烟室缩口扩径后预热器堵塞的原因及处理.pdf

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烟室缩口扩径后预热器堵塞的原因及处理

烟室缩 口扩径后 预热器堵塞的原因及处理 刘 威 ,陈 猛 ,吴大伟 ,宋金伟 (1.淮北矿业相山水泥公司,安徽 淮北 235000;2.淮北矿业众城水泥公司,安徽 淮北 235000) 中图分类号:T0172.622.29 文献标识码:B 文章编号:1671—8321(2014)05—0089—02 我公司2500td/新型干法水泥生产线由天津水泥工业 2 原因分析 设计院设计,采用单系列高效低阻5级旋风预热器、DD 在系统烘窑升温前我们对系统进行 了检查 , 型分解炉,窑的规格为西4mx60m,采用皮拉德四通道 对系统进行各个部位 的清扫 ,并投球进行 了通道确 煤粉燃烧器,使用燃料为烟煤。对于新型干法水泥系统 认 ,预热器系统管路畅通 ,因而初步分析认为不是 而言,生产过程中的预热器系统发生堵塞是较为常见的 异物 留存造成 的堵塞 ,对此我们结合系统检修及操 现象,原因很多,也很复杂。它有工艺问题,原燃料质 作状况进一步 的分析 ,认为主要有 以下原 因造成 了 量和性能问题,设备设施问题,也与系统热工不稳定 , 系统堵塞。 系统参数选择不当,操作人员的操作方法和责任心等有 (1)在点火烘窑前于1月11Et上午对预热器各级旋 关。由于经验不足 ,我们厂在系统投产之初也曾发生多 风筒及下料管进人检查 ,未发现异物,所以在当天夜里 起预热器堵塞事故 ,在吸取经验教训后,采取了多项预 点火烘窑之前就未对系统再次进行检查确认 ,但检查后 防措施 ,已多年未发生堵塞现象,然而在2014年1月13 从当天19:O0~23:3O,生料磨循环风机做多次动平衡 Et却连续发生了两起预热器堵塞事故,给系统安全运转 效验,高温风机做一次 ,期间尾排风机一直在拉风,且 带来 了极大的影响。现对堵塞发生的经过及原因介绍如 窑内此次清理积灰较多,在此期间,积灰在预热器内循 下,希望能够给大家一个借鉴。 环,点火前有部分积灰沉降在锥体部位 ,由于烘窑期间 浇注料蒸发水分和煤灰沉降,加上窑灰遇热也发粘 ,物 1 堵塞经过 料粘性凝聚性加强,形成疏松结皮,导致投料前清扫的 我厂根据检修计划于2014年 1月l0停窑进行了系统 积灰集中落在下料管 ,因为料量较少 ,遇翻板阀局部阻 大修,其中对预热器系统进行了5级内筒挂片更换,3、 力易结拱形成料柱,造成堵塞。 4、5级局部浇注料进行了修补 ,对窑尾烟室缩 口进行了 (2)由于此次堵塞部位较为特殊 (均在翻板 阀上 扩径改造。原直径为1.6m现扩大为1.7m。同时利用检修 部膨胀节部位 ,以往从未出现过 ),受清扫装置及压 机会对篦冷机破碎机进行 了改造 ,将原锤破更换为辊 力测量位置 的限制 ,从投料前清扫检查和系统压力状 破 。于1月11Et检修完毕。1月12日23:42,系统按原 况无法判断出该位置的状况。在c堵塞处理后,初步分 定烘窑计划升温后 ,开始投料 ,23:45现场反映c涠j 析时认为,仅会在c沉降,再加上环保要求高,当地居 板 阀无动作 (无料下 ),中控c锥体压力参数随即 民对窑烟筒 冒灰意见大 ,想抢在天亮之前投料 ,为 了 出现正压 ,判断c下料管堵料 ,立 即止料 ,经过现 快点点火投料,所以在c清通后只是对各级锥体用风枪 场开操作孑L处理清通后,又对各级锥体清扫检查,然 进行清扫和阀板检查 ,未发现异常后就进行点火 ,没 后于13日4:25继续烘窑,至7:o0再次投料 ,C又出现 有对c及 以下下料管该位置进行全面确认 ,导致c的二 堵塞,7:02止料处理,10:58继续烘窑 ,至14:10投

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