- 1、本文档共42页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
8D报告培训教材-学习解读
从流程分析 (流程图) 各个可疑原因排查 对现场人机料环法 测进行观察测量, 有历史数据的对数据 进行初步分析 质量问题5M1E分析 (鱼翅图分析) 进一步明确问题 (不良解析) 关键原因确认 统计分析 DOE验证 机理分析 团队协作: 列出所有可能的疑点 深入明确问题 疑点验证 关键原因-是否为根本原因 5-WHY分析 四. 8D步骤—D4原因分析 鱼骨图分析 四. 8D步骤—D4原因分析 人 机 料 法 环 标准执行力差 复押半成品表面粒点 输送链台车漆渣太厚 杜邦油漆性能不良 员工品质意识淡薄 素材表面要打磨 人员变动大 喷涂房环境差 车顶饰条附着力不良 未对半成品进行检验 手工喷涂 常用方法 1.对操作员现场询问 2.现场观察 3.模拟试验 5M1E 分析 机--设备维修保养记录, 法--工艺更改记录,生产原始记录, 人--人员相关信息是否有变更 5.异常记录 料--物料更改记录(主料、辅料) 环--温湿度记录 测--检测条件方法人员 4.DOE试验 四. 8D步骤—D4原因分析 WHY 问题 WHY 中间原因 WHY 中间原因 WHY 中间原因 WHY 根本原因 TOYOTA 5-Why? 1W 2W 3W 4W 5W 四. 8D步骤—D4原因分析 当一个原因被发现时,不停地问为什么、为什么、为什么、为什么、为什么,一直到无法拆解下去 。 5-Why 分析 5-WHY分析案例1 一辆汽车出了故障不能行驶(WHY1) 状态1 引擎故障(WHY2) 状态2-原因1 火花塞不点火(WHY3) 状态3-原因2 密封圈老化 状态6-原因5 引擎盖密封差漏水(WHY5) 状态5-原因4 火花塞潮湿沾水(WHY4) 状态4-原因3 四. 8D步骤—D4原因分析 生产线现场油污操作员行走滑倒 WHY1 状态1 机器漏油 WHY2 状态2-原因1 机器橡胶密封不好 WHY3 状态3-原因2 未规定橡胶圈期限和检查 状态6-原因5 密封橡胶圈过期老化 WHY5 状态5-原因4 密封橡胶圈质量差 WHY4 状态4-原因3 四. 8D步骤—D4原因分析 5-WHY分析案例2 选取最佳的的长期对策来解决根本原因。 同时也选取最佳的长期对策来控制根本原 因的影响。 四. 8D步骤—D5长期对策 需要考虑的问题: 3.措施尽量具体化。 2.必要时对已经明确的措施进行验证。 1. 一定是针对根本原因来制定措施,一个原因可能有几条措施。 计划和执行选取的预防再发对策。去除临时行动。 四. 8D步骤—D6预防再发对策 需要考虑的问题: 3.验证预防再发对策有效后,可以停止临时措施。 2.待步入生产阶段,应即监视纠正措施之长期效果,并于必要时采行补救措施。 1.确定并执行预防再发对策,并应注意持续实施监控,以确定根因已经消除。 四. 8D步骤-D7效果确认及标准化 验证预防再发对策并监控长期的效果。 水平展开,以防同一问题及类似问题再度发生。将相关对策形成书面文件(管理制度、程序文件、作业指导书、表单、技术文件、工程图纸等)。 改善前 改善后 数据点多按日期来建议走势图,数据点少可用上面的柱状图 数据来源: 时 间: 效果确认 关键点一 :改善前后对比,数量及比例。 关键点二: 结果收集的数据来源要说明。 四. 8D步骤-D7效果确认及标准化 实事求是,以事实和数据为依据,对数据用统计工具处 理后得出相应的结论,不应未做对比分析即判定效果。 标准化 标准化是把企业所积累的技术、经验,通过文件的方式进行规范。 四. 8D步骤-D7效果确认及标准化 标准化的目的: 技术储备、 提高效率、 防止再发、 教育训练。 四. 8D步骤-D8恭贺小组(结案) 恭贺小组的每一成员,问题解决完成,对小组成员的努力予以肯定。 对所有积极参与的小组成员 进行适当的承认 对小组的效益进行沟通和文件化 注意事项 上述各项步骤,不一定必须完全依序进行,各步骤之顺 序可因个别问题而异。 四. 8D步骤 五.8D改善案例 D0:发生时间线 (Time-Line) 过程持续10min 12/08 8:22 动力运行值班室2664接到安环监控中心5119报电梯故障 12/08 8:25 动力运行金晓栋从5#动力栋赶至2#1F现场 12/08 8:32 金晓栋与曹健东手动开启电梯轿厢门,14名被困人员解困 12/08 8:35 关闭电梯层门等待维修单位 12/08 10:18 电梯修复 12/0
您可能关注的文档
- 00_机械制造工艺学_绪论讲解.ppt
- 8.项目八广告牌循环彩灯PLC控制系统05.16解读.ppt
- 01-QC七大手法教材讲解.ppt
- 01-开发设计部流程(部门确认稿)讲解.doc
- 8.锥体外系和小脑(2007进修)解读.ppt
- 008_GEMES解决方案讲解.ppt
- 8.古代诗歌阅读解读.ppt
- 8.现象本质与明辨是非解读.ppt
- 802.3以太网解读.ppt
- 802.1Q_Vlan技术交流解读.ppt
- 2024年新疆吐鲁番地区企业人力资源管理师之一级人力资源管理师考试题库带答案下载.docx
- 2024年广东省江门市企业人力资源管理师之四级人力资源管理师考试精品题库(A卷).docx
- 2024年广东省佛山市企业人力资源管理师之一级人力资源管理师考试真题题库附答案(名师推荐).docx
- 2024年广东省肇庆市企业人力资源管理师之四级人力资源管理师考试精品题库【模拟题】.docx
- 2024年广东省梅州市企业人力资源管理师之四级人力资源管理师考试完整题库及答案(最新).docx
- 2024年广东省江门市企业人力资源管理师之一级人力资源管理师考试内部题库(能力提升).docx
- 建筑工程习题含答案.docx
- 装表接电工-初级工练习题库(附参考答案).docx
- 电气值班员(电力调度)-高级工模拟题与参考答案.docx
- 放射性测井考核练习题(含答案).docx
文档评论(0)