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微车转向节系列球铁铸件铸造工艺实践.pdf

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微车转向节系列球铁铸件铸造工艺实践.pdf

——其 他———————————————寺种铸造及有色合金 微车转向节系列球铁铸件铸造工艺实践 王公平石光华 (重庆建设集团) 摘 要 通过对微车转向节系列球铁铸件的铸造模具、熔炼、浇注工艺的试验、试制和批量生产,解决了铸造工艺中的大 量问题,使该系列零件具备了批量生产的能力。 关键词:转向节;球墨铸铁;壳型铸造 微车转向节系列包括铃羊、昌河、奥托3种车型6个零 该工艺方案工艺出品率高,在现有条件下属于可行 件,该类零件采用QT450.10材料铸造,需考核以下指标:叽方案。根据该方案,我们设计了壳型模,进行了铸造验 I450 MPa,8,10%,HB=160-210;金相组织:球化率l一 证,发现存在以下问题:①铸件外圆面渣孔、气孔多;② 3级,石墨大小5~8级,珠光体数量≤30%,P共晶数量≤排气道处存在较大的渣孔、气孑L;③铸件冒口处存在缩 P2,渗碳体数量≤渗2。转向节零件结构复杂,铸造工艺性 松。 差,质量要求高,属于汽车上的安保件。 可能的原因是由于两大羊角处在铸件底部,采用中 注式浇注系统,铁水流入型腔不平稳,浇注系统无避渣 1铸造工艺、模具设计及试制 能力,补缩不足,排气道和冒口偏小,不利于铁水中的渣 该零件外观质量要求高,在现有条件下,采用壳型 和气上浮。 铸造。受壳型机的尺寸和制壳方式的限制,经查阅资 改进措施;①增大排气道和冒I=1根部截面积和冒口 料,反复对比,提出了以下设计方案(见图l,一模两 体积;②改变铁水进入型腔的方向,由切线进入改为水 件)。 平进入;③增加浇注系统体积,提高浇注系统的补缩能 力。经过改进,铸件合格率由原来的50%左右提高到 85%以上。(见图2)。 图1初始方案 该方案中,采用中注封闭式浇注系统,两大羊角厚 大部位在下,浇注系统对铸件进行补缩,螺孔厚大部位 图2改进后方案 采用冒口补缩并排气,上部支耳处开设排气道排气。 收稿日期:2006—05—09 gongping一2006@163.COIII 3[T232BMData 参考文献 Sheet.www.ftdiehip.corn。2002。8 4胡建平,李雪红,戴华林.USB/RS232转换器的实现.天津城市建设学 1 王燕峰,修吉平.液态铝合金智能测试仪的研制.铸造设备研究,2002, 院学报,2004,V10(1):72 (1):4—5 (编辑:袁振国J 2张波,武国斌,朱永忠.USBUART芯片F1232BM及其应用.电子质 量,2004(2): 445 ————————————————-:|寺种铸造及有色合金‘ 2球铁熔炼、浇注工艺试制 3批量验证 2.1球化剂的确定 在完善了试制工艺和生产工艺后,进行了批量生产 验证。在1t中频

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