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46周PI组合不良分析报告分析
46周PI组合不良分析报告 —张维
一、内污
1.中后段检验
由此可知目前影响内污的主要因素为:PI丝印杂质、高烤的纤维与杂质、粉聚。
不良分析与控制措施
PI丝印杂质产生原因:
水线清洗能力不够;
控制措施:
1.校正风刀,防止清洗液带到纯水;
2.DI水蒸汽加热;
3.校正毛刷压入量。
粉聚产生原因:
1.早川中间粉粘性大;
2.STN/FSTN喷粉量较多;
临时控制措施:
1.重新验证STN产品的喷粉量;
2.使用早川中间粉时每50片抽检一次有无中间粉堆积;
2 丝印抽检
不良分布
由此可知目前影响内污的主要因素为:高烤的纤维与杂质。
不良分析与控制措施
高烤纤维与杂质产生原因:
1.固化炉运转时吹出的纤维与杂质;
2.为保证温度的均匀性,现固化时玻璃是顺着进出风口摆放的;
3.工艺测试炉温影响炉内洁净度;
控制措施:
1.设备维修;
2.改回以前的工艺:垂直与风向摆放;
3.测温线用高温胶带缠好,测试炉温时清洁测温线。
二、彩虹
由此可知目前影响彩虹的主要因素为:贴合后粉移动与点胶接近框线
不良分析与控制措施
贴合粉移动产生原因:
设备异常;
控制措施:
1.设备维修;
2.增加检验动作,每个型号首检抽检并填写记录;
3.发现异常立即改为手动贴合。
AA胶接近框线产生原因:
1.设备异常,无法自动点胶;
2.AA胶点胶后流动。
控制措施:
1.设备维修;
2.尝试将502与AA混合使用;
3.人工点胶必须点在玻璃四角有辅助框线的位置。
三、框线不良
主要不良项
产生原因
控制措施
玻璃右下角下胶不均
设备刮刀左右压力不均
临时:
1.正性型号直接加大压入量;
2.负性型号首检预压OK后生产;
4.网距下降到3.3mm
普通产品银点肥大
贴合机上下定盘间隙小,挪花
1.定期校正间隙;
2.每个型号贴合首检银点。
BTN产品银点肥大
1.贴合机上下定盘间隙小,挪花;
2.制网工艺不匹配。
1.定期校正间隙;
2.每个型号贴合首检银点;
3.框点曝光时间加10S。
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