进口窑用四通道燃烧器存在的问题及改进措施.pdfVIP

进口窑用四通道燃烧器存在的问题及改进措施.pdf

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一 30一 渤 T 2008.No.1l 进 口窑用四通道燃烧器存在的问题及改进措施 段启龙 (青海水泥股份有限公司,青海 西宁 810103) 中图分类号:TQ172.622.26 文献标识码:B 文章编号:l002—9877(2O08)l1-0030-02 我公司有 1000t/d和2000t/d生产线各一条 ,窑 无缝钢管表面进行特殊处理。为此 ,试验了堆焊耐磨 用 四通道煤粉燃烧器都是从 日本进 口的。在多年的生 层、粘接铸石和陶瓷衬板等方法,最终确定使用刚玉 产实践中,由于备配件采购费用高昂及国内加工原材 陶瓷衬板 ,将其直接用粘合剂和无缝钢管粘接 ,可以 料采购困难等原因,给其维修带来不便 ,造成回转窑 避免堆焊对无缝钢管造成的热变形 。公司派专人去厂 煅烧工艺状况不稳定 。 家学习,在后续的加工过程中成功地掌握并运用 了此 1 原窑用燃烧器使用中存在的问题 项技术 ,达到了原设计方案要求。所用刚玉陶瓷的技 两条生产线的燃烧器在投产后不久 ,由于煤粉通 术性能指标见表 1。 道 、下料溜子和喷嘴等关键部位磨损较快 ,造成火焰 表 1 刚玉陶瓷的技术性能指标 形状不规则,使窑内温度分布不均匀,极易造成煤粉 洛氏硬度 抗压强度 体积密度 粘合剂耐温 后燃 、煤灰沉积,产生结皮、结圈等不正常现象。燃烧 HRA≥8O ≥550MPa ≥3.5g/era 500℃ 器平均使用周期为60d左右。 经相关技术论证后认为 ,原进 口燃烧器所使用无 3)燃烧器使用周期长短 的另一个关键在于喷 缝钢管规格与国内标准不一致 ,因此在加工过程 中, 嘴的材质 。原喷嘴材质为 1Crl8Ni9Ti,其布氏硬度 国内原材料无法与之匹配。加之其零配件精度较差, HB126,耐温 750~C,属耐酸耐腐蚀不锈钢 ,但在使用 其径向偏差多在 2~3mm,故无法保证火焰 的稳定及 过程中并不完全适应我公司回转窑的工艺条件,为此 煤粉的正常燃烧。 厂家曾赔付2套喷嘴。为解决这一问题,我们决定二~ 2 改进措施 五层喷嘴选用 1Crl1Ni2W2MoV多元素耐磨不锈钢 , 其布氏硬度 HB321,耐温 800%,属耐热耐磨不锈钢 ; 我公司与青海西宁特殊钢集 团公司科研技术人 第一层喷嘴选用 40Cr25Ni20耐热钢 ,耐温 1lOOC=【。 员共同探讨研究后 ,确定 了技术改进措施 : 4)煤粉通道的下料溜子、二层和三层喷嘴以及分 1)燃烧器主体分为无缝钢管和喷煤嘴两部分,为 流块的耐磨层堆焊选用国产的耐热耐磨堆焊焊条 ,其 保证其设计尺寸 ,选用与原燃烧器近似规格的国产无 型号规格为 YH502R,硬度 HRC≥55,耐温 11O00C, 缝钢管,通过大型车床加工外圆以达到尺寸要求 。由 其具有优 良的红硬性 ,耐热耐磨并抗氧化。 于所需壁厚的钢管国内仅一家生产,特别是第一层管 5)自制过程中,零部件严格按照进 口件的尺寸

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