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40米T梁混凝土外观质量控制.pdf
城市轨道交通.d9
40米T梁混凝土外观质量控制
王伟
中铁五局一公一J松阳经理部
【摘要】 本文结合龙丽高速公路松阳经理部石马铺大桥40米T梁预制的施L实践,对施工过程巾
混凝土外观质量问题产生的成因进行了分析,井提出处理方法,取得丁较好的外观效果。
【关键词】 40mT粱外观质量控制
1前言
根据2004年发布的公路工程质量检验评定标准,梁桥混凝士外观要求做到:混凝土表面平整,颜
色一致,无明显施工接缝;且表面不得出现蜂窝、麻面及非受力裂缝等。
2概况
龙丽高速公路松阳段第四合同段石马铺大桥上部结构设计为40m后张法预庸力混凝七T梁,T梁设
计商为2.5m,中部腹板厚度18
cln,下部马蹄厚40cnl,在绑扎钢筋且布设≯87mm的波纹管后,钢筋保
护层厚度仅仅2cm(见图1)。因此,在施工过程中,稍有不慎便会造成混凝土外观质量出现问题。
j 49鲤.
图1 40米T粱跨中断面囤
90-2006年中国交通土建_工程学术论文集
3 40米T梁混凝土施工过程中易产生的外观质量问题
①T梁底座及模板规范引起的外观质量问题:主要包括漏浆、蜂窝、混凝土棱角破损、粘模以及
混凝土表面颜色不一致等。上述问题主要是由于关模不严实,模板制作不合理或脱模剂涂抹不均匀等
原因造成的。
②原材料及配合比因素引起的外观质量问题:主要是波纹状水印。由于坍落度太大,而T粱高
度为2.5m,在水灰比一定的情况下,坍落度越大,用水量就越大,从而易导致混凝土表面产生波纹
状水印。
③施工工艺引起的外观质量问题:主要有气泡、砂痕、麻面、松花纹、露筋等。
4外观质量控制措施
4.1 由于T梁底座及模板引起的外观质量问题的处理
①施工T梁底座时,底座高度要合适,底座太高导致成本加大,太低则会导致模板下落不到
位,从而使用强力拆模导致混凝土棱角破损。一般T粱侧模支好后,侧模支腿离地面高度(h)减去
行车道板的厚度(a)后所剩高度控制在10-15cm左右为宜。(见图2)
圈2
②对第一次使用的模板,要对其表面对进行全面检查,有漏洞的地方及时用电焊补上,并打磨光
滑,避免给混凝土表面造成黑色斑痂和凹坑。支模板时,模板与模板以及模板与底座的接缝处应布设
~道粘贴胶皮,防止漏浆。
③模板脱模后,必须进行全面清理,凿除残留在模板表面的水泥浆,防止粘模后留下的水泥浆在
涂脱模机油时,清除不彻底,导致再一次粘模。而且,脱模后要及时涂上脱模机油,防止模板生锈,
使得模板表面不平整。
④关模前,可根据实际需要确定是否需要对模板再涂上一层脱模机油。
⑤关模后,对端模处预留的钢筋孔妻堵严实,避兔漏浆,形成黑色斑痂。另外,对悬挂附着式振
城市轨道交通.9,.
捣器的扣件要进行全面检查,察看焊接部位是否断裂,或锚同螺栓是否松动,否则振捣后会造成混凝
土产生麻面,甚至会使振捣器振脱伤人。
4.2原材料及配合比gl起的外观质量问题的处理
①石马铺大桥40米T梁原设计采用粒径为5-25mllt的碎石,中砂,浙江虎山P.042.5水泥。因
级变高速,在不改变原T梁横断面尺寸的情况下,将原设计的钢筋直径由8TIIITI改为12ifrim,同时
增加钢绞线束数,造成混凝土净面积减小,在施工T粱后发现在}{f}着波纹管上升的变截面处有一段纵
向分布宽约4—6cm的问断蜂窝条带,经调查发现采购原材料时,碎石粒径偏大,造成振捣时碎石无法
随水泥浆下落而形成蜂窝。因此,在重新采购合格碎石,同时将靠近该波纹管附近的一根纵向钢筋由
箍筋外侧调至箍筋内侧,增加该处钢筋保护层厚度后,我们发现在随后的T粱施丁二中不再出现上述不
良蜕象。
I 5
混凝土坍落度设计值为9-1cnl。因为T梁高度为2m,施工中发现坍落度在该设计值范围时,随着振
捣时间的延长,
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