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除盐水补水系统改为变频器调节自动控制方案
除盐水补水系统改为变频器调节自动控制方案
1依据:
1.1我厂XXXX年技术改造计划;
1.2我厂除盐水泵多年来的运行情况。
1.3我厂除盐水补水系统的现场调查资料;
1.4 ABB变频器技术资料;
2现场情况:
2.1设备状况:
我厂现有S125-100-250型除盐水泵三台,每台额定流量:200m3/h,扬程:80m,轴功率:55.9KW,额定转速:2900rpm。配备电机:额定功率75KW,额定电压380V,额定电流134A。
2.2设计参数:
设备出力:20~200m3/h,出口压力:0.8~1.2Mpa,管道压力:0.1~0.6Mpa。
2.3运行方式:
三台除盐泵并联,定速,母管制运行
2.4补水方式:
我厂除盐水系统的运行方式为:除盐泵间断运行,补水至低除,在经过中继泵补至热力系统,此方式一直运行多年,直到2000年,为了节约厂用电,将上述运行方式改造为:除盐水泵连续运行,直接将除盐水补至三台机的凝汽器,节约了一定的厂用电。
2.5运行情况:
自从运行方式改造为除盐水泵连续运行以来,补水量大时两台除盐泵运行;补水量小时单台泵运行,负荷在150-400m3/h不等,每天运行24小时,全年如此。
在这种运行方式下,经过长期的试验和统计,单台泵运行期间,电动机电流一般在100A-130A,两台泵运行时平均电流更低。
3 目前运行方式的弊端:
3.1 汽机值班人员是根据凝汽器水位的高低来决定除盐水的补水量的,三台机组分别调整,经常出现抢水和让水现象,威胁着机组的安全运行。
3.2抢水时造成除盐水泵超负荷,电机电流增加,给泵和电机的运行带来危害。
3.3让水时会造成除盐水泵和除盐水管的超压运行,给设备和系统的安全带来隐患。
3.4电动机起停频繁,长期处于不经济的运行工况下运行,不利于我厂的节能将耗。
3.5设备运行工况变化频繁,而且幅度大,增加了设备的维护量,同时也缩短了设备的寿命。
4 变频改造的节能效益:
4.1降速节能:
当电机以定速n=2970转/分运行时,靠开关阀门来调节流量,不仅浪费电能,而且会产生局部超压现象。采用变频器后,系统进行恒压控制,根据所需流量自动调节转速,就可大量节约电能。
4.2提高功率因数节能:
变频器采用了阻容滤波,相当于在电机与电网之间加入了一级容性隔离,使整个系统的功率因数大为提高,特别是ABB ACS600系列变频器,自带三相进线电抗器,功率因数可提高到0.95以上,并有效的防止电网的电压波动冲击,延长设备的使用寿命。
4.3延长管件使用寿命:
通过变频技术改造,保持管道水压基本恒定,不会出现水压过高的现象。管道的压力一直可维持在合理的范围内,管接件所承受的压力减小,延长了更换周期,减少了维修的投入,并且避免了管道崩裂事故。
4.4延长电机和泵的使用寿命:
对于电机和水泵来说,由于起动过程平缓,可运行在最佳工作状态,运行损耗小,发热大为降低,延长了使用寿命。
4.5节约用水:
在未采用变频器时,管道内的压力往往比较高,水压越高管件越容易损坏,造成跑,冒,滴,漏,采用变频器后,可根据流量的大小使管道保持恒压,可杜绝崩管现象,减少跑,冒,滴,漏,从而节约用水。
4.6消除管啸:
水在高压下撞击水管产生刺耳的啸声,使用变频器后,适当降低夜间管道压力,可消除管啸,改善值班人员工作环境。
5投资回报期:
根据流体力学,电机与水泵的流量与转速的一次方成正比,扬程与转速的平方成正比,而电机的轴功率与转速的三次方成正比。根据现场情况,流量并不总在额定流量上。当流量降低时,引起出口管压的升高,为满足系统要求,靠关开阀门开度来降低出口压力。采用变频器后,自动将管道出口压力限制在某一恒定的值上,电机的耗电量将大大降低。
电机改造前后耗电能情况可从下列公式中计算出来:
P=√3*I*U*COSθ=1.732*118*380*0.85=66013(W)≈66KW(电流取实际运行平均值118A)
按照现场情况估算,降低转速使压力控制在现有压力0.6Mpa限制在正常运行压力0.3MPa左右。可根据扬程与转速的关系式:H/H0=(N/N0)2 得出:N/N0=√H/H0=√(0.23/0.6)=0.71
水泵的变频后频率运转在50HzX0.71=35.5Hz,理论节电率η35=1-(35.5/50)3=64.2%
考虑到管网压降等因素,实际的综合节电率在50%以上。
即变频后电机耗电P=P0*(1-η)=66*50%=33 KW;
较未改造前电机降低功率:目前实用功率—变频后消耗功率=66-33=33KW,
年节电:33*8640=28.5万KWh,(除盐水系统长年3台除盐泵循环运行,每年电机实际运行=24*360=8640小时);
按照上网电价0.34元计年可节电费:0.34*28.5=9.7万元。
仅
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