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发电机铁损试验和定子铁芯局部过热处理
发电机铁损试验和定子铁芯局部过热处理
摘 要:发电机铁损试验是通过发电机定子铁心损耗及温升试验,检查定子铁心的铁损值和铁齿各部分的温升状况,判断铁心片间的绝缘状况的重要方法,本文通过北海电厂2007年#2机组B修实例,介绍如何根据发电机铁损试验,分析并解决发电机定子铁芯局部过热问题。
关键词:铁芯片间绝缘; 铁芯损耗; 温升; 红外成像
中图分类号:TB857+.3 文献标识码:A 文章编号:
0 引言
发电机作为发电企业的核心设备,定子槽楔修理是其大修重点项目之一。为防止出现波纹板紧力不足而引发的槽楔松动、线棒振动磨损的严重情况。必须使用专用工具测量波纹板峰谷差,判断波纹板紧力是否达标。经测量,北海电厂#2发电机波纹板峰谷差普遍超过了厂方规定的0.40~0.50mm的标准。为检验打紧过程中是否有损伤铁芯绝缘的情况,在槽楔修理结束后对#2发电机进行铁损试验。以下主要对试验情况、发现问题、原因分析、处理过程及结果进行简要介绍
1 铁损试验简介
1.1 试验原理图:
图中:
K:空气开关 T:调压器 B:补偿变压器
C:补偿电容器组 CT:电流互感器 V:电压表
G:被试发电机铁心 Wl:励磁绕组 W2:测量绕组
1.2 试验项目及标准
根据DL/T596-1996《电气设备预防性试验规程》,励磁磁通密度为1T(特斯拉)下持续试验时间为90min。齿的最高温升不超过25K,齿的最大温差不大于15K,单位铁损不得超过该型号硅钢片的允许值(一般在1T时为2.5W/kg)。 试验时的各部分温升和铁损值与出厂值比较,不应有明显增大。
发电机相关数据及试验前的计算
型号:QFSN-300-2 额定容量:353MVA
额定电压:20kV 额定电流:10190A
额定励磁电压:364V 额定励磁电流:2500A
功率因数:0.85 额定频率:50Hz
生产日期:2004年1月生产编号:3-60384
生产厂家:哈尔滨电机厂
定子铁心总长度:L1=5.20m 齿高:hc=0.1635m
定子铁心外径:D1=2.537m 定子铁心内径:D2=1.25m
通风沟数:n=63个 通风沟宽:b=0.008m
定子铁心重量:G=104649kg 铁心密度:ρ=7.65×103kg/m3
定子铁心轭部截面积
S=L×H=k(L1-nb)×[(D1-D2)/2-hc]=2118835.2mm2 (k取0.94)
励磁线圈匝数
试验时取磁通密度B=1.0T,电源频率f=50Hz,励磁线圈匝数W1=1匝时,确定励磁电压U1=470.4V。
取测量线圈匝数W2 =1匝,则当铁心轭部磁通密度达到B=1.0T时,二次测量电压为:
U2=U1×W2/W1 =470.4V
2铁损试验过程及铁芯局部处理
2.1 首次铁损试验
按照计算结果,二次电压升到468.7V,励磁电流达到619.2A,当试验进行了7min时,用红外线成像仪发现定子铁心励侧至汽侧方向47与48槽之间第12段铁心温度上升很快,超过了60℃,试验进行到15min时该点已达到89℃,铁心平均温度40℃,温差达到49℃,不符合标准要求。考虑到过热点温度上升过快,为避免温升继续增加损伤铁心及线棒绝缘,试验人员中止了试验,发热点具体位置如下图
图A1 试验进行至7分钟时过热点1的红外热像图
图A1中AR01点的温度明显高于其它部位,同时可以看到有大约7~8个点的温度也比平均温度要高8℃左右,由于试验时间较短,无法判断这几个点温升是否合格。
2.2 定子铁芯局部过热处理
处理铁芯要先将发热位置两侧的槽楔退出,查找短路点。需要把相邻两槽的风区隔板,挡风胶圈,工艺槽楔全部拆除,再用专用打板将槽楔一次退出。在退打槽楔的时候要必须由熟悉的人员操作,稍有不慎就可能损伤铁芯。
图A2 将发热点槽楔退出后发现的短路点
在图A2中可以看出,贴白胶布的这段铁芯下方鸽尾槽的肩部(红色框内部位)绝缘漆膜已经破坏,并有过热产生的轻微变色。
处理时先用窄而薄的钢片将短路齿片撬开,在被撬开的缝隙中插入用环氧树脂粘合剂浸渍过的薄云母片,大约每隔3~5片都要进行处理。然后将铁芯清理干净,刷环氧漆固化。
图3 厂方人员将云母片放入撬开的缝隙中
2.3 第二次试验
厂家对过热点1处理后,进行第二次铁心损耗试验,检查处理效果并查找是否存在其它的过热点。
(1)铁心损耗结果
试验时实际磁密为:
B=U2/(4.44fWS)=465.3/(4.4
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