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大幅面胶印机常见故障解析
大幅面胶印机常见故障解析某型号1420mm幅面的大幅面双色胶印机是我公司的主力印刷设备,用于印刷瓦楞纸箱的面纸。在印刷过程中,该设备曾出现过一系列印刷故障,笔者经过认真分析与调节,这些故障最终都得以顺利解决。下面,笔者将总结的几例典型故障的原因及排除过程与业内人士共同分享。
故障一:输纸不畅
1.原因分析
该大幅面胶印机的输纸机构为“四分六送”式,即包括4个分纸吸嘴和6个送纸吸嘴(4个主送纸吸嘴和2个辅助送纸吸嘴),在输送平整度好的高档纸张时,输纸正常,而在输送平整度差的低档纸张时,4个主送纸吸嘴就会出现吸纸不稳、吸空等现象。
经观察发现,2个辅助送纸吸嘴的位置较为特殊,且调节幅度较小,故易发生真空泄漏,从而导致4个主送纸吸嘴负压不足,使得输纸不畅。
2.故障解决
遇到上述问题时,只要拆除2个辅助送纸吸嘴,或用胶带将吸嘴封住,即可保证输纸顺畅。
故障二:合压偏晚
1.原因分析
该设备在运行过程中,曾出现前2张试印纸张总是不能印上图文的情况,这通常是由于设备合压偏晚造成的。解决此类故障可从机械和电路两个方面加以考虑。
(1)机械方面
该设备采用的是凸轮式离合压机构。导致合压偏晚的机械因素一般包括:凸轮安装错位;连杆机构不灵活,有卡滞现象;棘爪顶合量太少,有脱离、滑位现象;电磁铁老化,磁力不足,吸合缓慢等。
(2)电路方面
该设备的水、墨离合采用的是气动电磁阀控制方式。导致合压偏晚的电路因素一般包括:电压力不 足、合压信号发出较晚。笔者通过低速合压发现,当第一张纸已经通过第二传纸滚筒时,第一组合压气动电磁 阀才开始工作。由此断定,导致合压偏晚的原因就是电路合压信号发出较晚。
2.故障解决
该设备的合压信号是由旋转编码器提供的,旋转编码器安装于设备输纸台板下方的链轮轴上,并用紧固螺钉固定,可与设备同步工作。笔者将设备点动到零点位置时(即递纸牙与第一传纸滚筒的叼纸牙刚好交接时),设备角度应为0°,而人机界面触摸屏显示的实际数据却偏差了30°。可见,造成电路信号发出较晚的原因是旋转编码器失效,使得设备角度校错位。笔者松开旋转编码器的紧固螺钉,调节旋转编码器,直至人机界面触摸屏显示的设备角度为0°。调节完毕后将紧固螺钉锁紧并开机试印,合压恢复正常状态。
故障三:墙板孔冒烟雾
1.原因分析
在日常生产中,车间内总是蒙有一层烟雾,空气污染指数较高,需要用排风机不停地排风。经观察后发现,每当这台大幅面胶印机工作一段时间停机后,其墙板孔总是会冒出丝丝烟雾,打开外壳板后看到,设备护罩内的烟雾更浓,但没有焦味,也没有发热现象。笔者观察到,墙板孔冒烟雾的现象总是发生在停车后,此时设备处于离压状态,因此产生这一现象的根源应该在控制水、墨离合的气动电磁阀上。该设备的每个色组安装有2个气动电磁阀,每个气动电磁阀上有2个排气孔,烟雾则是在排气的过程中由排气孔消声器上面的机油产生的。
2.故障解决
该设备中控制水、墨离合的气动电磁阀安装在润滑区内,将其改移到避油区或加装挡油罩伞,上述现象可以得到明显改善。
故障四:收纸气泵存在大量粉尘
1.原因分析
收纸气泵的故障率和返修率往往高于给纸气泵,而故障大多是由于油泥堵塞气泵缸体所致。收纸气泵吸风口处的滤清器往往“把关”不严,导致大量粉尘进入缸体形成油泥,从而堵塞油道。
2.故障解决
笔者认为,如果在收纸气泵的负压吸风管口前方再加装一道过滤装置,就可以在一定程度上阻止粉尘进入缸体,从而降低收纸气泵的故障率,进而延长其使用寿命。
对此,笔者在靠近收纸气泵处切断负压吸风管,然后串接了一个过滤器,该过滤器采用金属钢管或铁板制成,并配有一个密封性较好的密封盖,以便于清洁缸体。缸体共分为两个气室,中间的铁制骨架上附有一块厚度约为1cm的海绵,要求该海绵面积足够大,以使得进入气室的空气能够全部经过海绵进入滤清器,这样可将大部分粉尘阻挡在缸体外,而且该海绵具有较好的透气性,不会对真空负压造成负面影响。
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