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谏壁电厂300MW机组改造前后热力性能的对比及分析.pdf
维普资讯
谏壁电厂
300MW机组改造前后热力性能的对 比及分析
戴船龙
(谏壁发 电厂 ,江苏 镇江 212006)
l 概述
表 1 谏壁 电厂 7号机组改造前后技术规范①
谏壁 电厂7号机组为上海汽轮机厂早期设计、制
造 的300MW 机组 。由于设计与制造技术等原因,其经
济性 、可靠性和灵活性均与当前 国外先进水平有较大
的差距 ,故决定对其进行改造 。总体改造方案是 :(1)
以新老机组主要管道接 口不变、主要热力参数接 口不
变、基础 台板不变为前提 ,采用英 国帕森斯公司技术,
高压缸组件整体更换 ;(2)低压缸原 内外缸保留,更换
2只转子 、6级动叶及隔板 。通流部分结构改造 的具体
情况见文献 [1]。制造 厂的改造保证指标为 :高压缸
通流效率(不包括主汽门及调门压损)不低于89%;低
压缸通流效率 (包括排汽损失)不低于87.2%。7号机
组改造前后设计技术规范如表 1所示 。
7号机组于 1998年 10月进行 了改造前的热经济
分析试验 ,1998年 11月 22日停机改造 ,1999年 6月
13日改造竣工 ,1999年 8月进行了改造后性能鉴定试
验 。改造后试验按照 ANSI/ASMEPTC6.0—1996《汽
轮机性能试验规程》进行,改造前试验因测点不能满足
要求,没有严格按照上述规程进行。本文依据上述试
验数据,运用等效焓降法对机组改造前后的热力性能
进行了对 比、分析 ,以总结改造效果,发掘进一步改造
的潜 力
① 表中设计参数值是指在经济功率时的数值 。
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表 2 改造前后 的主要试验结果
2 试验概况
改造 前 的试 验工 况 为定 压 300
MW。改造后的试验工况主要有 320
MW 正式试验工况 (下称 320MW 一
1)、320MW 重 复性试 验工况 (下称
320MW一2)、300MW 试验工况 、330
MW最大通流能力试验工况 。这 4个
试验工况的运行方式是 8阀全开滑压
运行 ,其 中 320MW 一1、320MW 一2
和330MW试验工况时,3号低压加热
器 (低加)因临时故障而停用。试验
主要结果见表 2。
表 3 高压缸 门损试验数据①
3 机组改造后缸效率分析
3.1 高压缸效率
3.1.1 高压缸 门损
结合本次主机改造 ,对 自动主汽
门和高压调门都进行了相应改进 ,原阀
的壳体保留,其它部套全部更换,其结
构主要采用美 国西屋公司技术制造。
① 7号高压加热器 (高加)出水温度为264%,因高加旁路有较大泄漏 ,使锅炉侧给水温度只有
由高压缸 门损试验数据 (表 3)可见,改
247.7℃ 。
造后 自动主汽门及调门压损明显降低。 ② 调节级进汽室平均压力
3.1.2 高压缸效率 表4 高压缸效率试验数据
高压缸效率 的试验数据见表 4。
改造后高压缸效率平均为 87.99%,
比改造前提高 了 10.02%,可 降低热
耗率约 180LI/(kW ·h),效果非 常显
著。通流部分效率平均为 89.12%,
达到了制造厂的保证指标 ,比改造前
提高了7.19%,可使高压缸整体效率
提高约 6.85%。门损降低使 高压缸
效率提高了约 3.17%。 ① 按帕森斯公司提供的修正曲线进行修正。
表 5 中压缸大修后效率试验数据
3.2 中压缸效率
中压缸大修后的效率试验数据见表 5。7
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