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某污水厂污泥处理系统改造工程设计总结与反思.pdf
2016年01期 总第 211期 朱晓璨 ·某污水厂污泥处理系统改造工程设计总结与反思
氯化铁溶液浓缩污泥,三氯化铁溶液由隔膜泵投加, 度脱水后含水率要降低到50%以下,则生石灰投加
最大投加量为7L/m。。三氯化铁储罐 1个,单储罐 量/绝干泥量至少在40%以上,FeC1投加量/绝干泥
容积为 15m ,总存储时间为7d。配备隔膜泵2台,单 量和脱水后要求与含水率60%相差不大。
台参数 Q=1000L/h,H=0.3MPa,N=0.75kW。 (2)污泥调理方式
生石灰投加设计:最大投加量0.3T/TDS,最大生 先加三氯化铁,搅拌约0.5h,再投加生石灰,搅
石灰需要量 3.0T/d。生石灰料仓 1套,容积 30m ,存 拌约0.5h。
储时间10d。料仓配备设置空穴振打系统、除尘器、 (3)运行时间
安全阀和料位计。同时配套全 自动定量输送系统 J, 实际每批次运行时间约在4h~5h,与设计一批
以精确计量生石灰投加。 次运行时间3.5h相 比,运行时间增长 。
(3)污泥深度脱水机房 5 建议
由于本工程为改造项 目,可用面积小,经过技术 (1)原设计调理池与压滤机为一对一运行,但在
比选 ,采用全 自动厢式隔膜压滤机 』,共设计2台,滤 实际运行中,当压滤机检修时,相对应的调理池 内的
板规格为 1500mmX1500ram,单台过滤面积 300m , 污泥无法处理。
最高过滤压力0.8MPa,最高压榨压力 1.5MPa,单台 解决方法:在两座调理池 出泥管上增设连通管,
处理干泥量 :≥1.14TDS/次,单次过滤周期 3.5h/ 并设置阀门。正常运行时,阀门关闭;当一台压滤机
次,每天过滤4次,脱水泥饼含固率i40%。 检修时,打开相应的阀门处理调理池 内的污泥。
压滤机进料螺杆泵(低压)2台,单台参数为 Q= (2)原设计脱水机房 内装设6台排风扇,装设位
60m /h,H=40~80m,P=15kW,变频运行;压滤机进 置分别为一层泵坑处2台,一层卸泥处2台,二层压
料螺杆泵(高压)2台,单台参数为Q=20m /h,H=80 滤机处2台,但实际运行中发现现场空气不流通,臭
— 120m,P=7.5kW,变频运行。 味明显 ,臭味主要来源于压滤机滤后出水,脱水机房
挤压离心泵 2台,单台参数为 Q=12m。/h,H: 二层设置的窗户打开方式为由下往上,开 口太小,不
162m,P=11kW,变频运行; 利于厂房 内通风。
压榨储水罐 1套,V=10m。。滤布冲洗泵 1台,参 解决方法:增设4台二层压滤机处的排风扇,南
数为 Q=24m /h,H=196m,P=22kW,变频运行;清 北侧墙各增设 1台,西侧墙增设 2台。同时改造二层
洗储水罐 1套,V=5m 。 窗户,将窗户改造为银白色铝合金推拉窗,晴天时开
污泥深度脱水机房配套:皮带输送机2台、空压机 1 窗通风。建议今后污水厂如设置除臭系统,重点除臭
台、吹脱储气罐 1套、仪表用储气罐 1套、排风机6台。 部位宜在压滤机滤后出水处。同类工程在选择压滤
4 运行情况 机时,优先选择滤后出水暗流型压滤机。
污泥改造工程污泥处理情况如表 1、表 2所示。 (3)原设计调理池为方形,但实际运行中,方形调
表 1 2015年 6、7月污泥处理情况 理池在搅拌时在四周存在死角,死角处的污泥无法完
成调理 。
解决方法:在方形调理池四周死角处设置圆弧挡
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