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柴油发动机主轴承座孔的修复 repair of headstock block of dissel enging
薛志成:柴油发动机主轴承座孔的修复 21
柴油发动机主轴承座孔的修复
薛志成
(辽宁省辽中县)
康明斯(Cummins)NH220CI发动机为直列六(2)为了保证主轴承盖A、B两侧面与汽缸体间
缸四冲程水冷直喷式柴油机,是小松D80A一12斜的过盈量,同时又不产生较大的变形和内应力,则对
角铲式推土机的动力源,因使用不当,造成严重烧瓦 主轴承盖的A、B两侧面,用半自动C02气体保护焊
事故。经拆检,一、二、四道主轴颈、主轴承座孔拉 进行小规模堆焊,然后以C、D、B、F面为基准面,在
伤、变形,一、三缸连杆瓦烧瓦,其他部位(配气结构、 万能工具磨床上磨削至所要求的配合尺寸。
活塞等)均未受损,其中主轴承座孔又以下瓦盖(主 (3)将已修复的主轴承盖及未磨损的主轴承盖
轴承盖)变形较为严重,上瓦盖(机体侧主轴承座)也 按要求装到机体上,对一、二、四道主轴承座孔镗削
有变形,但相对较小。 (大于原孔径),再用线材电弧热喷涂修复,最后进行
镗削至基准尺寸。
3修复工艺流程及规范
(1)因为主轴承盖变形差异较大,A、B两侧面
与机体接触面的间隙不同,为保证主轴承盖螺孔与
机体侧螺孔的中心线一致,应按实测的A、B面与机
体的间隙,分别堆焊、磨削两侧面。具体流程及规范
如下:
主轴承盖简图 ①堆焊前测量。测A、B面的实际距离h,并记
下所测的位置,此位置为基准测量点。②工件预热
1 事故原因分析
取机油样检查发现,油样中金属磨损颗粒、切屑 丝,电压21伏,电流100安,送丝速度2.0米/分堆
状颗粒、铜合金及粘附一擦伤颗粒数量大大超出正 焊A面。④随炉冷却。⑤磨削。以C、D、B、F为基
常范围,且有明显的高温氧化特征,并伴有明显腐蚀 准面找正,板正三面互相垂直,磨削至h+艿+0.015
现象,同时,理化性能检测表明,油品已严重氧化,清 毫米(艿为A面为机体的间隙)。⑥修边整形。再以
净分散性已基本丧失,污染度等级严重超标,胶质、 上述过程修复B面。
微细积炭颗粒浓度较大,对油样进一步化验,碱值大 (2)主轴承座孔的修复工艺及规范如下:
大降低,几乎为零,粘度较大。事故分析表明,滤芯 ①按要求装配好主轴承盖。②镗削。以未磨损
损坏导致润滑油严重污染是事故的主要原因。 主轴承座孔为基准,用镗瓦机镗削一、二、四道主轴
烧瓦时由于主轴瓦较少粘连在曲轴上,没有抱 承座孔至D121.5毫米。③拆下主轴承盖进行喷砂
死,发动机继续工作,曲轴与轴瓦润滑失效,则产生
大量热。由于上下瓦盖(座)结构的差异。各部冷却 ④喷涂。镍包铝打底,然后用D1.6粗的铝青铜焊
不等速,热应力分布不均匀,造成各瓦盖及瓦座变形 丝喷涂,其主要规范:电压35~40伏,电流100~
不一。
2修复方案确定
根据我们现有的设备和条件,经过分析论证,制 厚度为1.0~1.5毫米。⑤清理后装配主轴承盖。
定如下维修方案(见图):
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