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驱动器细分功能在设备改造中的应用
· 14· 轴承技术 2010年第 1期
施。
驱动器细分功能在设备改造中的应用
(大成轴承有限公司)童 蒙 柴京涛 杜永强 刘 坚
摘 要:阐述设备的现状,分析故障率高、进给精度低的原因,驱动器的细分功能,介绍改进措
关键词:PLC;GOT;驱动器;主动测量仪;斜楔杠杆进给机构;滚珠丝杠
1 概述 我公司 MZ208内圆磨床承担着繁重的生 产任务,由于其电气控制系统老化,故障率高, 机械磨损严重及液压控制进刀和补偿的设计 缺陷,使加工的产品尺寸散差大,产品返修率 及废品率居高不下,现已基本停台,严重影响 了生产进度。因此,要提高机床的生产效率和
产品加工质量,降低返修率及废品率,对已停 台的 MZ208内径磨床进行改进已刻不容缓。 2 改造前设备状况及产生问题的原因 分析设备停台原因,主要是加工精度达不 到工艺要求,废品率高。经过论证,发现问题 主要集中在机床采用的是斜楔杠杆进给机构 如图 1所示,进给与补偿机构存在传动误差。
6
1一杠杆 2一油缸 3一斜块 4一油缸 5一丝杠 6一补偿机构 7一弹簧 8一油缸 9一旋纽 图 1 在维修过程中发现,长期超负荷运转使杠杆两 端触头严重磨损,与斜块产生不均匀摩擦、与 丝杠接触不确定性增大;其次杠杆发生弹性形 变,引起了进给精度变化;另外采用的液压传 动也使斜块运动平稳性较差,特别是采用的滚
小
轮摩擦补偿机构容易被溅漏的油液附着,滚轮 打滑现象频繁,导致补偿量不准确。以上原因 共同作用,形成了不可消除的传动误差,降低 了产品加工精度。 其影响因素主要有以下几点:①电气控制
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轴承技术 2010年第 1期 ·15·
系统老化,故障率高,维修困难,备件消耗大, 生产成本高。 ②行程开关定位不准确,调整困难,且存 在严重讯号误差,影响精进给和无进给运动的 精确度,导致定程磨削精度不符合工艺要求。 ③斜楔杠杆进给机构的丝杠、齿轮、棘爪 在先天设计上存在难以消除的间隙,并由于长 期磨损使间隙增大,导致进给不到位或补偿时 有时无,使产品尺寸散差大,废品率居高不下。 ④现场环境、液压油油质及电磁阀阻值等 参数不规范,导致油压不稳,难 以实现进给与 补偿的准确性。 3 确定方案并付诸实施 结合目前国内外数控机床方面的先进技 术和经验,将原有性能极不稳定的可编程控制 器更换为具有串行通信功能和两路脉冲输出 的可编程控制器(PLC);增加具有图形化人机 界面,交 互 式 操 作 功 能 的 图形 操 作 终 端 (GOT);增加精度高、抗干扰能力强的主动测 量仪实现仪表测量磨削。 经认真论证,决定用一套带细分功能的驱 动器及步进电机来带动滚珠丝杠 ,取代原有斜 楔杠杆进给与补偿两套机构;改变以往步进电 机加谐波减速器带动滚珠丝杠的传统改造方 法,充分发挥驱动器的细分功能,该驱动器可 选多种步数(细分数)功能,由驱动器上拨位开 关的第 1、2、3、4位设定,此多种步数基本涵盖 了用户电机步距的要求,完全可以替代以往通 过谐波减速器改变步距角的功能。具体实施 情况如下: 3.1 电气部分的设计 3.1.1 电气控制原理图(PLC接口图)的设 计,如图4所示。 3.1.2 PLC的软件设计 采用 windows平台下的软件开发及便携式 编程器进行修改调试。选用步进顺控图指令
编程。该种以STL指令为基础的程序,因在 STL指令断开时导致与该指令相关的其他指令 都不能执行而处于跳转状态,所以有效避免了 因控制条件重复出现而造成的动作紊乱现象, 可大大缩短程序设计时间,且程序条理清楚, 便于其他人员理解机械动作。程序流程图如5 所示。 3.1.3 触摸屏的软件设计 采用 windows平台下的软件开发 GOT的 用户界面,以实现机床的实时监控、故障检测、 手动调整、参数设置等功能。其结构图如图 2 所示
图2 触摸屏界面结构图
3.2 机械部分的设计 3.2.1 首先对 MZ一208设备进行检查、测量、 拆卸、清洗等保养。 3.2.2 根据测量结果 自制底盘、销子等连接 件。值得注意的是 自制备件的加工,对滚珠丝 杠的固定、安装,进给是否精确起到至关重要 的作用,是非常重要的一个环节。 3.2.3 安装滚珠丝杠替代原来普通丝杠。 3.2.4 机械改进后的装配图如图3所示。
图 3
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