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MBBR工艺在石化企业催化剂废水处理中的应用
精品论文 参考文献
MBBR工艺在石化企业催化剂废水处理中的应用
广州市莲港船舶清油有限公司 广东广州 510000
摘要:本文主要针对MBBR工艺在石化企业催化剂废水处理中的应用展开了探讨,通过结合具体的实例,对ABFT工艺运行情况和MBBR工艺试验研究作了详细的比较,并对运行成本作了系统分析,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。
关键词:MBBR工艺;催化剂;废水处理
0 引言
所谓的MBBR工艺,该方法通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于其具有的优点,MBBR工艺在石化企业催化剂废水的处理中有着广泛的应用。基于此,本文就MBBR工艺在石化企业催化剂废水处理中的应用进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。
1 ABFT工艺运行情况
1.1 进水水质(见表1)
表1 进水水质
1.2 出水水质
废水处理厂平均处理量为300m3/h,系统平均出水水质见表2。ABFT工艺在运行初期平均出水COD在40~60mg/L、氨氮在13mg/L以下,但随着运行时间的增长,出水水质明显变差。主要原因是ABFT工艺填料为海绵载体,池中投加占曝气池有效容积65%的微生物载体,运行初期载体内部存在良好的厌氧环境,系统内可同时发生氨化、硝化和反硝化作用,实现脱氮效果。但在运行时间较长以后,载体内逐渐被堵塞,系统处理能力逐年下降。
表2 ABFT工艺出水水质情况
2 MBBR工艺试验研究
在原工艺ABFT运行期间,于2011年进行了MBBR工艺处理效果试验。
2.1 工艺设计参数
设计处理水量为450m3/d,进出水水质见表3。
表3设计进出水水质
MBBR工艺主要去除COD和NH3-N,控制池内溶解氧为4mg/L,同时维持池中一定的碱度,使硝化反应顺利进行。主要设计参数见表4。
表4 MBBR工艺主要设计参数
2.2 试验内容
2.2.1 ABFT与MBBR工艺运行效果对比分析
2011年1~10月,在同样进水水质和操作条件下,进行了ABFT与MBBR工艺去除氨氮和COD效果的对比试验,试验期间平均水温20℃,ABFT工艺HRT为120h,MBBR工艺HRT为30.9h。
(1)氨氮去除效果分析。ABFT与MBBR工艺连续运行期间出水氨氮如图1所示,ABFT工艺出水氨氮在8.7~13.7mg/L,随着运行时间的增长,出水氨氮浓度明显上升;MBBR工艺出水氨氮稳定在0.5mg/L以内,处理效果稳定,MBBR工艺具有较高的抗冲击负荷能力。
(2)COD去除效果分析。ABFT与MBBR工艺出水COD如图2所示,ABFT工艺出水COD在42~86mg/L,随着运行时间的增长,出水COD逐渐上升;MBBR工艺出水COD稳定在60mg/L以内,具有较高的COD去除效果。随着膜系统的作用得到充分发挥,MBBR工艺适合于催化剂废水的处理。
图1 ABFT与MBBR工艺氨氮去除效果对比
图2 ABFT与MBBR工艺COD去除效果对比
2.2.2 MBBR工艺填料投加率影响研究
在确定MBBR工艺处理催化剂废水可行的情况下,对工艺的填料投加率(PR)做了进一步研究。在填料内层附着0.1~0.5mm厚的微生物层后进行了3个阶段的试验,3个阶段的填料投加率分别为25%、30%、35%。主要考察了MBBR工艺在不同填料投加率时的处理效果。COD和NH3-N的处理效果分别如图3和图4所示。
图3 填料投加率对COD处理效果的影响
图4 填料投加率对NH3-N处理效果的影响
试验期间,3个阶段的进水COD和NH3-N相差不大,但出水平均COD具有明显差异,随着PR的增加,MBBR工艺对COD的去除率增加明显,在投加率为35%时,COD出水达标率为95.1%,去除效果显著。3个阶段NH3-N去除率均达95%以上,且随着PR的增加,MBBR工艺对NH3-N的去除率和出水达标率均有不同程度的提升。当PR=35%时,达标率为100%,故35%的填料投加率可以满足高NH3-N催化剂废水处理的要求。
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