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发挥聚烯烃优势推进技术创新
为中国石油化工业务发展做贡献
中国石油大庆石化分公司
大庆石化分公司是集炼油、化工、化肥、化纤生产于一体的特大型石化
企业。企业重组以来,我公司按照股份公司炼化业务结构调整的总体部署,
围绕“做精做优炼油、做强做特化工、做大做好销售”的发展方针和“集中、
集合、集约、集成’’的战略要求,根据我公司聚烯烃生产科研的实际情况,
充分发挥生产装置齐、产品品种全、技术水平高、研发能力强等优势,在消
化吸收、自主研发、新技术推广应用上下功夫,以结构调整、技术攻关、新
产品开发为突破口,积极推进聚烯烃生产研发工作,聚烯烃类产品生产研发
优势更加显著,先后荣获“黑龙江省效益型企业先进单位、“全国质量万里
行质量信誉之星企业等多项荣誉。
——生产能力不断扩大。装置数量由3套S曾,DNN5套,聚烯烃生产能力
由26万吨/年发展到67万吨/年。建成投产8万吨/年高密度聚乙烯C线和10
万吨/年聚丙烯装置。6万吨/年线性低密度聚乙烯装置生产规模扩大到9万吨
/年。今年建成投产了20万吨/年新高压聚乙烯装置。
——经济技术指标大幅度改善。高压聚乙烯、高密度聚乙烯、线性低密
度聚乙烯、聚丙烯装置物耗、能耗指标大幅降低,其中,2004年HDPE、LDPE
两套装置能耗与1999年相比,分别降低65.9千克标油/吨和12.8千克标油/
吨,单耗分别降低11.4千克/吨和8.3千克/吨,居股份公司领先水平。
——装置运行水平逐渐提高。老高压聚乙烯、高密度聚乙烯B线、线性
低密度聚乙烯、聚丙烯四套装置分别实现长周期运行136天、167天、410天
和138天,高压装置和线性装置居国内领先水平。
——自主研发能力不断增强。取得成果57项,开发新产品23种,有9
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种形成产业规模。产品种类由原来的16类56个牌号发展到目前的33类157
号产品获“中国石油优质产品”、“黑龙江省用户满意产品’’等省级以上荣誉。
重组以来,我公司在聚烯烃方面累计投资14.6亿元,实施技措技改项目
24项,年效益达6.1亿元;累计投入科研经费5400万元,开发项目60项,
应用25项,累计创效8000万元。先后获技术创新奖30项、专利16项。回
顾几年来的工作,我们主要坚持以下五个方面做法:
一、消化吸收引进技术,增强核心技术的掌控能力
几年来,我公司根据聚烯烃装置引进技术多的特点,加强技术总结与交
流,加速引进技术的消化吸收,并进行大胆创新。
一是消化吸收国外气相聚乙烯冷凝态技术,成功对线性聚乙烯装置进行
扩能改造。1999年,我公司48万吨/乙烯装置扩能改造后,下游吃配能力不
足,为解决这一问题,我们在充分消化线性聚乙烯装置引进技术的基础上,
自行开发了气相聚乙烯冷凝态技术,仅投资1800万元,就使装置的平均负荷
提高了50%,生产能力最高达到9万吨/年。自2002年投入以来,装置运行平
稳,累计增产7.8万吨,增效1.5亿元。
二是对高密度聚乙烯B线挤压机进行国产化改造。随着装置运行,HDPE
装置B线造粒系统挤压机故障率增高,每年维修费用增多,生产负荷也达不
到原设计的10吨/时。2002年,我们对该装置B线挤压机进行了国产化改造。
取消原单螺杆挤出机,增设熔融泵和自动换网系统,使造粒负荷提高到11吨
/时,降低了设备故障率,保证了装置长周期稳定运行。
三是提高催化剂国产化率,大幅降低装置运行成本。为解决HI)PE装置催
化剂国产化问题,我们在国内率先进行了北化院BCH催化剂的工业化试验,
成功替代了进口催化剂,累计节约生产成本1000多万元。在LLDPE装置采用
国产的氮气脱氧和乙烯脱炔催化剂,大幅削减了装置运行成本。
二、深入开展技术攻关,提高装置的生产运行水平
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紧紧围绕消除装置瓶颈,以装置达标为主线,组织开展了“技术效益年”
和“五大攻关等活动,装置运行水平和效率得到了显著提高。
一是通过技术攻关,消除装置瓶颈。2002年,针对高密度聚乙烯C线产
品白度一直偏低的问题,通过优化助剂配方、调整挤出机螺杆组合和改变造
的产品白度由65提高到80以上,满足了用户需求。在20万吨/年新高压聚
乙烯装置开工过程中,依靠自己的技术力量,解决了风送系统逻辑编程的难
题。通过改用氮气作压力
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