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造气含氰废水处理技术总结
第十五届全国造气技术年会论文桌 247
造气舍氰废水处理技术总结
谢伦宏
(湖南金信化工有限公司冷水江417506)
摘要遣气含氰废水处理采用冷却型生物滤塔处理工艺;对生物滤塔使用不同填料的脱 氰效果比较,结果表明半软性填料优于蜂窝填料;通过改进半软性填料的构型,进一步提高 了废水处理效果.
关键词造气含氰废水生物滤塔半软性填料
O 前言
氮肥行业造气废水含cN、s2。、酚等污染物。有效地对造气含氰废水进行处理,对于保
护水资源和保护人民群众的身体健康,具有十分重要的意义。
我公司地处湖南资江边上,年产18万t合成氨.每小时产生造气废水约1500 m3。针对 我厂的地理位置和造气废水温度高、有毒、有机污染物浓度较低的特点.我们采用了福建省 化工设计院设计的冷却型生物滤塔工艺,对废水进行处理并循环使用。10余年中,我们数 次对处理装置进行技改和扩建,取得了良好的效果,产生了较好的社会效益和经济效益。
l 含氰废水处理工艺流程 我公司冷却型生物滤塔处理工艺流程参见图1,其中的冷却型生物滤塔结构参见图2。
1.平流沉淀池2.斜管除灰池3.污水集水池4.污水泵5.菌液池6.冷却型生物滤塔生化
7.冷却型生物滤塔吸收段8.菌_;瘦泵9.脉冲沉淀池IO.清水集水池 11.清水泵
图l冷却型生物塔滤处理工艺流程
造气厂排出的废水。经暗渠进入平流式沉淀池去除其中的大量粉煤灰;积累的煤灰沉淀 物由机械抓斗清理,送去烧锅炉:平流式沉淀池出水进入斜管除灰池迸一步澄清。再进入污 水集水池,然后由水泵提升至生物滤塔冷却段由杯式喷头进行喷淋冷却;冷却的废水通过滤 塔生化段填料区进行生物处理:废水中的cOD及c阿、S2‘、酚等污染物被生物氧化和分解:
第十五届全国连气技术年会论文集 248
由于氰等物质具有挥发性,在生化段有部分逸入空 气,为了减少二次污染,滤塔上部设计有吸收段,吸 收段的喷嘴喷出雾状水滴,并在填料上形成水膜,使 逸入空气的氰化物重新溶入水中,进入生化段再次进 行生物氧化和分解;生物滤塔出水经脉冲沉淀池沉淀 后进入清水集水池,由水泵送回造气车间循环使用: 为了保证生化效果,流程中设置了菌液驯化池,每周 定期向生物滤塔中投放菌液。
2 装置运行状况与技术改进
我公司分阶段建设了两座生物滤塔,处理能力为
750 m3m。对14塔,按原设计采用19 mm孔玻璃钢蜂窝 填料;对24塔则采用Bs型半软性填料。投入运行后, 1.吸收段喷嘴2轴漉风机3收水器 我们对14、24塔的各项指标分别进行了测试,结果为: 4.吸收段填料5冷却段喷嘴6.生化 循环水温度q2℃.pH为6~8,浊度30 mg,L。s2.l 段填料7进风口8.集水池
m虮,cNlm∥L,以上指标均达到回用水要求。运行 图2冷却型生物滤塔结构
初期,两塔的脱cⅣ能力有些差异,测定数据见表l。
表l生物滤塔运行初期测定数据
CN‘含量 脱CN。效率
时间
塔号 进塔水(mg·L。) 出塔水(mg·L。1) 尾气(mg·m。3) (%)
4
l I 8】 0 7 0 9 90 02
第1天
24 I 8 l 0 8 4 0 87 37
4 16 4 0 6 】2
I 87 35
第2天
1# 16 4 I 3 2 5 86 4】
l。 14 7 0 6 0 8 89 23
第3天
r 14 7 1 0 5 0 80 56
注:表中数据为当地环保监测站测定.测定时单塔处理水量为350 mⅦ,l培通风量为43万m3,II,
24塔通风置为13万m‰。 从表1可以看出,1。塔的脱CN’能力耍高于2’塔。经分析,认为BS型半软性填料为片
状圆形,直行排列组装后有短流区,因而运行初期2’塔脱cN能力略低于1’塔。
经过近1年的运行,l。塔的蜂窝填料发生堵塞,其处理效率逐步下降,而24塔的半软性 填料则具有不堵塞的优点,基本上保持了处理效率不变。3年后,l。塔的蜂窝填料己严重堵 塞而无法运行。公司不得不投资15万元对1。塔的填料进行了更换,根据2’塔运行情况,我 们将半软性填料的组装方式由平面的直行排列改为梅花形排列,这样可减少短流区,经以上
改进后。造气废水的处理效果见表2。
时间 CN。含量(mg·L。’) s2‘含量(mg·L’1) SS含量(mg·一) 进塔水 出塔水 循环水 进塔水 出塔水 循环水 进l段 除灰池 循环水
第l天 l 5.8 1.3 1.i 4 9 0.65 271 89 61 第2天 16 6 I.2
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