第2章++数控机床机械结构---第1讲.pptVIP

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  • 2017-11-13 发布于湖北
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第2章++数控机床机械结构---第1讲.ppt

1)当执行准停指令时,首先发出降速信号,主轴箱自动改变传动路线,使主轴以设定的低速运转。 2)延时数秒后,接通无触点开关,当定位盘上的感应片(接近体)对准无触点开关时,发出准停信号,立即使主轴电动机停转并断开主轴传动链,此时主轴电动机与主传动件依惯性继续空转; 3)在经过短暂延时,接通压力油,定位液压缸动作,活塞带动定位滚子压紧定位盘的外表面,当主轴带动定位盘慢速旋转至V形槽对准定位滚子时,滚子进入槽内,使主轴准确停止,同时限位开关LS2信号有效,表明主轴准停动作完成。 4)这里LS1为准停释放信号。采用这种准停方式,必须要有一定的逻辑互锁,即当LS2信号有效时,才能进行换刀动作;只有在LS1信号有效后,才能启动主轴电动机正常运转。准停控制通常由数控系统所配的可编程控制器完成。 八、故障排除 1、故障现象:加工中心主轴定位不良,引发换刀过程发生中断。 分析及处理过程: (1)开始时,出现的次数不多,重新开机后又能工作,但故障反复出现。 (2)经在故障出现后,对机床进行仔细观察后,发现故障的真正原因是——主轴在定向后发生位置偏移,且主轴在定位后如用手碰一下,主轴会产生相反方向的漂移。 (3)检查电气单元无任何报警,该机床的定位采用的是编码器,从故障的现象和可能发生的部位来看,电气部分的可能性比较小;机械部分又很简单,最主要的是连接,所以决定检查连接部分。 (4)在检查到编码器的连接时,发现编码器上连接套的紧定螺钉松动,使连接套后退造成与主轴的连接部分间隙过大,使旋转不同步。将紧定螺钉按要求固定好后故障消除。 2、变挡滑移齿轮引起主轴停转的故障维修 故障现象:机床在工作过程中,主轴箱内机械变挡滑移齿轮自动脱离啮合,主轴停转。 分析及处理过程: (1)带有变速齿轮的主传动,采用液压缸推动滑移齿轮进行变速,液压缸也同时锁住滑移齿轮。 (2)变挡滑移齿轮自动脱离啮合,原因主要是液压缸内压力变化引起的。 (3)控制液压缸的O型三位四通换向阀在中间位置时,不能闭死,液压缸前后两腔油路想渗漏,这样造成液压缸上腔推力大于下腔,是活塞杆渐渐向下移动,逐渐使滑移齿轮脱离啮合,造成主轴停转。 (4)措施:更换新的三位四通换向阀后,即可解决问题;或改变控制方式,采用两位四通,使液压缸一腔始终保持压力油。 2、电磁离合器 * 电磁离合器是靠磁力吸引,增加片间摩擦力,或者使其镶入齿内,来传递扭力。 图2-3为无集电环摩擦片式电磁离合器。 连接件2和套筒3是输入输出端,即通电后2与3连在一起运动,断电后,2、3各自独立转动。 * 主轴轴承常见的支撑形式 (a)形式一;(b)形式二;(c)形式三   1)前支撑采用双列短圆柱滚子轴承和60°角接触双列向心推力球轴承组合,后支撑采用成对向心推力球轴承。可提高主轴的综合刚度,满足强力切削的要求。普遍用于各类数控机床主轴。 4 主轴轴承的主要配置形式 前支承 后支承   2)前支撑采用高精度双列向心推力球轴承。 能承受径向、双向轴向负载,组配使用能满足刚度要求,并能方便的消除轴向和径向间隙对其预紧。 这种轴承允许主轴的最高转速较高,可达4000r/min,但承载能力小,适于高速、轻载、高精密的数控机床主轴。在立式、卧式加工中心上得到广泛应用,   主轴轴承常见的支撑形式 (a)形式一;(b)形式二;(c)形式三 前支承 后支承 * 主轴轴承常见的支撑形式 (a)形式一;(b)形式二;(c)形式三 前支承 后支承 3)前后支撑分别采用双列和单列圆锥滚子轴承。 径向和轴向刚度高,能承受重载荷(尤其较强的动载荷),容易消除间隙和预紧,其安装、调整性能好,但限制了主轴转速和精度,因此可用于中等精度、低速、重载的数控机床的主轴。 轴承的性能比较 *   机床采用的是7∶24号锥柄刀具,锥柄的尾端安装有拉钉,拉杆通过4个钢球拉住拉钉的凹槽,使刀具在主轴锥孔内定位及夹紧。 * 五、主轴内刀具的自动夹紧和切屑的清除装置 机床执行换刀指令,机械手从主轴拔刀时,主轴需松开刀具。这时,液压缸上腔通压力油,活塞推动拉杆向下移动,使碟形弹簧压缩,钢球进入主轴锥孔上端的槽内,刀柄尾部的拉钉被松开,机械手拔刀。 加工中心主轴前端有7∶24号锥孔,内部和后端安装的是刀具自动夹紧机构。 * 1—刀架;2—拉钉; 3—主轴;4—拉杆; 5—碟形弹簧; 6—活塞; 7—液压缸; 8、10—行程开关; 9—压缩空气管接头; 11—弹簧; 12—钢球; 13—端面键 压缩空气进入活塞和拉杆的中孔,吹净主轴锥孔,为装入新刀具做好准备。当机械手将下一把刀具插入主轴后,液压缸上腔无油压,在碟形弹簧和弹簧的恢复力作用下,拉杆、钢球和活塞退回

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