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多重化变频调速技术在矿井提升机电控系统中的应用与实践
◇能源科技◇ 科技 圈向导 2013年27期
多重化变频调速技术在
矿井提升机电控系统中的应用与实践
董亚辉
(国投新集公司三矿皮带队 安徽 淮南 232100)
【摘 要】本文介绍了多重化大容量串联式变频技术,应用于煤矿主副井提升机电控系统中,进行调速的技术改造情况,以及取得的实际效
果。经实践表明,节约电能约为 30%-~50%;改善了设备控制性能,技术改造获得成功。
【关键词】变频调速;节能降耗 ;改善性能;技术改造
0.改造概况 OHz以0.02Hz的分辨率按照加速度要求升至50Hz.电压也逐渐升高
新集三矿主井为 2JK一3/11.5E型落地式单绳缠绕提升机.提升容 到6KV.因而改善了提升机的起动性能.避免了提升机起动时对电网
器为 1对4.5t箕斗,年提升能力约6O万吨。此次提升机电控系统改 电压的冲击。
造.主要是由于主井需从一340m水平延伸至一550m水平 同时国家又 在减速制动时.变频装置按照设计的减速斜坡降低频率进行减
明令要求淘汰高能耗的机电设备。因此.2008年8月份利用现有电控 速,减速一定距离后.随着频率的下降自然过渡到低频爬行段。开始低
室.对主井提升电控系统进行了改造。 速稳定运行.避免了制动时的机械冲击以及提升容器与装卸载设备产
鉴于主井改造效果 良好.2009年 3月份对副井TKD—E型转子串 生过分的撞击。在减速和爬行过程中.完全不需要制动闸参与制动.制
电阻电控进行了改造。副井为2JK一3.5/1.7E/11.5型落地式单绳缠绕提 动闸仅用于正常停车抱闸。因此节约了电能 .同时也大大减少了闸瓦
升,提升容器:4.6t单层双车h罐笼。副井有 :+23,5米,一200米,一340 磨损.更是消除了制动闸参与制动时产生的热量.所带来的潜在安全
米,一550米四个水平 ,为多水平立井提升。最大提升高度为573.5米 , 隐患。在转子串电阻电控系统中。由于制动闸经常参与控制,闸瓦与制
主电机功率为 800kW 动盘摩擦会产生大量的热量。热量经过闸瓦传导至制动油缸.使液压
1.改造方案 站油温升高.导致制动系统油缸密封圈损坏而漏油.使得制动闸与制
在改造过程中,保留了原来的机械及传动部分(滚筒、减速箱)。主 动盘的摩擦系数减小而失去作用。尤其是在副井提升系统中,此种效
井由于水平延伸的需要 .将YR630—10/1140型630KW 交流电动机更 果更为明显。
换为YR800—10/1140型80Okw 电动机 主副井均将原转子串金属电 2.3节能效果明显.效率高
阻电控系统完全拆除(受场地限制).采用高压变频器+PLC行程控制 由于主要开关元件采用功率单元 IGBT (绝缘栅双极型晶体管
和速度控制+双线制监视保护和安全回路+上位管理计算机的控制形 InsolatedGateBipoarTrmasistor)同步整流技术 .使得该变频装置满足
式。 提升机四象限运行的机械特性需要.从而实现能量回馈。
高压变频装置主回路采用交一直一交直接高压 (高一高)形式,主电 对于主井提升系统.改造前 .在加减速以及低速爬行时大部分电
路采用多重化技术(CSML方式),将功率单元串联 ,叠波升压.以满足 能消耗在金属电阻中.而金属电阻将这部分电能转化为热量而散
6KV系统需要。系统采用有速度传感器矢量控制方式.调速方式也因 发 、浪费,平均一个提升循环用电量为 9.22千瓦时;改造后,在加速
此由改变电机转差率改为通过改变电机电源频率而实现 高压变频调 和减速以及低速爬行过程中.通过改变频率进行调速没有转子附加
速装置将 50Hz工频变成+50Hz…0 50Hz连续可调的变频电源.电动 电阻的能量消耗 .平均一个提升循环用电量为5.744千瓦时。即改造
状态时从电网吸取能量 .使电动机产生电动力 :制动状态时工作于逆 后平均
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