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关于如何对高含水率高粘黏性印尼细粉进行分散探究
关于如何对高含水率高粘黏性印尼细粉进行分散探究 【摘要】基于钢铁行业目前严峻形势,为降本增效,我们针对武钢集团鄂钢公司烧结厂所使用的配矿原料印尼细粉所存在的缺陷进行研究,并提出解决方案,从而提高了其利用率,实践证明,该方案具有较高的实用性。
【关键词】印尼细粉;含水量;粘度;石灰粉
1、项目研究背景
为降低生产成本,武钢集团鄂钢公司烧结厂使用印尼细粉作为配矿原料,每月的计划使用量为10万吨。这种印尼细粉的含水量在20%-30%之间,呈现潮湿泥土的状态,有较大的粘结性,无法直接进破碎筛分线进行生产,亦无法混配使用。
该印尼细粉从印尼水运至码头时,将有一部分的水分自然降低,可以直接使用;而另一部分水分仍然较高的细粉将运至附属公司进行降低其水分和粘度的分散处理。针对这种情况,鄂钢附企公司老总对研究院提出课题:根据烧结厂的要求处理好印尼细粉,合理规划、设计,尽量简化工艺流程、降低生产成本。
2、试验过程及结论
2.1试验室试验
●含水率
三次取样,分别测得含水率为18.13%、19.90%、18.98%,取平均值为19.00%。
●混合试验
将含水率为19%的印尼细粉与各种物料混合时的分散情况见表1。
试验结果显示,印尼细粉与废石灰混合,可以得到最好的分散效果。用100g印尼细粉与5g废石灰混合,分散效果较好,用100g印尼细粉与10g废石灰混合,效果非常好。这得益于石灰中的CaO与水反应生成Ca(OH)2,吸收了水分,由于该反应是放热反应,可蒸发部分水分,达到了降低矿粉水分实现矿粉分散的目的,而且烧结配矿时本身就需加石灰粉,巧妙地实现了一物二用。印尼细粉与石灰混合后,经过拌匀,形成了一个个小球,实现了分散。
印尼细粉的含水率有时可能会达到30%。为此,我们做了含水率在30%时的石灰混合试验。
首先,我们加入一定量的水,使印尼细粉的含水率达到30%,然后按重量比例分别加入15%、20%、25%、30%的废石灰与之混合。当加入15%废石灰时,粘度仍然很高,很难成团;加入20%时,可以部分成团,但粘度还是较高;加入25%时,成球明显了,但仍有一点粘度;加入30%时,球团变色,粘度明显减低,达到要求。
根据计算,含水率30%的印尼细粉与外加30%重量的石灰混合时,若没有CaO生产Ca(OH)2的化学反应,那么混合物的含水率应该在23%,而实际测得的混合物的含水率在16%。这说明有7%的水参与了化学反应,被CaO“吸收”了。这充分体现出石灰优良的吸水性能。
2.2工业试验
根据试验室试验的结果,我们进行了如下工业试验,验证了印尼细粉与废石灰混合后使印尼细粉分散的工业可行性。
我们共做了三次试验,均是用50装载机将印尼细粉与废石灰混合,各次试验在配比和混合方式上有所区别。
第一次试验,在下午将10铲印尼细粉与1铲废石灰进行混合(即外加5.39%重量比例的废石灰)。具体操作方式是:先铺6铲印尼细粉,再铺一铲废石灰,再铺4铲印尼细粉,之后再进行反复混合。混合后,物料呈现松散状态,达到预期效果;
第二次试验,也是下午将10铲印尼细粉与1铲废石灰进行混合(即外加5.39%重量比例的废石灰)。不同之处在于,这次在铺平印尼细粉时,用装载机反刮了一次物料,以期减少物料中的大块料,看是否能使混合的效果更好。结果显示,混合后大粒度的混合物并没有明显减少,其可能原因是装载机的二次碾压形成了新的粘结块料;
第三次试验,是在上午进行的,经过自然晾晒之后,印尼细粉堆场里的印尼细粉本身的含水率有所降低。在这种情况下,我们将12铲印尼细粉与1铲废石灰进行混合(即外加4.50%重量比例的废石灰),也得到了满意的效果。
从样品效果,我们可以看出,印尼细粉的外观均呈现出少许石灰的颜色,这说明石灰的用量是足够的。石灰吸收水分后,还在各种块料的外层形成了覆盖层,进一步减小了印尼细粉的粘结性。可以进入下一步的工业生产了。
2.3工业生产分析
我们对一批总量约为1万吨的印尼细粉进行处理。根据以上工业试验的结果,可选取印尼细粉与废石灰体积比为10:1的比例进行混合。
由表2可知,1万吨印尼细粉需要540吨废石灰与之混合。
2.4试验结论
综上所述,采取添加5.39%重量比例的废石灰之后再充分混合的方法,可很好的解决印尼细粉粘结的问题。
3、解决方案分析
3.1方案一
该方案全部使用装载机进行混合。仅建两个石灰仓用于储存石灰。
若加入10%重量的石灰,则装载机掺料时应以1铲石灰配8铲印尼细粉,合重约38t,这个过程需耗时约45分钟。根据表3的计算,若要完成每月50000吨的处理量,则每日需50型装载机8个台班(
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