一段转化炉燃气总管压力波动原因分析.pdfVIP

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一段转化炉燃气总管压力波动原因分析.pdf

.一段转化炉燃气总管压力波动原因分析 建峰化工总厂化肥厂 杨昌明 摘要分析一段转化炉燃气压力控制系统波动的原因,提出了处理措施,对成功的经验进行 r总结。 关键词一段炉燃气压力波动分析改造 1概述 操作,烧嘴的燃料气来源有3个:净化系统来 建峰化工总厂化肥厂一段转化炉 的废气,液氨受槽来的排放气及图1所示来 (100H.1)为FosterWheeler炉,该炉为负压自界区的天然气。控制原理如图1。 图1一段炉燃气系统控制流程图 由界区外送来的天然气经原料气压缩机 2问题的提出 气、液分离罐(100V04)后大部分送入原料气合成装置自1993年6月投产以来,一段 压缩机(100C4),其余由控制阀(100PVl92)转化炉燃烧气压力一直存在着不同程度的波 减压到360kPa后,经流量控制阀动,特别是在2002年4月到9月之间,最大 (100FVl75)进入一段转化炉烧嘴,作为一段波动达到50kPa左右,给装置的安全稳定运 转化炉的燃烧气。因为一段转化炉在合成装 行造成一定的影响,主要表现在以下几个方 置中起着十分重要的作用,所以在燃烧气控 面: 制系统中设有盯170/PTl70A和PSLLl96 三取二燃气压力低联锁,并且用~段转化炉 直在8%左右的小开度工作,即使在装置 出口温度(TCll2)来调节燃气流量。 110%左右的高负荷下,最大开度也只有 l 30 10%左右。 到50l【Pa左右,系统自动控制难度大,在一定 2)自1993年6月投产以来,该阀在运程度上影响着一段转化炉燃烧气系统的正常 行中出口压力一直存在着波动,最大波动达 运行(见图2)。 P1260 F1203 PIl76 ‘~—州 ^.,~.,_、,、·~^ ^ 飞山 —^o、 儿一 “一肛 PCI92 “一 肌咿 .图2改造前100PVl92压力波动趋势图 3原因分析 况I的最大流量计算,则C。=24.57;若按 3.1阀门选型不当 照工况Ⅱ最大流量计算,则C。=65;外商在 通过查阅100PVl92外商数据手册可选型时,以C。=65为基础确定阀门的最终 知,该阀门是在两种工艺工况条件下按照最 C。=130。而在建峰化肥厂工艺实际的运行 低压力条件进行设计选型的(见表1)。从表 工况下的阀后压力P2=3.60ba。时,按Q。。。 1中可以直观地看出,在两种工况的阀后压 =4400m3/h的最大流量计算,则C。= 力(即P2压力)都不变的条件下,若按照工1617. 表1 100PVl92设计选型参数及工艺实际运行参数表 8.42=8.8% 根据表l中实际运行工况分别计算在正 8.42)/(30—1)X 常流量和最大流量下的运行开度,来证明原 2)在最大流量下的运行开度计算 因分析的正确性。 1)在正常流量下的运行开度计算 贝0 7.78)/(30—1)X7.7

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