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含硼玻璃窑炉蓄热室格子体材料选择
范勇李正德秦锋
(重庆市正川玻璃有限公司)
【捕要】本文结台铗质材料在含■玻珥窑炉上的实际使用情况-就含■玻珥窑炉霄热童格子体的选择和使用用述了作者的观点
【关键词】 氧化翻碱性耐火材料镁砖蓄热室 堵塞
一、 引言
本公司生产药用玻璃管,有四座拉管玻璃池窑,其中有两座玻璃池窑生产的玻璃成份中
含有6.5%的三氧化二硼(无色玻璃),另外两座玻璃窑炉生产的玻璃含有3%的硼(硫碳着色
的棕色玻璃)。众所周知,在含硼玻璃的窑炉蓄热室格子体选择上,不能使用镁质材料,因为
含镁耐火材料对酸性气氛(特别是三氧化二硼)的侵蚀抵抗性极差,少量的B203都会使碱性
耐火材料在高温下的强度急剧下降。下面结合我公司在含硼玻璃窑炉蓄热室格子体材料的选
择上谈谈我们的一点体会。
二、 低气孔粘土砖
为了降低窑炉的投人费用,我们公司原来的黄料窑炉设计中采用DNl5的低气孔粘土砖作
为上层格子体材料。但低气孔的粘土砖在使用过程中抗碱蒸气的侵蚀性极差。受到配合料粉
尘(主要是碱金属氧化物挥发物)、玻璃的挥发物的侵蚀,半年左右就生成了较多的玻璃釉并
且这层釉在高温下向下流失,在格子体下部温度较低处又会凝固,逐渐的堵塞格孔,每三个
月就得进行高烧一次,每次产生的废渣就有六七百公斤,格子体变得非常薄,蓄热能力变差,
天然气能耗增加。到四年半后冷修,中上层格子体只有原来的十分之一的体积(见图)。
运行四年半后的蓄热室上部的低气孔砖
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2003年我们公司又新建了两座白料拉管炉,生产含硼为6.5%的无色药用玻璃管,考虑到
玻璃中含硼较高,也结合原黄料炉格子体易堵塞的现象,采用双通道蓄热室,增加了蓄容比,
第一通道的格子体选用DNl2的低气孔粘土砖(西门子码法),第二通道采用普通粘土砖。设
计考虑每年进行一次第一通道的格子体更换。在窑炉的运行过程中,由于第一通道的温度较
高(炉条碹底部温度约900度)解决了蓄热室格子体堵塞的问题,第一通道中配合料的挥发
物及侵蚀的耐材产生的熔融物流到通道底部集成起来,第二通道基本上就不会有堵塞了。对
一通道的熔融物,由于其温度较高,尚处于软化状态,只需将底部的检查孔打开120X120的
小孔,外接一水箱,让它自动流出蓄热室到水箱中。我们每月定期的进行~次排放,操作非
常方便,且不影响熔化温度和生产。但唯一不好的是格子体侵蚀太快,低气孔粘土砖由于侵
蚀也逐渐的产生垮塌,并且时问很快。通过摸索我们认为硼含量越高侵蚀就越快。
白料炉蓄热室第一通道底部照片
0三;≤镁砖
,大约白料炉运行半年爹时间,;。.我公司原有的黄料炉停彦检修,。为了解决格子体问题:我
湘通过多方面的资料查证和÷些广家的实际情况,’大胆采甩面锑砖作为格子体的串上层材料
的低气孔粘土砖)。运行半年多时间进行检查,+从上到下所有格子体均完好,特别是中上层镁
砖,看不出一点变化,砖上几乎没有一点挂灰,格孔没有一点堵塞,与原来的低气孔粘土砖
运行半年的情况比有很大的改善。因此我们认为镁砖在含硼为3%的玻璃窑炉中可以使用。
其后我公司白料炉运行一年,蓄热室第一通道的低气孔粘土砖已大部份垮塌,黄料炉的
镁砖已使用了半年,从黄料炉的使用对比结果看,我们决定在白料炉的格子体更换时采用镁
砖。由于白料炉采用的双通道蓄热室。有效的解决了堵塞问题(如果排除格子体垮塌的情况
下)。为了更好的提高蓄热效果,白料炉的格子体由原来的西门子码法换为六角筒型砖。第一
通道的格子体总共45层,最上面的20层采用95镁砖,其下面的25层采用92镁砖,这样从
总的投入费用上比较经济。第二通道的普通粘土砖基本没有发生变化,所以没有进行更换。
检修后生产,天然气消耗有较大的下降,相比新炉投产的情况每天可节约500方天然气。
截止目前为止,黄料炉检修后已生产两年多时间,白料炉的格子体检修后已生产近两年
时间,黄料炉从格子体的检查情况看,除了中层以下的四周靠墙的部位有少量的熔融物冷却
造成的格孔堵塞外,其余均非常完好,砖体尺寸完整保满,几乎看不出侵蚀现象,运行两年
多也未曾高烧处理,底部的积灰两三个月清理一次,每次只有百公斤左右(以前的大量积灰
主要还是耐材受侵蚀后产生的)。白料炉生产情况也非常好,蓄
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