余热回收站热媒水泵设计失误典型案例.docVIP

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  • 2017-06-06 发布于河南
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余热回收站热媒水泵设计失误典型案例.doc

余热回收站热媒水泵设计失误典型案例

中国石油天然气 华东勘察设计研究院 QHSE管理体系记录表 记录表号 CEI/TQ G 006 JU-01 典 型 案 例 编 号 页 码 第 1 页 共 3 页 典 型 案 例 名 称 广西石化催化裂化汽油精制分馏装置设计失误典型案例 一、事实描述 广西石化投产期间,先后两次由于余热回收站热媒水泵设计失误,导致全厂热媒水中断长达10个小时,造成催化裂化、气体分馏装置等装置出现重大波动,操作不正常。 二、原因分析 广西石化余热回收装置,热媒水分两个系统。一个是热媒水取热系统,一个是热媒水供热系统。 热媒水取热系统的流程是:由各装置来的75°C的热媒水首先进入热媒水隔油罐(D102)进行除油(用除氧水和蒸汽凝结水控制隔油罐液位),然后经过自动清洗过滤器(ST102A、B),进入热媒水泵(P101A、B、C)升压,经水冷器(E101A、B)控制温度为75°C后,进入全厂管网,到常减压、催化裂化、加氢裂化、芳烃抽提等装置进行取热,被加热到110°C,再经过全厂管网回到余热回收站。正常情况下,110°C热媒水进入热媒水供热系统。 热媒水加热系统流程是:各装置来的110°C的热媒水,首先进入隔油罐(D101A、B)进行除油(用除氧水和蒸汽凝结水控制隔油罐液位),然后经过自动清洗过滤器(ST101A、B),分两路,一路进入一级热媒水闪蒸罐(D104),另一路进入热媒水泵(P102A、B、C)升压,经蒸汽加热器(E102A、B)控制温度为110°C后,进入全厂管网,到气分、聚丙烯和原油罐区等装置作热源,被冷却到75°C,再经过全厂管网回到余热回收站。正常情况下,75°C热媒水进入热媒水取热系统。 问题出在哪里呢?一是,在热媒水泵的进出口与阀门之间,设计了一段是橡胶材料的软连接。二是,三台泵出口(上出口)配管没有任何拐弯,直接进入正上方的总管上。三是,泵的进出口选择的是蝶阀,关不严,无法对备用泵进行检修处理。四是,两个热媒水系统完全机械地串联在一起,如果一个出了问题,另一个也不能运行。 专业室/部门 编 制 审 核 相关专业会签 编写时间 典 型 案 例 (次页) 第 2 页 共 3 页 页 三、问题处理 1、第一次出现问题后,为了尽快回复运行,把坏了那台泵的进出口管线打上了盲板,因为蝶阀管不严。 2、第二次出现问题后,更换了三个橡胶材料的软连接,使三台泵多能运行。 3、热工专业出修改通知单,等待合理时机进行实施:更换单面密封的蝶阀为双面密封的蝶阀;取消橡胶材料的软连接;调整配管方式,满足应力要求。 四、经验或教训 1、泵的进出口不应选用软连接,特别是橡胶材料的软连接。 2、单面密封的蝶阀密封性能很差,泵的进出口,控制阀的进出口等应严禁选用。 3、热媒水的两个系统流程应灵活设计。 各装置来110°C热媒水,正常情况下,进入热媒水供热系统的隔油罐(D101A、B)。特殊情况下,当热媒水供热系统出现问题了,应进入热媒水取热系统的隔油罐(D102),进行循环,以保证能够形成循环。 各装置来的75°C热媒水,正常情况下,进入热媒水取热系统的隔油罐(D102)。特殊情况下,当热媒水取热系统出现问题了,应进入热媒水供热系统的隔油罐(D101A、B),进行循环,以保证这个行动能够形成循环。

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