电位计等)修改PLC中的变量,经过PLC程序的运算,将该变量通过PROFIBUS-DP网络传输到各变频器中,并从变频器读取状态量再次通过PROFIBUS-DP网络传回PLC,在经过换算后,通过其他网络途径传输到可视设备上,以达到对变频器运行状态的监控。拓扑图如图1-2所示。      图1-2    2.2 软件设计   1、硬件组态:(用STEP 7软件进行组态,如图1-2)   (1)组态主站:在项目中添加SIMATIC 300 STATION,进入硬件组态,选择机架、电源及CPU。添加PROFIBUS-DP网络,选择DP协议。将CPU的站地址设为1并设为主站。   (2)组态从站:在硬件组态中分别选取变频器接口模块,将其地址分别设为2、3并设为从站。选择从站的通信报文为PPO1。由于本设计中只对变频器进行通断、频率控制和相应的状态监控,因此没有选择其他通讯报文,若需要拓展通讯功能则可以选择其他通信报文,本文不进行详细描述。   2、软件设计:   在该设计中, PZD数据区为PIW264-PIW267,PQW264-PQW267。其中PZD地址PIW264、PIW265为启停反转控制字,PIW266、PIW267为频率控制字。PQW264、PQW265为启停反转状态字,PQW266、PIW267为频率状态字。   建立数据块编DB1,编写程序如图1-3所示。      图1-3   W#16#108为PID首地址(即十进制264),自此变频器中的控制字和状态字已经于DB1中的地址一一对应。只要将改变DB1中DBW0、DBW1的数据即可实现对变频器的控制,而读取DBW10、DBW11的数据即可知道变频器相应的状态(具体每个位的具体含义请查阅MM440使用大全)。   2.3 硬件安装   将PROFIBUS总线连接器与DP电缆相连接,并将变频DP接口模块插入MM440中,按照PLC-小车行走变频器、小车行走变频器-大车行走变频器的顺序,组建网络。将小车行走变频器上连

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