烧成与发电的联合操作.ppt

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烧成与发电的联合操作

发电与烧成的联合操作 目 录 发电与熟料生产的工艺关系 1 熟料生产环节影响发电量的主要因素 2 发电人员与熟料人员工作联系中应具备的素质 4 发电与熟料的工艺调整 3 冬季防冻主要问题 5 余热发电工艺流程图 一、发电与熟料生产的工艺关系 余热发电必须兼顾熟料生产的安全和经济,在不提高熟料生产能耗前提下提高发电量。发电与熟料的工艺结合是相辅相成的,在实际生产中,发电设备的投入不但解决了部分熟料生产用电,熟料生产的尾气含尘大部分都在发电过程回收,减少了窑头电除尘和窑尾袋收尘负荷,同时降低了排烟温度,减少了增湿塔喷水冷却环节,提高了运行安全性。而熟料的各生产环节也直接或间接影响着发电负荷,如原料的配料、烧成用煤、系统配风、熟料台时等,以发电为熟料生产服务为宗旨,吨熟料发电量是衡量余热利用效率和发电产生效益的重要依据,在追求吨熟料发电量同时,发电系统必然出现与窑系统抢风、窑头窑尾拉风困难、窑头负压不好控制、原料烘干温度下降等问题,对熟料生产有一定影响,熟料生产本身存在节能降耗的要求,熟料能耗降低必然影响余热发电量,因此在满足熟料生产需求,在已给余热条件下最大化提高发电量才是发电最终目标,这就需要熟料和发电在工艺上良好的衔接,去平衡之间的工艺关系。 二、熟料生产环节影响发电量的主要因素: 熟料生产对发电量影响是外在因素,虽然这些因素在一定层面不为发电所控,但了解和掌握外在影响因素,主动面对和积极配合,在满足熟料生产安全稳定前提下,采取有效措施,才能淡化外在因素影响,从而提高发电的安全、稳定、高效。下面根据唐山二厂运行经验总结以下几个方面: 1、窑台时不稳 2、熟料质量波动较大 3、窑运转率低,临停次数多 4、窑系统配风不合理,系统内燃烧不充分 5、原料磨、煤磨过度用风 6、篦冷机冷却效率低 7、原料配料 8、发电与熟料系统漏风严重、保温不力 1、窑台时不稳: 熟料台时的不稳定,大幅加减料,会造成PH、AQC入口烟温的波动,对锅炉的出力和运行安全造成很大影响。 a、大幅减料时,由于预热器换热介质突然减少,PH入口烟温急剧上升,有时达到600℃之高,对发电热风管道、膨胀节、换热面等带来极不安全因素; AQC入口烟温急剧下降,甚至被迫解列。 b、大幅加料时,由于冷却熟料量突然增加,造成AQC炉入口烟温急剧升高,发电热风管道、膨胀节、换热面等带来极不安全因素;PH炉也会因加料入口烟温降低,蒸发量减少。 例:以二厂C线2#机组为例,在窑台时230t/h,机组发电功率11000kw时,每天出现1次大幅加减料,熟料台时从230t/h降到188t/h,AQC炉因烟温骤降解列,1小时后熟料台时恢复,而AQC负荷需要3.5小时才能恢复,可以计算当天的吨熟料发电量受一次大幅加减料就降低3.2kw/t。所以AQC频繁的解并列对吨熟料发电量影响极大。 2、熟料质量波动较大: f-cao(游离钙)是衡量熟料质量的重要指标,游离钙超标原因大致为3种: a、因塌料、掉窑皮等原因造成煅烧不足; b、原料配料不合格; c、熟料冷却速度慢,处理方法一是加煤提高热量、二是减料运行,而加煤会 造成煤耗增加,因此唐山二厂处理方式基本是采取降低台时,因此熟料质量不合格造成台时波动,间接影响发电负荷。 3、窑运转率低,临停次数多: 窑系统在运行中由于工艺原因临停几率较大,同时恢复也较快,如预热器堵、入窑斜槽堵料、煤磨堵管等,临时停机止料对发电的影响要超过窑台时波动,也就是在止料后AQC解列,PH因窑尾高温风机大幅减风,蒸发量最终不能维持机组运行而解列停机。 4、窑系统配风不合理,系统内燃烧不充分: 窑系统总配风量取决于用煤量大小和系统生产能力,而煤又取决于料,风量控制的主要依据是保证煤粉的完全燃烧,所谓窑系统风平衡就是指送煤一次风、窑筒体二次风和预热分解炉的三次风的配比平衡。?在熟料生产中完成的是风、煤、料的匹配,而根据不同台时和工况及时准确调整用风和配风,才能确保熟料质量。实际生产中系统配风合理对发电影响很大,一次风过大或过小造成煤燃烧不充分、降低火焰温度;二、三次风过度拉风造成AQC风量风温下降等,因此,合理、稳定配风比例不仅关系到熟料系统的稳定和熟料质量的优劣,也关系到发电可利用余热的效率。 5、原料磨、煤磨过度用风: 原料系统正常运行入磨温度保持180~220℃,出口温度保持90~110℃,而PH炉出口烟温正常在230℃,即便考虑系统漏风和保温不完善等原因,原料磨入口在180℃以上既能满足运行条件。而原料操作人员信奉提高入口风温能够使生料烘干效

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