高压加热器换热管运行过程中泄露事故研究探究.docVIP

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高压加热器换热管运行过程中泄露事故研究探究

高压加热器换热管运行过程中泄露事故研究探究   【摘要】中国电建某电建公司承建印度某电站项目,高压加热器#1机组#3高加在2013年6月26日17:50发现有泄漏现象,27日2:47#3高加解列进行检查处理。8月14日早上7点12分,1号机#3高加再次发现水位异常波动,高加泄露,运行人员立即解列高加进行检查处理。为避免以后类似质量事故再次发生,为其它项目提供教训,特对此次事故进行分析和探究。 【关键词】高压加热器;换热管;泄漏;运行 一、事故过程描述 1、#1机组#3高加第一次泄露 6月24日#1机组冷态启动,#3高加11:20投入运行,26日17:50发现有泄漏现象,27日2:47#3高加解列(从发现泄漏到高加解列将近21个小时)。随后对高加进行了充气压查漏,查漏情况及处理过程:6月30日进行第1次查漏,压缩空气压力0.5MPa,用手感应漏点共发现漏点13个,对泄漏管道及其周围不漏管道进行保护性堵管,共封堵27根。7月1日进行第2次查漏,压力0.5MPa,用手感应共发现9处漏点,对泄漏管道进行封堵,共封堵9根。7月3日进行第3次查漏,压力为0.5MPa,查漏方式为肥皂水涂抹,共查出1处漏点并进行封堵,接着进行第4次查漏,压力与方式跟第三次查漏相同,未发现漏点。7月5日进行第5次查漏,压力为0.5MPa,查漏方式为肥皂水涂抹,发现3处漏点,封堵3根。7月6日对三处漏点内窥镜检查未发现漏点,只是在上管板距管板1.8米处发现两处疑似漏点。7月7日至8日对第1次泄漏已封堵的管子进行堵头割除,内窥镜进行检查,发现上管板两根管子内部有洞状漏点。7月9日进行第6次查漏,压力0.5MPa,肥皂水涂抹方式查漏,未发现漏点,并对所有泄漏管道进行保护性堵管,共封堵58根。7月10日进行第7次查漏,压力0.6MPa,肥皂水涂抹方式查漏,查出已封堵的堵头有两处泄漏,对其进行补焊,焊完后升压至0.6MPa保持3小时后再次用肥皂水进行第8次查漏,发现三处封堵的堵头泄漏,其中有第七次查漏时补焊的泄漏,对其进行补焊。7月10日晚,压力升至0.5MPa,保持2小时后用肥皂水进行第9次查漏未发现漏点,又经过2小时稳压后进行第10次查漏未发现漏点,业主安排封门。 小结:此次高加处理,共发现漏管26根,进行保护性堵管72根,共计堵管98根,3#高加共计2667根管,目前堵管率为3.67%。 2、#1机组#3高加第二次泄露 8月14日早上7点12分,1号机#3高加再次发现水位异常波动。运行人员立即解列高加,#3高压加热器人孔门自8月17日下午打开,至22日通过充氮管道往高加汽侧通入压缩空气。经检查,发现5根换热管道泄漏,其在上水室管板上的具体位置呈集中布置状态。在发现上述5根泄漏的换热管道后,现场先用堵头临时封堵了泄漏管道的两端(上、下水室处),然后再用涂肥皂水的方法对其它换热管道进行了检查,未发现其它漏点。 二、事故原因 1、制造厂在制造过程中电焊对换热管的损伤,造成换热管开裂。或管材存在缺陷,造成个别换热管开裂。2、换热管的二次损伤问题:从发现有泄漏现象到切除高加经历了近21个小时,随着泄漏点的扩展和泄漏量的增大,蒸汽冷却区的工况变得极为恶劣,严重超出设计工况,对换热管造成极为严重的二次损坏开裂。这是换热管大面积开裂的主要原因。 三、事故原因分析过程 1、腐蚀不是此次泄露的主要原因 针对换热管内壁垢层较厚、有明显的锈蚀斑点、机组投运一年来数次长时间停运未对高加汽侧进行保护问题,化学专家分析这是一种缓慢的腐蚀过程(年腐蚀量很小),这种腐蚀速度和相对应运行时间不会造成换热管腐蚀泄露。最易造成腐蚀泄露处应该是易产生汽液两相流的部位,而非过热区上部外圈(此次发生泄漏部位)。查看了汽水品质监测记录,认为水质影响不大。但停运期间保护不当或未保护会对高加寿命产生很大影响。 2、管材缺陷造成泄露的可能性 1)如管材缺陷造成泄露,应该是随机分布,而非集中有规律分布。2)如管材缺陷,应该在运行初期泄露,不会到运行一年后集中爆发。因此,因管材缺陷原因造成泄露的可能性不大。 3、高加温升率过高(7-8℃/min)问题 温升率过高会对高加换热管造成疲劳损坏,但这是一个缓慢的疲劳过程,会对高加寿命产生影响,但短期内不会造成换热管泄露。 4、怀疑不锈钢防冲挡板开裂或焊缝开裂 换热管开裂泄露位置正对进抽汽进口(爆口位置距管板换热管管口1300—1350mm),怀疑不锈钢防冲挡板开裂或焊缝开裂,蒸汽直接冲击换热管造成泄露。 根据第二次泄漏管的位置,对照上次高加堵管的照片和报告(6月24日,在同样区域发现有9根换热管泄漏,用内窥镜检查后发现其漏点在离高加人孔门1.3米处的位置,结合厂家提

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