发挥聚烯烃优势推进技术创新为中国石油化工业务发展做贡献.pdfVIP

发挥聚烯烃优势推进技术创新为中国石油化工业务发展做贡献.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
发挥聚烯烃优势推进技术创新 为中国石油化工业务发展做贡献 中国石油大庆石化分公司 大庆石化分公司是集炼油、化工、化肥、化纤生产于一体的特大型石化 企业。企业重组以来,我公司按照股份公司炼化业务结构调整的总体部署, 围绕“做精做优炼油、做强做特化工、做大做好销售”的发展方针和“集中、 集合、集约、集成’’的战略要求,根据我公司聚烯烃生产科研的实际情况, 充分发挥生产装置齐、产品品种全、技术水平高、研发能力强等优势,在消 化吸收、自主研发、新技术推广应用上下功夫,以结构调整、技术攻关、新 产品开发为突破口,积极推进聚烯烃生产研发工作,聚烯烃类产品生产研发 优势更加显著,先后荣获“黑龙江省效益型企业先进单位、“全国质量万里 行质量信誉之星企业等多项荣誉。 ——生产能力不断扩大。装置数量由3套S曾,DNN5套,聚烯烃生产能力 由26万吨/年发展到67万吨/年。建成投产8万吨/年高密度聚乙烯C线和10 万吨/年聚丙烯装置。6万吨/年线性低密度聚乙烯装置生产规模扩大到9万吨 /年。今年建成投产了20万吨/年新高压聚乙烯装置。 ——经济技术指标大幅度改善。高压聚乙烯、高密度聚乙烯、线性低密 度聚乙烯、聚丙烯装置物耗、能耗指标大幅降低,其中,2004年HDPE、LDPE 两套装置能耗与1999年相比,分别降低65.9千克标油/吨和12.8千克标油/ 吨,单耗分别降低11.4千克/吨和8.3千克/吨,居股份公司领先水平。 ——装置运行水平逐渐提高。老高压聚乙烯、高密度聚乙烯B线、线性 低密度聚乙烯、聚丙烯四套装置分别实现长周期运行136天、167天、410天 和138天,高压装置和线性装置居国内领先水平。 ——自主研发能力不断增强。取得成果57项,开发新产品23种,有9 322 种形成产业规模。产品种类由原来的16类56个牌号发展到目前的33类157 号产品获“中国石油优质产品”、“黑龙江省用户满意产品’’等省级以上荣誉。 重组以来,我公司在聚烯烃方面累计投资14.6亿元,实施技措技改项目 24项,年效益达6.1亿元;累计投入科研经费5400万元,开发项目60项, 应用25项,累计创效8000万元。先后获技术创新奖30项、专利16项。回 顾几年来的工作,我们主要坚持以下五个方面做法: 一、消化吸收引进技术,增强核心技术的掌控能力 几年来,我公司根据聚烯烃装置引进技术多的特点,加强技术总结与交 流,加速引进技术的消化吸收,并进行大胆创新。 一是消化吸收国外气相聚乙烯冷凝态技术,成功对线性聚乙烯装置进行 扩能改造。1999年,我公司48万吨/乙烯装置扩能改造后,下游吃配能力不 足,为解决这一问题,我们在充分消化线性聚乙烯装置引进技术的基础上, 自行开发了气相聚乙烯冷凝态技术,仅投资1800万元,就使装置的平均负荷 提高了50%,生产能力最高达到9万吨/年。自2002年投入以来,装置运行平 稳,累计增产7.8万吨,增效1.5亿元。 二是对高密度聚乙烯B线挤压机进行国产化改造。随着装置运行,HDPE 装置B线造粒系统挤压机故障率增高,每年维修费用增多,生产负荷也达不 到原设计的10吨/时。2002年,我们对该装置B线挤压机进行了国产化改造。 取消原单螺杆挤出机,增设熔融泵和自动换网系统,使造粒负荷提高到11吨 /时,降低了设备故障率,保证了装置长周期稳定运行。 三是提高催化剂国产化率,大幅降低装置运行成本。为解决HI)PE装置催 化剂国产化问题,我们在国内率先进行了北化院BCH催化剂的工业化试验, 成功替代了进口催化剂,累计节约生产成本1000多万元。在LLDPE装置采用 国产的氮气脱氧和乙烯脱炔催化剂,大幅削减了装置运行成本。 二、深入开展技术攻关,提高装置的生产运行水平 323 紧紧围绕消除装置瓶颈,以装置达标为主线,组织开展了“技术效益年” 和“五大攻关等活动,装置运行水平和效率得到了显著提高。 一是通过技术攻关,消除装置瓶颈。2002年,针对高密度聚乙烯C线产 品白度一直偏低的问题,通过优化助剂配方、调整挤出机螺杆组合和改变造 的产品白度由65提高到80以上,满足了用户需求。在20万吨/年新高压聚 乙烯装置开工过程中,依靠自己的技术力量,解决了风送系统逻辑编程的难 题。通过改用氮气作压力

文档评论(0)

聚文惠 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档