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辽河安宝全52-563井冲砂检泵案例
井下作业监督案例汇报材料
冷37块52-563井冲砂检泵
案例分析
安宝全
辽河油田冷家油田开发公司
2010-09-12
目 录
一、区块地质概况
二、油井基本情况
三、作业施工步骤
四、卡泵原因分析
五、监督重点及工作体会
一、区块地质概况
冷37块位于辽河盆地西部陡坡带中央突起南部倾没带北段,探明含油面积约2.4km2,探明地质储量2115×104t,为超稠油油藏,埋深-1350-1610米,油层厚度为20-150米,油水界面为1690米。储层为沙三、沙一二水下扇沉积体系,岩性以砾岩、砾状砂岩和含砾不等砂岩为主,储层物性较好。孙隙度为20.4%-27.7%,平均为24.5%,渗透率为399-2998×10-3μm2,平均1462×10-3μm2,粘土含量较高,为9.17-14.6%,平均为12.3%,成岩作用较弱。
受构造和沉积作用的影响,砂体平面上呈北东向条带状展布,油层由中部构造高部位向边部构造低部位逐步变薄,冷37块中北部发育最好。
断块平均原始地层压力为13.1Mpa,压力系数为0.95,油层温度为58℃,地温梯度3.4℃/100m。
原油性质为超稠油,50℃时地面脱气原油粘度为128600mPa.s,20℃时平均地面密度为0.9976/cm2,胶质+沥清制质含量为46.72%,含蜡量为4%,凝固为26℃,纵向上表现为上稠下稀特点,平面上从西向东逐渐变稠,地层水为NaHCO3型,总矿化度为3000-5000mg/l。
二、油井基本情况
本井于98年10月23日投入生产,为超稠油,截止2010年8月底,已进入14吞吐周期生产,累注汽41214吨,累产油32459吨,累产水80621吨,累油汽比0.79,回采水率196%,有出地层水迹象,地层压力3.15MPa。
原油井基本数据见下表及修井前井身结构图
冷52-563井基础数据
完钻井深 1733m 固井质量 合格 套管壁厚 9.19mm 人工井底 1717.56m 水泥返高 80m 套管钢级 P110 最大井斜 8.37° 套管技术情况 完好 短套管节箍 1487m 与邻井连通 连通 H2S 0 本井压力系数 1.2 目前压力 4.2MPa
冷52-563井修井前井身结构图
三、作业施工步骤
该井于2010年9月5日发现油井出液下降,测试后断定为供液不足,分析认为有两种可能:一是地层出砂,二是固定凡尔堵。9月6日作业队伍搬上,上提Ф36光杆,提出井内全部抽油杆及活塞,发现活塞内砂堵,砂样为地层砂(细粉砂),拆井口,提出井内全部油管、泵管(Ф114油管172根+Ф57泵+Ф88.9油管1根+Ф89筛管1根+Ф89丝堵1个)。下入Ф88.9mm笔尖至1590.3米,开始冲砂,当水泥车打入45m3 热污水后,出口开返液,并下放管柱,当冲砂进尺20 m后,出现冲砂管柱遇卡现象,泵车无憋压。经上下反复活动管柱未能解卡,最后上提管柱500KN解卡,提出全部冲砂管柱。经作业监督和作业队技术人员对卡原因分析为:是套管变形造成卡管柱。下入Ф145铅模打印核实未发现套管变形。经过现场人员仔细检查,发现第102根冲砂管柱的接箍以下20cm处有一个近15cm长的裂缝,此裂缝在冲砂过程中造成“短路”(即油管打入的液体从此裂缝处从油套环空返出)。换掉此根冲砂管,泡沫冲砂至人工井底1717m,冲出细粉砂约0.2 m3,冲砂顺利完成。
下泵
下Ф89砂锚4节+Ф88.9mm平式油管根+Ф57重球防砂泵+Ф114平式油管172根,座井口,正打8Mpa,15分钟后压力不降,合格。
下杆
Ф57防砂泵活塞(1.5m)+Ф36空心杆174根,调整防冲距1.20米,挂抽。。
洼52-36井修井后井身结构图
四、检泵原因分析
本井造成油井出砂卡泵的原因:一是冷37断块区地层胶结强度小,地层疏松,这是油井出砂的主要地质因素;二是由于油井高轮次吞吐,由于高温蒸汽的冲刷使岩石骨架进一步疏松,造成油井出砂;第三,该井原油粘度大,属超稠油,对地层岩石的拖曳能力强,造成油井出砂;另外,在油井管理上,由于追求原油产量,加大生产压差,提高采油速度也是造成油井出砂的主要因素。
五、监督重点及工作体会
由本井施工监督的重点:
下井管柱应仔细检查,并丈量,做到“三丈量,三对口”误差每千米不超过3 m。
下井管柱必须用相应的通径规通过,方能下井。
下井油管的丝扣必须涂抹丝扣油,保证油管丝扣密封,并防止偏扣。
冲砂前探砂面时,管柱下放速度应小于1.2 m/min,以悬重下降10-20KN时,确认遇砂面,并连探两次。
冲砂前准备工作要充分,冲砂设施要配套,冲砂液要充足。
施工前必须对所有的设备及游动系统进行认真检查,严格执行操作规程。
冲砂施工中一旦发现井漏,必须采取漏失井冲砂措施。
冲砂施工时,先将冲砂管提
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