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300MW双水内冷汽轮发电机轴承振动大原因分析及处理
精品论文 参考文献
300MW双水内冷汽轮发电机轴承振动大原因分析及处理
(神华国能和丰煤电有限公司运行部 新疆塔城 834411)
摘要:本文针对和丰煤电2号双水内冷汽轮发电机振动原因进行了分析,简述了振动处理的过程及效果,找到了汽轮发电机轴承振动产生的主要原因,成功解决了汽轮发电机振动大的问题,对于同类型机组轴承振动大问题的解决具有一定的参考意义。
关键词:双水内冷汽轮发电机;振动;热弯曲
1 前言
和丰煤电2号汽轮发电机组为上海汽轮机厂生产的300MW亚临界、一次中间再热、双缸双排汽、直接空冷汽轮机[1],发电机为上海发电机厂生产的QFS2-300-2型双水内冷汽轮发电机,冷却方式采用“水-水-空”,即定子线圈(包括定子引线、定子过渡引线和出线)、转子线圈采用水内冷,定子铁芯、端部结构件、集电环采用空气冷却;轴系如图1所示。
图1 轴系示意图
2号机组自2012年投产以来,轴系振动情况良好,2014年6月进行了第1次大修,在大修后启动发现发电机带负荷至110MW后振动出现大幅攀升,负荷升至额定负荷后, #5瓦和#6瓦轴承振动最高达160mu;m,已经超过规程规定的127mu;m,振动接近254mu;m的保护动作值,影响了机组的正常出力,严重威胁机组的安全稳定运行。
在西安热工研究院的协助下,对2号汽轮发电机组的轴承振动与低发靠背轮工况、测量系统屏蔽不好与转子热弯曲等因素进行逐一排查,最终找到了汽轮发电机轴承振动大的原因,使#5、6瓦振动恢复至正常。
2 5、6号瓦振动特征及原因分析
从图1轴系结构示意图知道,5、6号瓦为发电机的支撑轴承,发电机采用双水内冷。
2.1 当机组负荷由115MW开始升功率时,2号发电机5、6号瓦振动开始快速爬升,待机组负荷升到310MW(8月13日22:20)后,并降负荷至240MW(8月13日22:38)时,振动才开始掉头下降,这表明发电机转子存在明显的热弯曲。
2.2 待机组负荷稳定在某一工况下,振动会逐步下降,这不排除转子存在动静碰摩的可能。
2.3 5、6号轴振测量偏差分析
(1) 2号机组大修后,6Y轴承振动测定存在明显的测量偏差问题(图2),主要表现为:
●在发电机其他振动测点(5X、5Y、6X轴振)相对稳定的前提下,6Y轴振测点的测量结果大幅跳变,这与一般旋转设备的实际振动状态是不相符的;
●6Y轴振跳变后,其波形图类似噪声杂波,并非呈现正常的正弦波。
●6Y轴振跳变与发电机是否带励磁息息相关,这表明其测量偏差是由于受发电机磁场干扰所引发的。
图2 发电机相关测点的振动趋势图
(2)查询相关测点的历史趋势图(图3)发现,5X轴振、5Y轴振和6X轴振测点的振动趋势基本相符,振动变化相对平稳,这表明该3个测点的测量结果是可靠的。
(3)6X轴振存在有限幅度的跳变(图3),可能原因是测量系统存在小瑕疵,比如测点面光洁度差、或信号传输(特别是信号线的接头处)的屏蔽不好。
图3 发电机相关测点的振动趋势图
2.4 5、6号轴承原因分析
(1)现场对汽轮发电机组进行变负荷操作时,对其轴系的主要影响就是对轮传递的扭矩变化了,其中低发对轮受影响最大。如果发电机的振动随负荷波动而呈现明显的相关性,这表明低发对轮或发励对轮工况不佳(包括对轮松动、连接螺栓紧力不均匀、或圆周偏差或张口不适等)。由于扭矩的实时传递性,该故障的显著特征是振动随负荷变化而波动没有、或只有很短的时间滞后。比较2号发电机转子大修后的振动特征,发现振动跟随负荷变化而立即波动的特征较弱,这表明低发对轮的工况并不是引起5、6号轴承振动的主要原因。
(2)线圈膨胀受阻:转子加载励磁电流后,线槽中的铜线受热将沿轴向膨胀(大型发电机转子线圈的膨胀量可以达10毫米),在旋转过程中线槽中的铜线承受巨大离心力,使铜线紧贴在槽楔和护环的内壁(铜线和槽楔之间有一层楔下垫条),从而使结合面存在着很大的摩擦力,阻碍铜线膨胀。
尽管本次大修后,2号发电机转子振动在某种程度上符合线圈膨胀受阻的特征,但考虑到大修前并未有类似现象,且本次大修未对发电机转子线圈进行任何检修,因此2号发电机存在线圈膨胀受阻的可能性不大。
3 2号汽轮发电机停备检查及处
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