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不停输封堵施工技术案例
不停输封堵施工案例
1管线及工程概况
1.1 施工原因
输气管理处已经对北干线上半段存在的管壁减薄程度超过70%的6处隐患进行了换管施工,而北干线下半段因当时无法停气暂未换管整改。为解决北干线输气管道在成都市青白江区的安全隐患问题,为地方和企业创造一个良好的安全生产环境,西南油气田公司决定对管线进行改线。委托廊坊管道局维抢修公司进行管线不停输封堵作业,更换新管线,改线距离大约11.3Km。
1.2 施工地点
1)上游作业点位于茶花村农田内。老线管线采用规格为φ720×10mm,管材为X52的螺旋管埋弧焊钢管。新线采用规格为φ720×10mm,管材为L360的螺旋管埋弧焊钢管。
2)下游作业点位于清白江老站外。该段老线管线采用管线规格为φ720×8mm,材质为X52的螺旋管埋弧焊钢管建成。新建管线采用管线规格为φ720×10mm,材质为L360的螺旋管埋弧焊钢管建成。新旧管线连头采用规格为φ720×11.9mm,材质为16Mn的5D、90°弯头。
2 施工总体安排
由于改造管段较长,因此,决定采用以改造管段为基础,分别在两端碰头点架设旁通的工艺。
第一步:完成上游封堵点施工作业。
第二步:完成下游封堵点作业。
第三步:新旧管线连头。
第四步:解除管线封堵,恢复管线运行。
第五步:改造段旧线处理、封存。
3 施工工艺
3.1上游作业点封堵施工工艺
1)确定开孔、封堵三通位置。
a.开孔、封堵作业点应选择在直管段上。
b.开孔部位尽量避开管道焊缝,无法避开时,对开孔刀切削部位的焊道宜适量打磨。
c.中心钻不应落在焊缝上。
2)剥防腐保温层,除去管线表面油污、底漆。
3)管线椭圆度,确保开孔封堵部位的管道圆度误差不得超过管外径的1%。
4)测量管线壁厚,满足施焊最小壁厚要求。尽量避开严重腐蚀区域。
5)焊接封堵三通、旁通三通、下囊三通、平衡短节。
6) 三通焊道进行渗透探伤检查。
7)安装夹板阀。
a.夹板阀应在关闭状态下吊装。
b.内旁通应关闭。
c. 应测量夹板阀内孔与对开三通(对开四通)法兰内孔的同轴度,同轴度误差不应超过φ1mm。
8) 开孔前应对焊接到管道上的管件和组装到管道上的阀门、开孔机等部件进行整体试压,试验压力等于管道运行压力,稳压5分钟,使用泡沫水喷淋三通焊逢、各部件结合面,观察有无气泡产生,以压力不降低,不产生气泡为合格,填写开孔作业检查表。
9) 开孔前应对焊接到管道上的管件和组装到管道上的阀门、开孔机等部件腔体进行氮气置换。使用可燃气体测爆仪测量排气口处气体,含氧量小于2%为置换合格。
10)管线开孔,分别开DN700封堵孔、DN400旁通孔、DN300下囊孔及2″平衡孔。如下图所示:
a. 开孔前,应打开开孔结合器上的排气阀,然后开孔,当排气完毕后关闭排气阀。
b. 开孔时,当开孔机切削到预定尺寸后,停机,然后以手动操作开孔机使开孔刀前进5-10mm,确认孔完全被开透,方可上提刀具。
c. 开孔完成后将刀退出,关闭夹板阀,泄放压力。使用氮气对腔体内天然气进行置换,并使用可燃气体测爆仪测量排气口处气体,当含氧量小于2%时为合格,拆卸开孔机。
11) 安装DN400旁通管线,管线焊道超声探伤。
12)安装临时燃放塔。
13)氮气置换旁通管线内的空气,并使用可燃气体测爆仪测量排气口处气体,当含氧量小于2%时为合格,导通旁通管线。
14)安装封堵器,进行封堵作业。
a. 封堵作业期间不应清管、调整管道运行参数。
b.管道带压封堵时的介质流速不应大于10 m/s。
c.封堵设备吊装到夹板阀上之前,确认封堵头的封堵方向为被封堵管段。
d.下封堵时应先下下游封堵头,后下上游封堵头。
15)封堵效果的验证。
a.打开平衡孔降压,压力降为零,关闭后,观察5min,若封堵隔离段管道压力没有回升,则封堵成功。
b.压力有回升现象,则将两个2″平衡孔同时打开,观察压力有无回升现象,若压力升高,则提封堵头,查找原因,解决问题后再进行以上步骤。则若压力不升高,则在管线内安装2个隔离囊。
c. 将两个2″平衡孔打开。
16)确认封堵成功后,使用氮气置换封堵段内天然气,并用可燃气体测爆仪测量出气口处气体,当含氧量小于2%时为合格。
17)管线断管作业。
a.采用机械方法断管。
b.断管期间,采用水冷却刀片。
c.使用楔子预防夹刀。
18)断口处焊接封头
a. 封头为DN700,PN4.0。
b.焊接完成后对其进行着色探伤。
19)2#位置拆除封堵设备。
a.将该位置管线内的囊泻压、取出。
b.在该位置下囊短节上安装盲板。
c.平衡该段管线压力,提封堵头。
d.关闭夹板阀。
e.使用氮气对腔体内天然气进行置换,并使用可燃气体测爆仪测量2#位置处2″平衡口处气体,当含氧量小于2%时为合格,拆卸封堵器。
20)2#位置安装塞柄、加盖盲板。
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