年双加压法硝酸装置建设及试生产运行情况总结.pdfVIP

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学兔兔 48 CHEM/CAL ENGINEERING DESIGN 化工设计2015,25(2) 27万吨/年双加压法硝酸装置建设及 试生产运行情况总结 魏有福 徐红娟 魏 峰 陕西兴化集团有限责任公司 兴平 713100 摘要 对新建年产27万吨双加压法硝酸装置的工艺、设备的改进和优化及试生产运行情况进行了总结,对 主要设备和催化剂的选择进行了详细阐述。试生产运行情况表明,各主要工艺指标及消耗均达到或优于设计值。 关键词 硝酸 四合一机组 氧化炉一废热锅炉 我公司是国内较早生产硝酸的企业,原有两 1.1MPa、218℃再经尾气预热器、高压反应水冷凝 套年产8万吨全中压法硝酸生产装置,2003年建 器进一步冷却至42~C进吸收塔底部,与30~C的脱 设了一套年产10万吨美国二手高压法硝酸生产装 盐水逆流接触生成硝酸,塔底取出63.5%的硝酸 置及年产4万吨硝镁法浓硝生产装置,2008年和 进漂白塔经二次空气漂白后送硝酸成品酸罐。吸 2009年分别建设了一套双加压法年产10万吨和27 收塔1~8层热量由32c【=的循环水移出,9—33层 万吨硝酸生产装置。依据这两套双加压法硝酸生 热量由氨蒸发器来的16.5℃闭路循环冷却水移出。 产装置几年来运行情况的经验总结及工艺、设备 吸收塔顶出来的尾气进尾气分离器除去夹带 完善的情况,2013年同时开工建设了两套年产27 的雾沫,经尾气预热器及高温气一气换热器加热 万吨双加压法硝酸生产装置,这两套生产装置经 至360℃,进尾气膨胀机回收约60%的能量,出尾 过一年多的建设,南套装置于2013年底开车。该 气膨胀机的100℃、NO。~200ppm的尾气经尾气反 套装置自试生产以来,运行稳定,各项工艺指标、 原材料及公用工程消耗均达到或优于设计值。现 应器排放大气。 就该套装置的建设和生产运行情况予以总结。 氧化炉一废热锅炉所产的3.9MPa、440℃蒸汽 供汽轮机使用,富余部分送入外管网。 1 工艺流程简述 2 设计完善和改进 由合成氨系统来的液氨经氨蒸发器在0.52MPa 下蒸发成气氨,进氨过热器加热至100℃后经氨过 2.1 空气过滤器 滤器在氨一空混合器中与一次空气混合。 国内双加压法稀硝酸生产装置中空气过滤器 空气经三级过滤器后进空气压缩机,压缩至 基本上都是采用三级或四级过滤。三级过滤一般 0.35MPa、240cI=分为一次空气和二次空气,一次 一 、 二级为袋式或一级卷帘二级袋式,三级都是 空气进氨一空混合器,二次空气经空气冷却器冷 箱式。四级过滤一般都是在三级过滤前加一级金 却至120qC进漂白塔。

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