清华大学《化工系统工程基础》大作业2报告.docxVIP

清华大学《化工系统工程基础》大作业2报告.docx

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模拟上机作业二:甲苯加氢制苯工艺流程模拟1、根据所给的流程图和物流数据表(见附件excel表),建立流程的稳态模型:由题可以将FFH2和FFT01的参数输入,以及发生的反应。由于副反应速率方程为,正逆反应活化能不相等,为了简便,将此反应设为正逆两个,输入不同的E值。再按照所给数据表格依次输入各个设备的出口参数,完成blocks设置。C2,C3的回流比先都设为1。再利用回路切割法,观察发现回路FEHE——E100——PFR——MIX101——FEHE,回路FEHE——COND——SEP——COMP——TEE101——MIX100——FEHE以及回路FEHE~TEE100~MIX102~FEHE,切割流线HOUT和ROUT可以使回路全部断开,切割流线数最少。于是将表格中数据输入这两个物流作为初始值,以便迭代求解。后面的CONVERGENCE——TEAR部分也将HOUT和ROUT设为撕裂流,设置完毕后开始运行。运行后发现很多问题,一一解决。首先发现一些数据的单位有错误,例如压强单位Kpa误为bar。检查无误后,经同学指导,发现收敛方法可以调整,将原设的weigstein法先改成了broyden法。问题没有解决,换热器FEHE不断出错,检查所得结果与表格中数据的偏差,发现回路上半部分的P1、TEE100这一支路数据都相差很多,无法收敛。猜想是因为上半部分回路需要FQUENCH支路的初值,否则计算时FQUENCH不能收敛,这一回路都出现问题。于是把原先设置的F1的流量换成FQUENCH的流量,发现各设备不再出现故障。之后又调节了一下C2C3回流比,发现设为1左右可以收敛。3、调节精馏塔的回流比和蒸出比,使得产品物流(V8OUT)中的苯的摩尔浓度达到99.9%以上,并指出各塔的回流比和蒸出比。我先学习了model analysis tools的optimization使用方法,以解决产品的浓度达标问题。利用优化工具,添加C1、C2、C3的回流比和蒸出比,共五个变量(C1无回流比),设置各变量的限制范围,优化得出V8OUT苯摩尔浓度的最大值,可以达到0.999。若调整限制条件,还可以达到更高的摩尔浓度。此时产品的摩尔浓度正好为0.999,C1C2C3的蒸出比和C2C3的回流比如下表:以上依次为苯摩尔浓度为0.9994时C1C2C3的蒸出比和C2C3的回流比。【小结】本题需要很多时间来调试流程,收敛过程非常困难。首先找到合适的收敛方法才能完成收敛,之前没有注意到这个问题,与同学交流让我学到了很多。经过尝试发现牛顿法也可以使用,收敛也很快。此外,我还学习了如何从结果中寻找错误产生的原因,依照回路依次检查设备的运算结果,再与应有的结果对照,最终解决了换热器冷热流温度错误的问题。最后的优化是一项新掌握的内容,可以很好的解决精馏塔回流比设定的问题。在达到要求的基础上,减少能耗,有利于实际生产。

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