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天然气液化站冷剂压缩机电机烧毁原因分析及改进
精品论文 参考文献
天然气液化站冷剂压缩机电机烧毁原因分析及改进
李继莲
(陕西延长石油天然气有限责任公司 716000)
摘要:本论文针对天然气液化站冷剂压缩机电机烧毁事故的现场情况,进行了原因分析,并提出了更改措施,以及实施后的效果验证。
关键词:冷剂压缩机 过负荷 保护 绕组 绝缘
一、现场情况
某天然气液化站冷剂压缩机电机型号:YZKS900、功率7300KW、电压10KV、额定电流486A、转速1490转/分,生产日期:2011年6月。
2016年2月27日9时28分44秒变电站值班人员发现后台报警并显示冷剂压缩机电机过负荷(过负荷整定值为一次电流575A),10KV系统电压下降到8.2KV,当班人员判断为系统电压波动,先对变压器进行了档位调整后及时与供电局调度电话联系,9时29分20秒冷剂压缩机电机过流III段保护动作(整定值为一次电流1000A、延时8秒),综合保护器可靠启动,但高压开关柜断路器未跳闸。9时29分32秒冷剂压缩机电机超温保护tE动作,整定值为5S,达到跳闸值,但高压开关柜断路器仍未跳闸。9时32分20秒主变低后备保护复压II段I时限动作(整定值一次电流为2406A),主变综合保护器动作,母联开关跳闸,冷剂压缩机电机高压开关柜失压跳闸,9时36分03秒,低压设备全部停运,装置停工。现场电机冒烟,打开电机前后端盖及接线箱发现电机内产生烟尘,测温通讯电缆烧毁,绕组交流耐压打不上去,线圈对地绝缘为零兆欧。
电气技术人员到现场对冷剂压缩机高压开关柜回路进行检查,发现控制回路正常,断路器手动分、合正常,对冷剂压缩机电机综合保护器进行校验和传动试验,发现综合保护器整定值合理,保护可靠启动,但是没有输出跳闸命令。
二、原因分析
电机解体后发现电机定子B相绕组,在十二点钟方位出现绕组内部匝间短路,电机定子绕组有烧损现象,电机定子负载端引风罩损坏,电机冷却器风压差动保护装置烧损。打开综合保护器装置检查发现电路板有发热现象,输出继电器不动作。根据现场情况判断,造成冷剂压缩机电机烧毁的主要原因如下。
1、大功率电机存在一定的质量缺陷
本次事故主因是电动机制造质量、绝缘强度等存在局部缺陷(匝间绝缘在绕线、嵌线、拉形、复形、烘压等工序中都可能受到损伤),而且电机在运行中承受瞬时过电压、频繁启动电机的操作过电压以及雷电过电压都会引起绝缘老化、绕组松动加剧,振动磨损或运行条件脏污等一系列因素终会导致匝间短路。造成电机过流运行,致使电机定子绕组局部发热严重,绕组对地绝缘击穿,电机定子绕组烧毁。
2、综合保护器故障
因冷剂压缩机综合保护器内部故障,综保过负荷、过流、发热三级保护动作,但跳闸出口继电器未动作,引起事故进一步扩大。如果综合保护器无故障,在运行电流达到过流保护1000A时跳闸,电机会温度升高,个别匝间绝缘击穿,但不至于使电机烧毁。
3、温度保护设置不合理
电机采用铂热电阻(Pt100)测温,共有8个温度监控点,驱动端和非驱动端各一个,三相绕组各两个。其中驱动端和非驱动端温度设置为85℃时联锁停机,三相绕组温度设置为125℃高报警,135℃高高报警,报警均为灯光闪烁,但未参与联锁停机。从历史曲线图中看到,在整个过程中电机驱动端和非驱动端温度一直保持到60℃左右(未达到联锁值),而三相绕组的温度在四分钟内由90℃升高到200℃,但因为三相绕组温度没有声光报警,不容易引起操作人员注意,且不参与联锁停机,没有达到保护电机的效果。
历史曲线图
4、变电站值班人员对电气设备的巡检及突发事故的判断、处理不当。在本次事故发生时,三级保护启动告警,值班人员未做出正确判断,发现系统电压低,盲目调高变压器档位,加剧了电机绝缘击穿。
三、改进措施
1、电机返厂后迅速打开电机进行检查并拿出维修方案,更换全部电机定子绕组、清洗电机转子及两端轴瓦和瓦座、更换负载端引风罩、更换定子两端密封条及全部浮动密封圈,更换轴瓦底回气管。
规定以后在购买或检修高压电机需要资质过硬、信誉优良、质量控制严格的正规厂家来合作。高压电机检修的质量控制点:电机缺陷检查,定子、转子检修,机械检修,电机线圈制作,线圈下线,线圈浸漆干燥,电机组装,试验。
要求严格控制启动次数。电动机运行规程对电机冷、热态启动次数及间隔时间都有明确规定,严禁一次启动不成功,紧接着进行操作第二次启动的现象。电机在启动过程中,剧烈的温升导致各部分强度下降,绝缘加剧老化。焊接质量差的地方及线圈断股处高温熔断,同时,巨大的电动力和振动容易导致引线、小辫处折断。
2、更换故障综合保护器,要求综合保护器校验时严格按照继电保护装置的整定、校验规定执行。变电站必须做好综保装置的维护与试验工作,做
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