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推杆球座渗碳淬硬工艺

推杆球座渗碳淬硬工艺 一 汽解放公司无锡柴油机厂 (江苏 214026) 马静芬 冯雅明 我厂20钢推杆球座,一直选用爱协林多用箱式 (3)问题分析 针对推杆球座 (20钢)返工率 炉直接渗碳淬硬,但渗碳淬硬后往往深度偏浅,硬 高的问题 ,经分析认为有3个方面的原因:①零件 度合格。即使延长工艺时间,返工率也较高,箱式 采用20钢冷挤压成形,表层已有一层致密的氧化 多用炉生产成本较高。 膜,使工件表面被钝化。该钝化膜的存在会影响 1.现生产工艺 碳、氮在工件表面的吸附,且伴有局部脱碳,与同 类材料加工件 (表面状况 良好)相比,其渗碳速度 (1)零件技术要求与工艺流程 20钢冷挤压 受到很大影响。按照前期检验报告统计,渗速降低 件推杆球座结构如图1所示。技术要求 :渗碳层 30%~40%,即正常件渗层深度到1.0mm时,推杆 深度1.0~1.4mm,硬度为52~58HRC。其工艺流 球座渗层只有0.6~0.7mm深。②零件呈碗状,在装 程:下料一冷挤压成形一渗碳淬硬 (渗碳深度1.0 炉时一般随意重叠 (见图3),较密的装炉方式影 ~ 1.4mm,硬度50~58HRC)一机加工一焊接 。 响气流正常循环,导致硬度软硬不均或渗层深度偏 浅,重叠件比正常件渗层深度降低50%以上,硬度 也有5~15HRC的降低。③理化室检测渗碳深度方 法为硬度法,由于硬度法受到淬火情况影响,以往 采用 (850±10)℃在快速光亮淬火油中淬火 ,硬 度偏低,造成硬度法检测深度比金相法浅。 图 1 (2)生产设备与工艺 爱协林多用箱式炉有气 氛保护,且具备高精度氧探头,能对炉内碳势精确 控制,故首选该设备 (见图2)。其正常热处理工 艺为:450~C预氧化2h,强渗时间为12h。 3 由于上述因素影响,导致该零件返工率居高不 下,一度达~f/5o%,对生产进度造成极大影响。 2.改进途径探索 (1)催渗方法 从催渗机理上讲,目前分稀土 催渗技术、BH催渗技术和预氧化催渗技术三类。

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