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关于60KW控制器的相关研究和实验结果 上海汇信科技有限公司 实验项目 实验主题: 用户反映故障状态数据采集如下: 一、控制器在安装使用中常常遇到,客户在安装加热线圈时出现安装规范不标准,线圈没有按说明书提示绕制,造成电感量太小或者保温棉太薄,等因素,造成控制器上电工作几分钟出现E02故障代码。 上述故障发生比例如下: 针对以上故障做如下实验 一、对于电感量小的故障做了如下模拟和验证。 测试使用一台正常的30KW机器,为了形成对比,将机器按标准电感量配置,上电初始功率设定为10KW,电感量为150uH(1KHZ),同时用隔离示波器检测下桥和上桥的门极,测量驱动波形。开机功率上升到10KW,电流15A频率24KHZ。见右表: 按照用户接的电感量测试数据如下 实验结果: 通过以上数据对比,发现当电感量小于正常值时,在小功率工作都可以勉强接受,在设定为最大功率时,工作频率无法降到合适的准谐振频率。电流电压的相位相差角度较大,而且额定输入电流小于正常值,功率没有到达最佳点。负载电路层高阻抗性。正常工作在弱感性。 运行2分钟后控制器报警,波形立马封波,关断IGBT输出,显示E02代码。机器停止工作。 拆下IGBT 检测发现上桥滞后单臂门极UGE软击穿.故障表现和用户现场反应情况一致。 通过以上故障机的表现,提出改进方案如下: 1,、在IGBT的驱动保护上做出响应速度快,驱动能力强抗干扰的相应优化电路具体如图: 在原有的驱动板上按照上图搭建电路并设置了相关参数,同样对测试机器做了实验比较,在同样负载和电感量的线圈中发现原驱动板在工作中频率会上升大26.3KHZ。改进的驱动板,频率一直在24KHZ,其他均无一样,驱动波形开通过程有点过冲而已,与驱动电阻选择有关。 如何做到当IGBT在工作中发现异常立马关断并锁定输出波形,达到快速响应。在IGBT所承受的时间内关断输出一直是本公司力求得到解决的问题之一。 将原来一路保护电路,改为二路保护分别进入MCU检测,得到不同的报警信号,以便对故障的分析。(见PCB) 对于E04/E05的故障实验 用户反应在使用过程中机器容易出现E04故障,电压过高故障代码,发生多在晚上,考虑可能是晚上电网电压升高后高于交流410V,使得MCN检测电压超过正常工作电压报故障停止工作,但在用户的沟通中了解实际电压并不高,都是在额定输入电压范围内。这说明故障的出现有如下可能: 1、直流母线电压高。2、电压检测MCU误输出过压信号,3、电路板灰尘大静电产生干扰导致MCU误判,4、MCU自身工作不稳定,或输出信号受其他感染源干扰。 根据以上情况特做过压实验: 功率停顿和卡住达不到额定功率的实验 机器在客户一段使用后有时反应功率下降很厉害,有的60KW机器只能工作在18-25KW,相应电流很小,有的新机器客户安装以后反应功率不够。对于以上可能因素如下 1、用户安装不合格,线圈绕制方法不对。过与疏松 2、电感量没有测量就开机,导致电流小功率卡住。 3、线圈的绕制畸形,或不规则安装工艺。 4、保温棉太薄,线圈温升高导致负载内阻增大电流下降。5、操作和机器选型不对。与加工工艺不匹配。 6、驱动电路异常供电低。导致驱动力不足 将报警的板子带回到检测台,用检测台测试波形正常,按D004电压显示560V,在正常值。为了模拟高压输入报警,制作一倍压整流电路,~220V经倍压后得到直流630V电压为防止烧坏开关电源正极串联一保险丝,接上电源后开机电源工作正常3秒左右报E04过压报警。 同时测量8位MCU /MC20P22的输出波形,测得波形为一【PWM信号。无法用模拟量信号来分析。 对于上述情况建议提高MCU检测电路的工作稳定性和抗干扰能力,避免杂波干扰检测信号。 在光耦输入端并接RC吸收滤波,输出端对地接一102电容,提高信号的质量和稳定性。 根据用户反应的情况 我公司及时做出回应,第一时间联系客户解决故障,为客户节约宝贵的时间。 并结合用户的故障板做的相关实验,在负载一定的情况下测试当功率达到18-20KW时功率停在这个值上,频率也没有下降,机器采用移相调频来调节功率。当开机测试波形移相角从0到180度很快到达10KW左右,这时频率因该下降到与谐振频率一致的位置,这样机器在最佳工作状态,回路中阻抗最小,电流最大,功率为最大值。而故障为频率一直不下降维持在24KHZ--20KHZ.。高频互感器输出电压高于正
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