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提高重油催化裂化装置低温位热量的利用率
试验 ·硼穷 ,TestingResearch
提高重油催化裂化装置低温位热量的利用率
胡海兰 (兰州石化公司研究院)
摘要 重油催化裂化装置是石化企业的重点耗能装置。为进一步提高重催装置低温位热量
的利用率,降低装置能耗 ,对低温热水循环系统当前实际生产运行数据进行 了评估计算 ,发现
由于富气压缩机入 口温度 的瓶颈 ,低温热水循环使用 了循环水冷却和蒸汽加热 ,操作不合理,
能效非常低。因此 ,依据模拟优化 结果,进行 300×10t/a重催联合装置优化低温热水系统试
验 ,以提高气分装置换热水低温位余热的利用效率 ,降低蒸汽消耗 。试验结果表 明,装置能耗
显著 降低。
关键词 重油催化裂化 低温热水 余热利用 优化 节能
D0l:10.3969/i.issr1.2095-1493.2014.012.004
根据实际生产情况 ,300×10t/a重催联合装置 1)试验开始前 ,由分厂生产调度协调 ,确保
优化低温热水系统试验于2009年 12月23日至30日 试验期间装置加工量能维持在54t/h,操作条件平稳 。
期间进行 ,主要达到下述 目标 :在不影响气分装置 2)试验前 ,平稳换热水进装置流量FI5137在
产 品质量的前提下,通过降低换热水进气分装置温 850~880t/h。
度 2℃,减少E513加热蒸汽用量 ,确定换热水温 3)制定详细的操作条件数据收集表格 ,试验
度 降低后 能否满 足换 热器热 负荷 需 要 ;关 小 开始前一天 (12月22日)组织对40×10t/a气体分
E503、E505、E506副线阀 (开度),以提高气分装 馏装置进 行空 白数据 的收集 ,作为试验 的对 比
置换热水低温位余热的使用效率 ;减少板框换热器 基础 。
E212循环水用量。
4)将换热水进装置温度TIC5111由133cI=降至
1 概述 132℃,调整C501进料预热器 、各塔底重沸器壳程
出 口管温度控制 以及E503、E505、E506副线 ,控
40×10t/a气体分馏装置是300×10t/a重油催
制 C501进料温度 、各塔底温度在工艺要求范 围;
化裂化装置联合配套装置 ,以气体精制装置脱硫后
同时根据换热水返罐温度变化调整E212循环冷却
的液态烃原料为主 ,设计年加工规模为40×10t,
水用量 ,确保催化换热水温度在试验前后保持一
年加工时数为8000h。40×10t/a气体分馏装置采
致 。收集相关操作条件数据 ,考察 降温后 的初步
用七塔精馏工艺技术 ,比传统六塔多了一个脱异丁
效果。 ’
烷塔 ,进一步把异丁烷和异丁烯分开。所需热源主
5)继续将换热水进装置温度TIC5111由132℃
要 以300×10t/a重油催化裂化装置输 出的低温热
降至 131。C,调整 C501进料预热器 、各塔底重沸
水为主 ,以 1.0MPa蒸汽通过换热水加 热器 E一513
器壳程 出口管温度控制以及E503、E505、E506副
辅助加热至给定温度 ,合理地与300×10t/a重油
催化裂化装置进行了热联合。 线 ,控制C501进料温度 、各塔底温度在工艺要求
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